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1.
刘太富 《机械工人(热加工)》1982,(4)
我厂气体氮化炉的密封原来是图1所示的结构,经常发生漏气现象,氨气薰人,石墨石棉盘根也要每炉更换一次。我们根据阀门中阀辦与阀座采用锥面密封能自动定心的原理 相似文献
2.
我公司是全国最大的曲轴专业生产厂家,年产各种型号的内燃机、冷冻机和空压机曲轴40万支。在曲轴的生产过程中,我们均使用离子氮化炉对精磨后的曲轴主轴颈和连杆轴颈进行渗氮处理。 原先氮化炉密封方法(见图1)是用φ10~15mm 相似文献
3.
孙洪奎 《机械工人(热加工)》1984,(8)
我们采用尿素一次加入法进行气体软氮化,炉内压力较高,因此漏气问题突出,通过试验采用铅条密封取得了很好的效果。具体作法是: 将一根内径φ16毫米的管子(长度视槽的展开长度而定)纵向切割成二半,再拼扎后把熔铅浇入成一根铅条,放在密封槽内成 相似文献
4.
傅保元 《机械工人(热加工)》1980,(10)
我们自制的气体软氮化炉采用石棉盘根和黄油密封,由于加工精度不高,风扇轴有漏气现象,炉内压力上不去。当炉压到30~40毫米水柱就开始漏气。我们在原来基础上稍加改进,增加了三片摩擦片,解决了漏气问题,改进后的结构见示意图。现 相似文献
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刘士可 《机械工人(冷加工)》1999,(3)
我厂为气缸盖的专业生产厂家,气缸盖在工作时需在温度较高的环境下进行,需要水冷却和全损耗系统用油润滑,所以有冷却水孔和油眼孔,在加工组装时,需要密封。密封孔一般在φ12mm以下,以前我们用铝堵密封,在装配时需涂密 相似文献
8.
我厂的IDHL-40型井式气体氮化炉是自己设计与制造的。在炉盖的密封问题上,通过大量试验,选择了低熔点合金密封法。其优点是:密封性能好,使用方便可靠,成本低、消耗少。炉盖密封结构如图所示。操作方法:氮化时,开启远红外加热器9,使低熔合金熔化(功率2千瓦,我厂以锡铅焊料作低熔合金,加热半小时至四十分钟全部熔化)。当炉温升至360℃以上,即可 相似文献
9.
要想得到理想的密封工作面——“接触刃口”,一般采用砂轮研磨成型和用刀具切削成型。但这两种方法只有在大批量生产中方可使用,而对于维修者来说不可能为了一、两只油封而去搞一套整形设备。我们按照实际条件和可能,改进了油封结构(如图)。 相似文献
10.
分析了带防尘盖密封轴承密封槽槽口原工艺加工中存在的直径尺寸过于分散,影响密封效果的问题,采取增加硬车工序的方法,有效解决了带防尘盖轴承的密封质量问题. 相似文献
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戴东华 《机械工人(冷加工)》2000,(3):27-28
在一些大型液压设备中,液压缸工作行程较长、负载大,活塞与液压缸内壁之间、活塞杆与缸盖孔之间的密封是液压缸设计的难点和重点。在实际生产中,往往因液压缸的密封不良,造成内漏、爬行、研伤、保压性能差等问题,严重影响了液压设备的工作平稳性、可靠性和使用寿命,甚至导致整台液压设备不能正常生产。 相似文献