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灰铸铁件裂隙状氮气孔及其防止 总被引:1,自引:0,他引:1
阐述了灰铸铁件裂隙状氮气孔的形成机理和防止方法,介绍了在含氮量高的铁液中加入钛铁以及通过改变炉料配比、减少白口倾向的防止缺陷的实例。 相似文献
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灰铸铁件裂隙状氮气孔往往形成于初生奥氏体枝晶间,导致形状成为裂隙状,从形状和产生的位置上容易误判为铸件的缩孔、缩松.灰铸铁件裂隙状氮气孔产生的原因是由于炉料中含有过高的氮导致铁液中的含氮量超标,解决灰铸铁件裂隙状氮气孔的根本措施是合理配料、使用含氮量低的炉料来降低铁液中的含氮量,其次是使用钛铁和含锆的孕育剂使铁液中的氮... 相似文献
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铸铁的孕育及其有效元素 总被引:4,自引:0,他引:4
简要论述了铸铁孕育剂的构成元素及其孕育作用,分析了孕育衰退的原因,认为孕育衰退是铁液保持时处在吸氮气氛之中,以致于促使含氮量再次增加而造成的,因此应根据铸件的要求及熔炼铁液的性质来选择孕育剂。 相似文献
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分析引起缸体、缸盖渗漏的原因。综述CE、Si/C比、孕育剂种类和加入量、Cr—Fe加入量以及微量元素对缩松渗漏的影响。指出防止缩松引起的渗漏的有效措施是:选择恰当的铁液成分,选择合适的孕育剂种类和加入量,在缩松部位涂刷碲涂料等。 相似文献
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介绍了N2气孔的特征,分析了采用中频感应电炉熔炼灰铸铁时N2气孔产生的原因,并且通过实际生产证明了N2气孔的产生与废钢的加入量并无直接的线性关系.最后指出在熔炼合成灰铁时,预防N2气孔的产生的有效措施是:使用低N的结晶石墨型增C剂,将铸件w(N)量控制在80~120 ppm;制芯和造型使用中、低N的有机树脂粘结剂,铁液熔炼温度高于1520℃,高温镇静时间≥10 min,以及使用经过高温石墨化处理的石墨型孕育剂或SiC对铁液进行预处理. 相似文献
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用工频电炉替代冲天炉大批量生产合金冷硬轧辊 ,改变炉料配比 ,获得低硅铁液 ;严格控制铁液温度 ,防止温度过高和延长保温时间 ;熔炼后期在铁液中加入冷料 ,对铁液进行孕育 ,终于攻克工频电炉生产冷硬轧辊白口难以控制的难题 相似文献
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阀压盖顶部和底部连接处壁薄,壁薄部位长,底部气孔缺陷多,改进浇注系统,增大铁液到达底部的有效通道,提高铁液到达底部的速度,增加同时到达底部的铁液量,提高到达底部铁液的温度,加强型腔排气,克服了气孔缺陷,获得致密、合格的阀压盖铸件。 相似文献
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采用呋喃树脂砂型铸造球铁件时,由于树脂和硬化剂分解产生的C,S渗入铁液使铸件表层局部区域形成大量密集的细片状和点状过冷石墨,这些区域加工表面上呈灰暗色。在容易产生这种缺陷的部位设置冷铁.使该部位不与树脂砂接触,因而能避免上述缺陷产生。 相似文献
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铸铁件常见铸造缺陷的防止方法 总被引:4,自引:1,他引:3
铸铁件常见的铸造缺陷有:气孔、砂眼、渣孔、缩孔、缩松、粘砂、裂纹、变形、硬度不均匀、球铁件球化不良、球化衰退、石墨漂浮和反白口等。介绍各种缺陷的产生原因以及它们的防止措施。 相似文献
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为控制V法铸造配重装配孔砂芯的烧结现象,采用在砂芯外加套的冷铁工艺。通过凝固温度场模拟,发现冷铁可以有效降低砂芯前沿铁液温度,缩短铁液对砂芯的高温烘烤时间,加快铁液凝固速度,从而在很大程度上减少砂芯烧结现象,减轻清铲的工作量,达到提高铸件表面质量、降低生产成本的目的。 相似文献