首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到10条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
液柱脱硫塔压力特性研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
试验研究了液柱脱硫塔的压力特性,得出了径向压力分布、轴向压力分布及轴向压力梯度分布规律,提出液柱脱硫塔可以分为3个区域,其中气液碰撞湍流混合区是吸收的关键部分;回归了液柱脱硫塔的阻力损失公式,并将阻力损失公式计算值和实测值进行了对比,数据吻合较好;分析了液柱喷射高度的影响因素,得出了液柱喷射高度的计算公式。研究结果为液柱塔的设计提供了试验依据。  相似文献   

2.
魏敏 《硫酸工业》2023,(2):47-50
介绍了一种新型组合式脱硫塔的工作原理、设计要点、结构特点,以及在铜冶炼烟气制酸离子液脱硫系统中的应用情况。组合式脱硫塔分为顶部烟囱、胺液回收段、离子液吸收段和增湿段四部分,将烟气增湿净化、二氧化硫吸收、胺液回收、顶部烟囱排气等功能集成于一体,采用槽管式分液器、螺旋型实心锥形喷嘴、丝网除雾器和规整填料,保证尾气经处理后达标排放。组合式脱硫塔的顶部烟囱设置了阻尼器和破风圈结构,提高了脱硫塔的安全稳定性。组合式脱硫塔的结构紧凑,设备集成度高,施工周期短,占地面积可节省50%~60%,有效降低了工程造价,适用于新厂扩建或老厂改造。  相似文献   

3.
石灰石/石灰—石膏湿法脱硫反应塔模型比较   总被引:8,自引:1,他引:7  
就二氧化硫的污染控制最常用方法-石灰石/石灰-石膏湿法脱硫的几种主要的反应塔模型进行了比较。讨论了已经发展的几种基本传质吸收模型,包括薄膜理论、渗透理论以及表面更新理论在脱硫反应塔建模中的应用,特别是对于新型脱硫塔-液柱脱硫塔的建模作了初步探索,并从模型基本理论的角度分析了现行的各种脱硫反应塔工艺之间的差别,以及如何通过加强传质反应来提高脱硫设备的运行效率等问题。  相似文献   

4.
邓荣喜  陈丽萍 《广州化工》2010,38(3):191-193
液柱塔脱硫技术,通过浆液上下两次同烟气接触,大大提高了浆液的吸收能力,这在特大型机组、高含硫煤质、高脱硫效率等方面有明显优势。该技术系统简单、性能稳定、运行可靠、能耗经济、适应广泛、维护方便,多年以来在欧、美、日等发达国家市场占有率连续排名第一,在我国也逐渐为广大用户所赞赏。吸收塔是石灰石-石膏湿法脱硫工艺的核心设备,国内目前比较典型的石灰石-石膏湿法的吸收塔是喷淋塔和液柱塔,本文主要介绍了液柱塔(DCFS)技术。  相似文献   

5.
李晓丹 《辽宁化工》2014,(3):302-303
简要介绍了湿法脱硫技术的反应原理,并根据脱硫塔结构对湿法脱硫技术分类,分析了在湿法脱硫设计中Ca/S比、液/气比的选取、pH值、塔内烟气流速对脱硫效率的影响。  相似文献   

6.
填料—旋流板复合脱硫塔的设计与应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
谢伦宏 《中氮肥》1999,(6):48-50
以煤焦为原料造气的合成氨生产中,变换气脱硫是必不可少的净化工序。而中型氮肥厂的脱硫塔,多数企业原设计为木格填料,该塔型易堵,对生产影响较大。许多企业在改造脱硫塔结构方面做了许多工作,如改为半空塔、空塔、浮阀塔、湍球填料塔、旋流板塔、塑料环填料塔等等。塑料环填料气液接触好,脱硫效率高,但易堵难清洗;而旋流板由于开孔面积较大,不易堵,阻力小,但脱硫效率相对较低。基于此特点,若能将二者有机结合起来,则可扬长避短。我公司净化老系统1#、2#变脱塔原为塑料环填料塔,单塔规格为2600mm,H24050m…  相似文献   

7.
周永宁 《中氮肥》1989,(5):64-66
一、脱硫塔带液情况分析我国中氮厂现在使用的裂解气脱硫塔和变换气脱硫塔,大都是国内自行设计制造的传统结构塔型,即:木格子填料,马蹄管溢流,喷淋式喷头,瓷圈除沫。几乎所有厂家在使用一段时间后,发现塔内填料、瓷圈堵  相似文献   

8.
简要介绍了H100络合铁脱硫催化剂的脱硫机理、技术特点、投加控制方式。100 kt/a合成氨装置变换气脱硫系统使用H100络合铁脱硫催化剂后,不仅脱硫后气体中H2S含量显著降低,而且解决了变换气脱硫塔压差大、堵塔、带液现象,填料非常干净,延长了变换气脱硫塔的使用寿命。  相似文献   

9.
杨青松 《广东化工》2014,(9):54-55,53
炼油厂气体脱硫工艺装置中影响脱硫效果的因素主要有:脱硫塔操作温度、脱硫塔操作压力、贫液浓度、贫液中H2S含量、脱硫塔的塔板数等。以塔河分公司硫磺回收车间脱除加制氢和延迟焦化两个车间的混合干气为例,根据硫磺回收车间干气脱硫塔的运行情况,对上述影响因素进行数据计算和定量分析,从而选择合适的工艺设备、确定最佳的操作条件。  相似文献   

10.
王勇  王群祥  石锋 《化肥工业》2009,36(1):50-51
介绍了QYD型内件的工作原理、结构及工艺过程。实际应用结果表明,该内件通过强化气液传质过程,增加了气液接触面积,使脱硫液的硫容成倍增加,不仅提高了气体的净化度、减少了动力消耗。而且从根本上解决了脱硫塔堵塔的问题。该内件不仅适合旧塔改造,用于新塔设计时,投资费用将节省33%-50%。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号