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目前TMCP技术广泛应用于钢铁领域。经过TMCP技术加工的钢材,其综合机械性能得到改善,提高了材料的强度、韧性以及焊接性,但与此同时该工艺会造成声学性能发生较小的变化,其对声速的影响可能会造成探头声束角度的改变。在对该焊接接头进行超声波检测时,探头折射角和材料声速发生改变将会对缺陷定位、定量产生一定的误差。为了减小误差,需要对其进行修正,达到对缺陷准确的定位定量。 相似文献
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研究了一种Mn-Nb-B系低碳贝氏体钢,在MMS-300多功能热力模拟试验机上模拟不同的TMCP工艺制度,分析试验钢的显微组织及硬度,从而确定该试验钢最佳TMCP参数组合.变形量为15%、30%和50%时,试验钢相变组织均为单相粒状贝氏体.变形量为50%时,其显微组织均匀细小,硬度较高;变形温度为880、850、820、780℃时,试验钢相变组织都是以粒状贝氏体为主,变形温度较高时,组织较粗大.变形温度较低时,组织中铁素体较多,中间变形温度为850℃时,组织为均匀细小的粒状贝氏体,硬度较高;终冷温度为600、550、500、400℃时,相变组织都是铁素体和粒状贝氏体.终冷温度越低,组织越细小,但在400℃出现板条贝氏体,在终冷温度为500℃时,组织为均匀细小的粒状贝氏体,硬度也较高.最终确定该试验钢最佳的TMCP工艺参数为:变形量50%、变形温度850℃、终冷温度500℃. 相似文献
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针对强度(屈服点应力)级别为420-460MPa的三种TMCP钢,探讨通常的焊接热影响区局部脆化区断裂韧度测试方法的可行性及存在问题。由于多层焊热影响区组织复杂,需进一步研究确认试验中得到的断裂韧度能否代表局部脆化区的韧度。试验结果发现,对多层焊热影响区试样,试验后必须进行刨面(Sectioning)分析,首先检查疲劳裂纹前沿是否位于所测试的目标区域;其次当有延性裂纹扩展时,检查延性裂纹扩展是否偏离目标区域。当满足这些条件时,所测试的断裂韧度才能代表目标区域的韧度值。同时也试验研究了焊缝强度匹配对热影响区断裂韧度的影响。 相似文献
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研究了不同热处理工艺对C-Mn-Nb-V成分体系大厚度耐候桥梁钢组织特征的影响。利用光学显微镜、扫描电镜(SEU)和背散射电子衍射(EBSD)研究了TMCP、TMCP+回火和TMCP+调质3种不同工艺下钢板的组织演变特征。结果表明,采用TMCP工艺处理后,钢板组织为粒状贝氏体、多边形铁素体以及M/A岛组成的复相组织;采用TMCP+回火工艺处理后,回复和再结晶程度高,M/A岛消失,组织细小均匀,最终组织为粒状贝氏体和多边形铁素体;采用TMCP+调质工艺处理后,得到了粒状贝氏体、多边形铁素体和少量的M/A岛的混合组织,晶粒在再结晶后略有长大。因此,TMCP+回火工艺后,钢板的显微组织最为优良,综合力学性能最好。 相似文献
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铝被覆钢焊接化学冶金过程的特殊性 总被引:2,自引:0,他引:2
本文通过对铝被覆钢手工电弧焊接过程的多年研究和数种专用电焊条的研制,发现使用普通市售焊条进行焊接时,在工艺方面、冶金方面出现许多异常现象,使焊接过程无法实现。在研制铝被覆钢专用焊条时,必须通过药皮,采取有效冶金措施克服与之相关的困难。 相似文献
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将Mn-Ti型低碳低合金高强钢连铸坯热送至2250热连轧生产线上,设定终轧温度为860 ℃,终轧至8 mm,然后分别控冷至320、280、240、170和100 ℃卷取,观察并研究了试验钢的微观组织对冲击性能的影响,分析了不同卷取温度下多种形态铁素体、位错、M-A岛对钢材冲击性能的控制机制。结果表明,随着试验钢卷取温度由320 ℃降到100 ℃,试验钢微观组织中位错结构和细小M-A岛的多边形铁素体最有利于冲击吸收能量的增加;当板条状铁素体和大尺寸M-A岛出现时,冲击吸收能量下降;特别是当卷取温度为240 ℃时,有较大长度的板条状铁素体形成,试验钢的冲击吸收能量下降至最小。 相似文献
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利用彩色金相法研究了TMCP(Thermal-Mechanical Control Process)工艺生产的超高强度船体海洋工程钢中马氏体/奥氏体(M/A)在等温过程、连续冷却过程和回火时的演变特点。结果表明M/A的形态尺寸与分布主要取决于组织转变的温度,加长转变的时间长只对0.5μm以下微粒状M/A略有影响。冷却速度低于2℃/s时会形成尺寸在2μm以上较大的M/A,对钢的韧性有损害。另外,回火过程中尤其是600℃以上回火时,M/A的总量明显减少,M/A球团化趋势明显,M/A个体尺寸有明显增大,对钢的韧性起到破坏作用。 相似文献
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以TRIP钢作为研究对象,进行热机械控制工艺(TMCP)试验,研究不同终轧变形量和终轧温度下,TRIP钢显微组织和力学性能的变化。结果表明,当终轧变形量为50%,终轧温度为700℃时,TRIP钢的力学性能达到最好的状态。 相似文献
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38CrMoAlA钢是广泛应用的渗氮钢,但其热处理工艺性能欠佳,厚大工件调质处理时易出现不良组织上贝氏体,使钢的性能恶化。本文用试块和实物进行了38CrMoAlA钢的调质热处理工艺试验,进一步证实存在某种微量元素等原材料的冶金质量是影响该钢热处理质量的主要因素,并分析了冶金质量的影响机理。调质时以水或水溶性聚合物淬火剂淬火是消除或减弱原材料质量影响的最简便有效的热处理工艺措施;而采用预正火可减小该钢调质时水淬的开裂倾向。 相似文献
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分析了正火处理对TMCP新型低温钢组织、力学性能及断裂机理的影响。结果表明:随着正火温度的增加,不完全正火处理试样的屈服强度和抗拉强度均降低,完全正火处理试样的则提高,断后伸长率和夏比V型缺口冲击吸收功的变化规律与其强度变化规律相反;920℃完全正火处理试样的综合力学性能最佳;不完全正火处理后TMCP试样组织中的针状铁素体逐渐消失,晶粒细化并伴随等轴化;860℃和920℃完全正火处理试样组织为等轴铁素体和珠光体,待正火温度增加至1 000℃时,组织晶粒粗化并出现魏氏体。完全正火处理试样的断裂形式由TMCP试样的准解理断裂变为韧性断裂。 相似文献