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详细分析了轮胎结构设计、配方设计及生产过程(密炼、成型、硫化)方面导致轮胎缺胶现象产生的相关因素,提出了判断导致轮胎缺胶现象产生原因的思路和相应的解决措施,如采取提高排气能力与胶料流动性、增大胶料填充量的措施后,取得了良好的效果。 相似文献
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硫化体系对CR/EPDM并用胶性能的影响 总被引:1,自引:1,他引:1
试验研究几种EPDM硫化体系对CR/EPDM并用胶在不同停放时间后的硫化特性和硫化胶物理性能的影响。结果表明,EPDM硫化体系采用促进剂CZ/EZ/D/硫黄并用体系,在一定停放时间内CR/EPDM并用胶的硫化速率变化不大,硫化胶物理性能与CR硫化胶相近;采用硫化剂BIPB/助交联剂TAIC/硫黄并用体系,CR/EPDM并用胶的硫化速率小,硫化胶的物理性能较差;采用促进剂BZ/M/TMTM/硫黄、促进剂BZ/M/TRA/硫黄或促进剂DM/D/TMTD/硫黄并用体系,胶料停放时间过长会使CR/EPDM并用胶的硫化速率明显减小,且硫化胶的耐热老化性能较差。 相似文献
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介绍销钉式冷喂料挤出机在钢丝帘布压延中的应用。Φ200 mm销钉式冷喂料挤出机主要由机头、机筒、喂料段、螺杆、主机减速箱、润滑系统、温度控制系统和电气控制系统组成。当螺杆转速在15~25 r·min-1时,螺杆转速与排胶量线性关系较好。与开炼机供胶系统相比,销钉式冷喂料挤出机供胶系统供给的胶料门尼粘度降幅明显减小,炭黑分散性能较好。用销钉式冷喂料挤出机供胶系统代替开炼机供胶系统,钢丝帘布胶加工性能和物理性能大幅提升,生产能耗和制造成本降低。 相似文献
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降低胎里油皮胶含胶率的配方研究刘高宗(福建省厦门橡胶厂361004)油皮胶是保护内胎免受内层帘线磨损,避免帘布层被空气、水与杂质等的接触与侵蚀的。其配方胶料工艺与性能要求如下:①半成品胶料可塑度应比内层胶低,以减少油皮胶流动;②胶料硫化起步应比内层胶... 相似文献
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选择三元乙丙橡胶(EPDM)做硫化胶套的基体胶料。介绍了该硫化胶套的胶料配方设计和生产工艺,通过加入缓冲强力层材料和采用二次硫化法,提高硫 化胶套的使用寿命,降低了生产成本。 相似文献
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在乙丙橡胶和三元乙丙橡胶胶料中添加3,4-异戊橡胶,获得内聚强度高、压出速率快、使用性能优良的硫化胶。 相似文献
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原三角胶挤出生产线老化损坏严重,购买更换的新喂料段与原机结构不太匹配,如联接尺寸不对、旁压辊返胶螺纹结构尺寸不好等。针对以上问题进行了相应改造,改造后没有再出现供胶不足和喂料口卡胶现象,改造效果良好。 相似文献
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通过在载重斜交轮胎胎肩垫胶、缓冲胶配方中加入橡胶多功能抗返原硫化剂HVA-2的应用研究,表明其交联补偿作用充分弥补了在热的条件下不稳定多硫键的损失,提高了硫化胶的抗硫化返原性能,从而改善了硫化胶的热稳定性,有效地保持了胶料过度硫化后的交联密度和物理机械性能。 相似文献
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保持CR硫化体系不变,以NBR硫化体系为变量,研究了普通硫黄硫化体系、有效硫化体系(硫载体)、半有效硫化体系、高促低硫硫化体系、过氧化物硫化体系及TCY硫化体系对NBR/CR共混胶硫化特性、力学性能、耐热老化性能、压缩永久变形性能和耐油性能的影响。结果表明,半有效硫化体系的硫化速率较快,但两相硫化速率不匹配,共硫化程度差;过氧化物硫化体系的硫化速率最慢;TCY硫化体系不能单独硫化NBR橡胶;普通硫黄硫化体系的硫化胶虽有较高力学性能,但耐老化性能和压缩永久变形性能差;有效硫化体系的硫载体胶料拥有较高拉伸强度;高促低硫硫化体系的硫化胶具有良好耐老化性;过氧化物硫化体系的硫化胶压缩永久变形性能最佳。交联密度与耐油性能有较好相关性。硫化胶交联密度越大,耐油性越好。 相似文献
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介绍了以过热水作为加压介质的V带硫化胶套的胶料配方设计和生产工艺。通过加入强力层和采用二次硫化法,提高了同步带,汽车多楔带和切边V带用的硫化胶套的使用寿命,降低了生产成本。 相似文献
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介绍了用于滤胶的挤出机齿轮泵系统。该系统产能高,可用于炼胶车间进行在线滤胶,且胶料不需要进行加热即可喂料。 相似文献
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研究白炭黑替代炭黑、溶聚丁苯橡胶(SSBR)替代乳聚丁苯橡胶(ESBR)在轿车轮胎胎体胶中的应用。结果表明:用白炭黑替代炭黑,胶料的门尼粘度增大,焦烧时间和正硫化时间延长,硫化速率减慢;用SSBR替代ESBR,炭黑体系胶料与白炭黑体系胶料的硫化特性变化完全不同,SSBR更适用于白炭黑体系;用白炭黑替代炭黑,胶料的强伸性能、抗撕裂性能和耐疲劳性能显著提高,生热明显降低,SSBR/白炭黑胶料综合性能优于ESBR/白炭黑胶料;用白炭黑替代炭黑,胶料老化前后的H抽出力差异不大,但是抽出帘线表面附胶量明显不同。 相似文献
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对橡胶冷喂料挤出过程喂料段固体输送率(Q)的影响因素进行了理论分析及实验研究,讨论了喂料段机筒温度(Tb)、螺杆转速(n)和胶料物理性能对摩擦系数(f)及Q的影响,预测了喂料段长度,综合分析了摩擦因素与胶料性能对喂料效率的作用。结果表明:Tb对冷喂料挤出的胶料与筒壁的摩擦系数有一定影响,Tb最佳值为40~50℃。红管胶与垫带胶的邵尔A型硬度较高,容易在喂料口打滑,对Q有影响。拉伸强度较小的红管胶,不易形成喂料返胶,但容易形成饥饿喂料。拉伸强度较大的普通内胎胶及胎面胶,在螺杆喂料段输送能力较低时,能形成喂料返胶。 相似文献