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分析了回坡底选煤厂粗煤泥回收系统产品灰分高的原因,通过对工艺系统实施技术改造,对脱泥设备更新和旋流器组工作参数的合理调整,有效降低了粗煤泥灰分,不但保证了精煤产品质量,而且提高了精煤产率。 相似文献
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论述了东曲矿选煤厂对粗煤泥回收系统进行的工艺优化。经改造优化后,粗煤泥回收系统更适合东曲矿选煤厂的现状,解决了该厂粗煤泥回收系统存在的问题,降低了洗水浓度、保持洗水闭路循环。 相似文献
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为了研究TBS在洗煤厂的粗煤泥分选工艺应用效果,以河曲晋神公司沙坪选煤厂为工程背景,基于TBS干扰沉降原理以及密度控制系统,采用TBS分选机替换螺旋分选机,优化原精煤洗选工艺,对比沙坪选煤厂优化前后分选工艺,分析优化后的工艺效果。结果表明:TBS粗煤泥分选机从整体上提升了分选工艺,优化了分选技术,提高了低灰精煤产率,提高了经济效益。 相似文献
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粗煤泥系统是选煤过程中煤泥水处理的第一个环节,粗煤泥系统正常,整个生产系统才能运转正常,否则,形成产品的量、质都无法保证,生产经营的效益也无法保证。同时也影响其它系统的运行效果。本文对介休选煤厂粗煤泥系统存在的问题进行了分析了并提出了相应改进方法,实践中收到了好的效果。 相似文献
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《山西焦煤科技》2005,(9)
回坡底选煤厂隶属于霍州煤电集团回坡底煤矿,2003年7月开工建设2004年9月底峻工试生产,2005年3月实现“达产、达效、达标”目标。厂址位于洪洞县境内,距洪洞县城25 km,距霍侯一级公路15 km,座落在美丽的舞阳河畔,紧邻赵(城)克(城)公路。设计洗选能力为1.5 Mt/a,能够灵活生产9级-11级炼焦精煤,以10级炼焦精煤为主,主投资达到1.3亿元。产品除供国内用户外,还远销日本、韩国等其它国家和地区。工艺上采用三产品无压重介旋流器分选,煤泥浮洗,浮精采用加压过滤机脱水,浮选尾煤采用厢式压滤机脱水的联合工艺流程。离心机、磁选机、脱介(脱泥)筛等关键设备从美国及澳大利亚引进其余设备均通过招标采用山东莱芜煤机厂等国内一流厂家设备。全厂通过PLC主站、工控机、计算机信息管理系统及工业电视监控、在线测灰仪等组成一个功能强大的自动化监控网络,指挥和控制着全厂的生产。经过近一年的运行,设备技术指标先进,生产能力大,工作状况稳定。 相似文献
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分析了回坡底选煤厂工艺系统存在的问题.通过对工艺系统技术改造,完善了工艺环节,降低了介质消耗,保证了产品质量,效果良好. 相似文献
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公司针对当前粗煤泥洗选存在的分级旋流器组底流夹细严重、振动筛脱泥降灰效果差等问题,进行粗煤泥回收工艺改造,改造后重介洗选和磨矿解离高度融合,提高了粗煤分级精度和密度,降低了粗精煤灰分含量. 相似文献
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为了解决TBS分选难选煤及极难选煤时,分选精度不高,精煤回收率低,精煤资源浪费等问题,通过对TBS尾矿进行磨矿解离分选实验,结果表明,磨矿后的煤泥粒度处于最佳分选粒度范围;筛分试验表明,当煤泥灰分为11.5%时,精煤理论产率为35%;而浮选试验分步释放结果表明,当灰分为11.5%时,精煤产率可达59%,表明通过磨矿解离再分选的方法可以很好地提高精煤产率。 相似文献
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成庄矿选煤厂原设计是将块、末煤系统的粗煤泥分别进行处理,块煤系统故障率高,末煤系统的粗煤泥不能全部回收,每年损失大理煤泥并污染环境,通过对原有工艺流程进行技术改造,采用高频筛及煤泥离心机回收煤泥这一新工艺,实现全厂粗煤泥统一处理。 相似文献
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选煤厂粗煤泥回收工艺的改进与优化 总被引:1,自引:0,他引:1
根据章村矿选煤厂煤泥的特性,通过对粗煤泥回收工艺及设备的分析对比,提出了该厂粗煤泥回收的最佳方案并在生产中不断改进,实现了工艺流程的机动灵活性、灰分指标的稳定性,使产品结构得到优化并取得显著的经济效益。 相似文献
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针对淮北选煤厂粗精煤灰分偏高的问题,阐述了粗精煤回收工艺,并从工艺环节及设备方面对粗精煤灰分偏高的原因进行了分析,通过改善设备管理、完善工艺环节等系列措施后,粗精煤中<0.25 mm高灰细泥的含量明显降低,避免了重介精煤背灰,提高了经济效益。 相似文献
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介绍了管状带式输送机这种新型排矸运输设备在回坡底矿选煤厂的应用,阐明了该设备的优越性,为企业创造了可观的经济效益。 相似文献
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回坡底煤矿选煤厂洗选设备存在老化、精煤水分高等问题,无法适应煤矿当前的洗选需求。针对选煤厂洗选工艺及设备的现状,结合煤矿原煤产量的变化,对该选煤厂进行了工艺改造设计。新增一套贮返煤系统,更新关键设备,改造设备配电系统。实践应用效果表明本次技术改造是合理成功的,为选煤厂创造了良好的经济效益。 相似文献
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