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对高碳盘条的焊接区拉丝断口进行了形貌的观察和分析。结果表明,高碳盘条焊接区发生拉拔断裂的主要原因有以下三种:焊接过程中未完全挤出的氧化物夹杂;焊接后的热处理温度过高导致盘条的组织发生过热以及焊接区表面润滑不良导致拉拔过程中产生表面横向裂纹.形成裂纹源。 相似文献
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罗卫 《金属材料与冶金工程》2004,32(4):25-27
大规格高碳盘条在焊接过程中经常出现焊接异常,焊接质量差的问题,其原因一是盘条本身的缺陷,二是焊接工艺的问题。据此对焊接断裂原因进行了分析,并提出了改进措施. 相似文献
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82B盘条是生产预应力钢丝和低松弛预应力绞线的原材料,在拉拔过程中容易发生断裂。天钢生产的82B盘条在放线过程和第一、第二道次拉拔过程中出现了大量断裂现象。通过利用光学显微镜(OM)、扫描电镜(SEM)对断裂试样的金相组织和断口形貌等进行了分析,发现表面外伤是造成盘条断裂的主要原因。 相似文献
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某单位从国外进口了一批控轧SWRH82B盘条料,用于直接拉拔成钢丝再合绞成低松弛预应力钢绞线。其中Φ12.7 mm盘条拉成的钢丝,在作拉力试验时出现较多的尖锥形脆断现象,且有些钢丝在绞线过程中断丝。本试验对其进行原因分析。 相似文献
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ER50-6盘条拉拔开裂原因分析 总被引:1,自引:0,他引:1
低合金焊接用钢盘条在拉拔过程中有时出现劈裂现象,为找出其原因,对每一道次的钢丝取样进行金相分析,发现劈裂钢丝对应的盘条和半成品钢丝中都存在严重的横向珠光体带状偏析,且盘条的横向带状偏析与连铸坯的内部裂纹有很好的对应关系,盘条中存在的严重横向带状偏析是造成钢丝劈裂的主要原因。 相似文献
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SWRH82B高碳盘圆生产钢绞线时产生锥状断裂的分析江西商检局李翌翌SWRH82B高碳盘圆一般用于生产预应力钢绞线或钢丝。虽然盘圆的外观、化学成份均符合JISG3605标准,但在冷拉、绞线和产品的拉伸试验过程中仍会产生锥状断裂,严重影响钢绞线的生产和... 相似文献
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湘钢SWRH82B/SAE1080质量分析与工艺控制 总被引:1,自引:0,他引:1
预应力钢丝、钢绞线用优质高碳盘条SWRH82B/SAE1080在拉拔过程中常出现脆性断裂现象.通过对中心缩孔和碳偏析、表面横裂纹、粗大珠光体或网状碳化物不良组织等引起断丝原因的分析,提出通过合理控制浇注温度、拉速、二冷强度、控轧控冷强度及拉拔工艺参数等措施,改进盘条实物质量,降低断丝率. 相似文献
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运用金相显微镜、布维氏硬度仪等分析手段,对GCrl5轴承钢盘条经拉拔成钢丝后成品表面产生间断裂纹进行分析,结果表明盘条表面无裂纹,成品钢丝的裂纹主要产生于拉拔工艺过程。 相似文献
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摘要:为探索高碳硅镇静钢中失效夹杂物的检测方法,通过大量分析切割钢丝拉拔断口明确了失效夹杂物类型,同时利用失效指数验证金相观察法、电镜分析法、极值统计法、电解法、盘条拉伸法等评价夹杂物的有效性。结果表明,以帘线钢、切割钢丝用钢为代表的高洁净度高碳硅镇静钢,失效夹杂物以高铝夹杂物为主,尺寸集中在10~40μm。断口分析是失效夹杂物的最直接评价方法,但耗时长。金相制样法评价失效夹杂物往往与实物质量不符。有机溶物电解法可以用来分析冶炼过程高铝夹杂物变化,为失效夹杂物控制提供方向。未时效盘条拉伸实验,可快速检测出高碳钢盘条中大尺寸夹杂物。 相似文献
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为探索高碳硅镇静钢中失效夹杂物的检测方法,通过大量分析切割钢丝拉拔断口明确了失效夹杂物类型,同时利用失效指数验证金相观察法、电镜分析法、极值统计法、电解法、盘条拉伸法等评价夹杂物的有效性。结果表明,以帘线钢、切割钢丝用钢为代表的高洁净度高碳硅镇静钢,失效夹杂物以高铝夹杂物为主,尺寸集中在10~40μm。断口分析是失效夹杂物的最直接评价方法,但耗时长。金相制样法评价失效夹杂物往往与实物质量不符。有机溶物电解法可以用来分析冶炼过程高铝夹杂物变化,为失效夹杂物控制提供方向。未时效盘条拉伸实验,可快速检测出高碳钢盘条中大尺寸夹杂物。 相似文献
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对SWRH82B盘条的断口样品进行了宏观断口和微观组织分析结果表明,断口样品可以分为三类:第一类为盘条断口,第二类为斜劈状钢丝断口,第三类为笔尖状钢丝断口其中,造成第一、二类断口的直接原因是盘条表面擦伤,第三类断口出现的主要原因是盘条心部存在较严重的网状渗碳体 相似文献
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根据优质硬线盘条深加工发展需要及为了验证和检验产品的深加工性能,技术中心建立了线材深加工试验室,课题组进行了高碳硬线盘条深加工试验研究,验证了马钢生产的高碳硬线具有良好的深加工性能。 相似文献
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