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针对ZY8800/22/45D液压支架在井下工作不久部分推移杆发生断裂的问题,对ZY8800/22/45D液压支架推移杆断裂原因进行了分析,通过变更材料、提高推移杆头部和尾部的安全系数,解决了推移杆断裂问题,改进后生产出的推移杆在井下使用0.5 a多来未发生断裂现象,有效地提升了产品的质量。 相似文献
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井下液压支架千斤顶泄漏故障是井下工作面中的常见故障,不仅导致环境污染和资源浪费,也给矿井的正常生产带来不利的影响。对煤矿井下液压支架千斤顶泄漏故障的原因进行分析,并针对内泄漏与外泄漏分别提出了处理措施,以保证液压支架的正常使用。 相似文献
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井下使用的乳化液要求十分严格,而现在使用的乳化液含有杂质,原使用棒式过滤器,其过滤精度低,流量小,很容易堵塞,造成工作面回液阻力大,致使液压支架不能正常移动,支架使用寿命减少。应用高压过滤站,解决了井下用乳化液的净化问题。 相似文献
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本文针对大兴矿N2-402综采工作面的采煤机、运输机、端头支架不能正常合理配套使用的实际问题,对该面机械设备进行了改造。加大了采煤机卧底量,解决了端头支架推移步距不够等问题,实现了设备的合理配套使用,满足了井下安全生产的需要。 相似文献
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部分掩护式液压支架在井下的使用中,很多立柱出现胀缸的现象,立柱胀缸后支架无法正常支护顶板,这将严重影响井下的生产。而井下更换立柱费时费力,并且胀缸的立柱修复费用很高,胀缸严重的将无法修复。因此分析了立柱胀缸的原因,为减少掩护式支架立柱胀缸问题提供了有力参考。 相似文献
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综采支架井下检修踏板的制作和使用方法峰峰矿务局万年矿王云海(河北峰峰056302)液压支架在井下使用期间,需要经常进行检修和处理故障,但是当支架支承高度超过2.3m时,站在支架底坐上够不到高处的部件。如果站在铁凳子上,一是凳子搬运不便,二是不易放稳,... 相似文献
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煤矿井下采用卡轨车运输大型设备前,常采用经验目测和尺子测量的方法对运输通道进行验收,存在误差大、运输效率低等问题。文章提出了一种可根据实际使用需求对支架模型的高度、左右及前后长度进行调节的新型三自由度卡轨车运输支架结构。该装置主要由升降机构、移动杆和围栏架等组成,可模拟大型运输设备的实际尺寸。通过设计、制作卡轨车支架结构模型,用于运输路线实际检验,提高了卡轨车运输效率,减少了不必要的人力物力损耗,减少了运输事故。 相似文献
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当前,随着矿井运输管理的科学化、正规化,运输安全设施不断发展,不断提高,对于中、小型矿井,电机车运输还是一种主要的运输工具,完善架线电机车各种设施以确保安全势在必行。就当前使用的司控道岔,接收系统的转辙机为电机通过齿轮、丝杠传递动力,丝杆推动丝母往复运动,经弹簧缓冲机构传递于输出杆作往复直线运动来转换道岔。该机构构造复杂,对于井下空气潮湿,煤、粉尘量大的作业环境,存在着大的缺陷:一是电机之间的齿轮啮合因防护不当进入煤尘而发生卡机现象;二是在某种场合被水雾包围而受潮,使转动机构失控。葛泉煤矿运输科… 相似文献
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在综采工作面安装与拆除过程中,转运液压支架是一项耗时长、风险高、专业性很强的工作。目前井下普遍使用平板车来整体转运液压支架。在液压支架的运输过程中,有时会遇到平板车出故障,快速处理故障从而提高运输效率是必须面对的实际问题。介绍了井下运输综采液压支架过程中一种水平移动液压支架更换平板车的方法及注意事项。 相似文献
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为了解决目前四连杆式液压支架在正常支护状态下不能自主调姿的问题,提出了五连杆式液压支架新架型。针对五连杆式液压支架梁端距摆动幅度过大的问题,根据其具有2个自由度的结构特点,提出了“正常固定,异常解除”的控制优化方法。该方法充分发挥五连杆机构的优点,根据液压支架支护状态判断是否将下前连杆进行固定还是解除固定,以使五连杆机构在四连杆最优状态下进行支护,在五连杆状态下进行调姿。基于液压支架运动仿真分析了下前连杆位置对于连杆力、调姿千斤顶作用力和梁端距的大小影响,综合确定了下前连杆合理支护位置。研究结果为该型液压支架结构设计、梁端距控制优化提供了指导方向。 相似文献
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李致宗 《探矿工程(岩土钻掘工程)》1979,(3):47-47
广西第九地质队二分队在使用XU-600型钻机进行小口径金刚石钻进试验中,感到离合器轴与主摩擦盘,变速箱主轴与内齿圈采用花键、槽连接、用螺母压紧的结构不大好。因为螺母丝扣较短,轴的转速又较高(近1500转/分),往往螺母容易松动,使离合器轴与主摩擦盘或变速箱主轴与内齿圈脱开,造成离合器作用失效。 相似文献
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<正>兖州矿业(集团)公司机械制修厂根据液压支架在煤矿井下使用过程中液压油缸活塞杆损坏和维修中发现的问题开展了研究,针对液压缸存在的一些结构不合理和拆卸比较困难的状况进行了改进,并且提出了相关的合理化建议。他们在液压支架的维修中发现,有些型号的液压支架侧护千斤顶和插板千斤顶的活塞与活塞杆是采用螺纹来进行联接的。一般都是利用2个粗牙对顶螺母来防松。实践表明,其防松效果是很差的。一些螺纹在变载荷和液压的冲击下防松失效并 相似文献