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多级配球一般为同一仓采用4~5种规格的钢球、1~2种规格的钢段,按照“二头小、中间大”的原则进行级配。二级配球则是在同一仓采用2种规格进行级配。大球用来冲击破碎物料,小球主要是填充大表1采用多仓别一仓研磨体尺寸/mmΦ110Φ100Φ90Φ80Φ70Φ70装载量/t2.05.03.54.01.01.0总装载量/t15.5平均球径/mm91.9填充率/%27.0表2采用二级配球时磨机级配研磨体尺寸/mm一仓二仓三仓四仓Φ90Φ30Φ60Φ25Φ25×30Φ20×28Φ20×28Φ15×25装载量/t13.… 相似文献
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林口水泥厂扩建的一台φ3×60米干法中空窑,自试车投产以来,虽然仍采用老生产线(φ2.2×48米干法中空窑)的生料磨机供应生料粉,但由于采用了磨头鼓风新工艺,加强了磨内通风,使粉磨效率有较大的提高,台时产量可提高25%左右,在没有增加生料磨机的情况下,基本上保证了水泥窑的生产需要。这台磨机的规格为φ2.2×6.5米,一仓长2.75米,装球14吨,平均球径68.7毫米;二仓装锻16.5吨;填充系数为30%;有效容积21.4米~3;用380千瓦交流电机驱动。原采用0.5×13米的排气筒自然通风,开流生产。设计能力每小时14吨。 相似文献
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磨机生产中,第一仓的配球是很重要的,为了使钢球具有很好的粉磨能力,必须同时考虑钢球总重量和适宜的钢球级配。当磨机第一仓长度确定后,根据填充率就能确定钢球总重量,钢球级配的平均球径就成为显示钢球力量大小的主要标志,因此,磨机工作者更多考虑的是钢球级配的调整,使其达到适宜的平均球径。平均球径太大,会造成一仓物料流速过快,产品细度变粗;平均球径过小,会造成一仓粉磨能力不够,经常发生胀磨现象,磨机产量大幅度下降,因此,保持适宜的平均球径是一件 相似文献
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我公司有2台Φ2.2m×7m水泥磨使用HXJ-2000高效旋风式选粉机,因其选粉效率低且面临大修,因此,我们于2002年3月改用N500高效转子式选粉机,经过几点改进取得了较好的效果。1工艺概况Φ2.2m×7m水泥磨一仓采用环沟节能衬板,二仓采用双曲面分级衬板,隔仓板采用双隔仓篦板,篦缝宽10mm,入磨物料粒度小于25mm,入磨物料水分小于3%,磨机余风采用LHF-310A回转反吹扁袋除尘器除尘,磨机装载量35t,钢球级配如表1。表1钢球级配仓别一仓二仓钢球直径/mmΦ90Φ80Φ70Φ60Φ50Φ40Φ30… 相似文献
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磨机钢球配得好,可以大大地提高磨机的产。质量,降低能耗,节约材料。本文结合我厂生产情况谈谈磨机钢球的级配问题。1煤磨钠球级配本厂煤磨系统为2.2x4.4m风扫磨。当成品煤粉细度<12%(80μm筛余)时,煤磨设计产量为8t/h.煤磨钢球级配计算如下:研磨体装载量:x4.25x0.28x4.70=18.28(t)式中:Di-磨机有效直径,m;Li-磨机有效长度,m;-磨机填充率,%;-钢球的密度,t/m3。最大球径平均球径确定钢球级配如表1所示。该磨机钢球级配较好,在钢球装载量为90%时,磨机产量达到7t/h2生料磨的钢球生料磨系统为3.2x9m尾卸提升机循… 相似文献
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我厂历年来十分重视对研磨体的选择,采用从多家生产厂选购不同种类的钢球,如普通碳素球、贝氏体钢球、低铬合金球等,并进行比较,使水泥磨一仓球耗降低到120g/t。为了进一步降低球耗,我们选择高铬铸球,于2000年8月15日在Φ2.2m×7m圈流水泥磨一仓上进行试验。1 磨机工艺条件 工艺技术参数见表1。磨机一仓钢球级配与装载量见表2。 2000年10月31日与2000年12月10日分别在磨机一仓加Φ90mm高铬球0.2t外,未加其它球,截止到2001年1月8日,总计生产425号R型水泥30 526t。2 试验数据 采用抽样实测与过磅称重的方法测定球耗。2.1 抽样实… 相似文献
