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大连金山水泥制造有限公司2500t/d生产线,其水泥粉磨系统配套4台Φ3m×11m闭路磨,主要生产P·O42.5及以上散装水泥,混合材掺加量基本在16%左右,其中矿渣8%,石灰石3%,矿渣粉5%。自2007年投产以来水泥各项指标和性能一直比较稳定,水泥3d抗压强度在28MPa以上,水泥净浆流动度平均在180mm左右。但据商品混凝土搅拌站反映,水泥净浆流动度偏低,而且每到夏季时水泥净浆流动度降低且波动较大,搅拌站只好通过增加外加剂掺加量的办法来改善混凝土性能,既增加了混凝土成本,又给施工带来不便。近年来,公司不断地采取技术措施,改善和提高水泥净浆流动度。 相似文献
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我厂是生产白色硅酸盐水泥的企业,经过几年的生产实践,产品质量已达到国标各项理化指标。但是,白水泥净浆结粒问题一直是我厂的技术障碍,影响了我厂水泥在市场的声誉,给用户带来不必要的经济损失,为此,我厂技术人员进行了一系列的试验研究,找出结粒原因,并提出解决办法和措施。一、概况我厂煅烧的熟料加入适量的石膏,经过MPS160C辊式立磨磨制的白水泥,经水化后的水泥净浆中有许多直径为0.5~3毫米左右的小颗粒。在环境温度高、湿度低的情况下更为严重。严重时,水泥水化后看不到水泥 相似文献
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采用截锥圆模法测定不同掺量超细粉体水泥复合浆液的流动度.采用ZNN-D6B型旋转黏度计研究超细玻璃粉和偏高岭土两种超细粉体对水泥净浆流变行为的影响,得到了剪切速率-剪切应力(γ-τ)曲线和剪切速率-表观粘度(γ-μa)曲线,并分别采用宾汉姆模型和赫-巴模型对γ-τ流变曲线进行拟合,得到不同掺量超细玻璃粉-水泥(GP-C)复合浆液和偏高岭土-水泥(MK-C)复合浆液的动切力、塑性粘度、稠度系数和流性指数等流变参数.结果表明:超细粉体的加入降低了复合浆液的流动度.随着掺量的增加,两种复合浆液的宾汉动切力τ0、塑性粘度η、赫-巴动切力τy均逐渐增大,MK-C复合浆液的稠度系数K和流性指数n逐渐减小,GP-C复合浆液的稠度系数K呈现增大-减小-增大的趋势,而流性指数n呈现减小-增大-减小的趋势.所有样本表观粘度μa都随着剪切速率的增大而减小,呈现剪切稀释现象. 相似文献
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依据ASTM试验标准,改良其试验方法,测量水泥复合净浆化学收缩与自收缩,研究单掺不同粒度无定型纳米二氧化硅、亲水型和表面预湿型纳米碳酸钙、不同晶型和粒度纳米二氧化钛三种无机纳米矿粉对其早期收缩的影响。研究表明:一定掺量范围内,无机纳米矿粉的掺入显著提高复合净浆化学收缩与自收缩,且随龄期增长,差异渐大,其中尤以掺纳米二氧化硅最甚,且纳米粒度越小,早期收缩越大。与不亲水但表面预湿型纳米碳酸钙相比,同掺量条件下掺亲水型纳米碳酸钙的净浆早期收缩更大。纳米氧化钛掺量3.0%~5.0%,净浆化学收缩最大,自收缩值增幅不大,远远低于掺纳米二氧化硅和掺碳酸钙的。无机纳米矿粉对水泥基材料早期收缩行为的影响与所掺纳米矿粉种类、晶型、颗粒尺度、表面状态以及掺量等密切相关。 相似文献
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研究了掺不同功能材料水泥净浆的电阻率,并通过SEM观察了掺导电材料水泥净浆的微观形貌.研究结果表明:石墨、炭黑分别替代10%、25%、40%、50%和60%的碳纤维时,导电性能波动较大,但趋于增加,石墨最优替代比例约为40%,炭黑的最优替代比例约为25% ~40%;石墨、炭黑适量替代碳纤维,填充在碳纤维之间,改善了浆体导电性能,其自身的结构没有发生变化. 相似文献
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改善普通硅酸盐水泥净浆结粒的尝试 总被引:3,自引:1,他引:2
1问题的出现和特征分析 2000年 8月,正值我厂水泥产销两旺时,有用户反映我厂普通水泥拌水后出现许多小结粒,无法贴墙砖。笔者及时进行了调查,情况如下: 1)反映者均为净浆施工的小用户,当时环境温度均为 30℃左右,水泥温度均为 40℃左右; 2)对冬季使用过净浆的用户调查,并未发现这种问题; 3)对当时混凝土施工的用户调查,也未注意到有此问题。 为了证明此事故是否偶然,笔者在其中两个有代表性的事故现场进行了采样,连同当时使用的高炉矿渣一并做了化学全分析,见表 1。 从表 1的分析结果可知,水泥及混… 相似文献
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采用纳米划痕技术研究了硬化纯水泥熟料净浆在划擦过程的弹、塑性变形和摩擦特性,并着重讨论了不同荷载的影响。结果表明:综合压头压入深度、摩擦因数及弹性恢复率能够有效地对未水化熟料颗粒相和水化产物相进行区别和分析;当荷载低于5mN时,材料主要发生弹性变形,以界面摩擦为主;荷载提高至8mN后,水化产物相逐步以塑性变形为主,并产... 相似文献
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分别采用聚羧酸减水剂、聚乙烯吡咯烷酮(PVP)、洗衣粉(XYF)等3种表面活性剂并结合超声波分散方法,研究了多壁碳纳米管(MWCNTs)在水中和水泥浆中的分散性及其对水泥强度的影响,采用人工观察和扫描电子显微镜分别评价了MWCNTs在水中的分散性和在水泥硬化体中的分布情况。结果表明:单独采用减水剂为分散剂并在超声波分散条件下,MWCNTs在水中和水泥浆中容易发生团聚,无法起到增强作用;在超声波分散作用下,采用PVP和XYF为分散剂能够显著提高MWCNTs在水中和水泥浆中的分散性,PVP大幅度提高了水泥硬化体强度,但XYF却使强度大幅度降低,这是因其具有的较强起泡功能使水泥硬化体中的气泡量增加、气孔尺寸提高,并形成一些较大孔隙,从而显著降低了水泥石的密实性。 相似文献
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本文优化了骨水泥浆体的注射性能研究方法,综合研究硅酸三钙(Ca3SiO5,C3S)骨水泥浆体的液固比(L/P)、凝结时间、固化体力学强度等与可注射性的关系.结果表明高L/P易导致静置后C3S骨水泥浆体注射比的突降,固化体孔隙率增加,强度下降,不利于临床操作和应用;低L/P下,采用较小注射器可以提高C3S骨水泥浆体的注射比,也可避免静置后C3S骨水泥浆体注射比的突降.采用较小的注射器和较小L/P,可以在兼顾骨水泥浆体固化性能和力学性能的基础上,实现C3S骨水泥浆体具有较大的注射比. 相似文献
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采用SEM、XRD研究了玻璃粉水泥浆的初期水化产物、浆体结构.并用化学结合水量和有效结合水法来定性和定量分析玻璃粉对水化初期复合体系及水泥的促进或抑制作用以及作用程度.研究表明:在水化反应初期(1d内),因为玻璃粉的掺入既由此而产生的稀释作用使有效水灰比增加而产生的对水泥熟料水化的促进作用,因此,硅酸盐水泥熟料的水化程度较高,但从整体来看,大掺量(50%)的玻璃粉延缓了复合胶凝材料总水化程度;水化开始(6 h~1 d)时,水化反应开始加速进行,水化产物的数量迅速增加,主要为纤维状CSH凝胶、针棒状钙矾石晶体和Ca(OH)2,这些水化产物彼此间相互搭接、交错生长,部分未水化的水泥颗粒镶嵌其中,并将玻璃粉粘结成整体,构成体系骨架. 相似文献
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根据硫酸盐侵蚀机理,利用改进的CEMHYD3D水化模型和随机概率方法,建立了硫酸盐侵蚀下硬化水泥浆体的微结构演变模型。在微观层次上,模拟了浆体孔溶液中硫酸根离子的自由扩散、随机碰撞和转化反应,分析了膨胀性侵蚀产物生长导致的微结构损伤和体积膨胀,计算了侵蚀过程中石膏和钙矾石的生成量及浆体的膨胀应变,并与已有试验结果对比分析验证了模型的合理性。在此基础上,数值模拟了硫酸盐侵蚀下不同水灰比水泥浆体的微结构演变及膨胀过程。结果表明:同一硫酸盐浓度下,硬化水泥浆体中氢氧化钙和含铝物相与孔隙的接触面积越小,浆体的膨胀应变越低;水灰比为0.25、0.30和0.35的硬化水泥浆体的孔隙填充程度分别达到9.09%、9.27%和9.41%时,浆体膨胀应变开始快速增大;硫酸盐侵蚀溶液浓度增大,浆体体积快速膨胀的时间提前。 相似文献
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高能球磨活化硬化水泥浆体的研究 总被引:2,自引:0,他引:2
研究了硬化水泥浆体的高能球磨机械力化学活化,借助于XRD、SEM和DTA等,测定了硬化水泥浆体的结构和力学性能随球磨时间的变化。试验结果表明,在球磨过程中.强烈的机械力作用首先使水泥石中的各水化物发生脱水作用。DTA测定结果证明,脱水程度随球磨时间的而增大,球磨至60min时,Ca(OH)2已完全脱水;同时,脱水温度随球磨时间而降低。进一步球磨使水化物的晶体结构发生严重的畸变和破坏,最终成为无定形态物质。球磨80min后粉体净浆的3d和28d抗压强度分别达28,33MPa和38.85MPa,说明硬化水泥浆体经高能球磨机械力活化后可重新作为胶凝材料使用。 相似文献