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目前我国水泥磨机研磨体仍主要沿用普通锻钢球,球耗相当高,致使磨机台时产量不稳定,水泥细度波动大,补球及倒磨筛选次数频繁,严重影响磨机的运转率。为了降低研磨体消耗,提高企业经济效益,保定地区水泥厂于1988年3月至5月在φ2.2×6.5米闭路水泥磨机第一仓,应用本地区生产的高铬钒钛铸铁球进行了整仓耐磨试验。经连续运转1758小时,生产火山灰硅酸盐水泥2.26万吨,平均每吨水泥耗球30.23克,其耐磨度为普通锻钢球的16.5倍。降低了生产成本,提高了企业经济效益。介绍如下: 一、高铬钒钛铸铁球化学成分及机械性能高铬钒钛铸铁球化学成分及机械性能如表1和表2。 相似文献
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简述了φ2200×6500球磨机的构造,工作原理及首次应用于原盐粉碎的情况。重点介绍此工艺的设计计算,并结合以片小型球磨机的使用经验,给出钢球的装载量和分与分配比例。 相似文献
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我厂自行设计的φ2.5×9米塔式机立窑工艺线,于1980年5月下旬投产,三年多来,效果良好。现在,年产水泥已达7万吨。其中φ2.2×5.5米原料磨(去掉750毫米烘干仓)产量已达18吨/时(1984年上半年平均),φ2.2×6.5米水泥磨产量已达13.98吨/时(1984年4~6月平 相似文献
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我厂制成车间有两台φ3×9米三仓一级圈流磨,研磨体最大装载量是80吨,设计标定产量28吨/时(筛余为4~6%),配备φ5米离心式选粉机。自1983年6月投产以来,一直生产525号硅酸盐水泥,质量控制指标为:细度4~6%,比表面积3100±150厘米~2/克。 相似文献
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1987年9~12月,我厂φ1.83×6.4米生料磨台时产量由8.5吨/时逐渐下降到5吨/时,且饱磨停喂现象频繁,磨尾排出大量粗石粒,磨机电流下降。由于生料供应不足,致使立窑经常停产,水泥产量急剧下降。当时,有人认为是石灰石易磨性改变之故。做石灰石易磨性系数试验表明:石灰石易磨性与前无异。后又对钢球级配、平均球径和装载量等作反复调整,仍收效甚微。针对上述情况,笔者于1987年12月下旬对磨机进行了综合技术改造。 相似文献
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研磨体的填充率是磨机的一个主要工艺参数,其大小是否合适不仅影响到磨机的产质量,而且直接影响到磨机的电耗,一般情况下填充率越高,磨机电耗越大。但是对多仓磨机而言,各仓填充率的增减对磨机用电量影响是有差异的。本文以多仓磨各仓研磨体填充率增减对磨机电机电流影响的差异性为出发点,介绍了在保持磨机平均填充率基本不变(总装载量不变)的前提下,调整各仓填充率来降低磨机电负荷,从而达到降低磨机电耗的方法。我公司有4台Φ26m×13m边缘传动、中心卸料的湿法棒球磨,分三个仓,工作转速1845r/min,在实际生产中发现各仓… 相似文献
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以Φ2.4×14m开流磨为例。具体措施是:(1)缩短二仓长度1120mm,用来增长三仓。 (2)缩小各仓平均球(段)径,并将一、二仓各减载2吨,加入三仓,且三仓由原一种段改为两种段(增加一种小一个尺寸的)。 效果: 相似文献
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φ2.2m×7m闭路磨改为开路筛分磨生产矿渣粉 总被引:1,自引:0,他引:1
1改造措施改造前Φ2.2m×7m的磨机为闭路磨,按熟料、矿渣、石膏不同比例混合生产水泥,配有NHX500旋风式选粉机,选粉机的总电动机功率为48kW;磨机分为两个仓,一仓与二仓的长度之比为1∶2.7,隔仓板为单层,篦缝排列形式为同心圆,物料通过面积为12%,一仓为阶梯衬板,二仓为平衬板。2002年12月对一、二仓隔仓板进行改造,将原来的单层同心圆改成双层放射形,并对一、二仓研磨体进行调整,一仓为Φ30~Φ60mm的钢球,二仓为Φ15mm×20mm、Φ12mm×15mm、Φ10mm×12mm钢段。生产实践表明:若想矿渣比表面积>360m2/kg,原选粉机转速需调到最高值1200r/min… 相似文献