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“添加晶种水泥立窑煅烧技术”已在全国各地广泛实施。在晶种技术的实际应用中,许多厂家所持观点有很大差异。有的厂家认为,在配料中掺加熟料晶种后,窑上操作难度相对加大,对提高熟料产质量效果不明显。具体地说,有时出现立窑操作中边部吡火现象严重,不能全风操作,中心底火拉得太深,窑中心还原氛严重,造成熟料粉化,导致水泥熟料强度下降。其次需挑选优质熟料返回生料配料,这样熟料重复返回,花工多,重复劳动,造成浪费,成本高,而市场竞争激烈,必须降低成本。另外,由于晶种的掺量较小,对生料粉的均化要求较高,晶种遇水后又会水化凝结,因此晶种配料的生料不能存放太久。 相似文献
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晶种技术在煅烧白水泥熟料中的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
0 引言晶种技术煅烧硅酸盐水泥熟料特别是在立窑水泥厂的应用已趋成熟,但在白水泥熟料煅烧中的应用情况未见报道。易县白水泥厂自1995年6月份采用晶种技术煅烧白水泥熟料以来,取得了很好的效果。通过近3年的生产实践并结合理论分析,我们认为晶种技术应用于白水泥熟料煅烧过程中,有其特殊的适应性。本文就晶种技术在易县白水泥厂φ1.6/1.9mx39m回转窑上的应用情况作一介绍,以资参考。1试烧晶种选用结粒较好、早期强度较高的熟料,掺量占生料的3%。试烧是在原生料配料方案的基础上加入晶种熟料,通过对回转窑熟料… 相似文献
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掺晶种的生料配料计算方法丁美荣湖南省建材行业管理办公室(410017)“水泥窑添加晶种煅烧技术”是一项新技术,已在许多水泥企业推广应用。该技术是将“晶种”按一定比例掺到原料中共同磨制后,入窑烧制水泥熟料。尽管通常是预先确定晶种掺加量,实际上,是引入了... 相似文献
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前言 应用高效复合生料催化剂技术,可提高水泥熟料强度、产量,降低烧成煤耗。为了改善生料易烧性,更快地完成水泥熟料矿物的形成过程,提高水泥熟料质量,降低熟料烧成热耗,借鉴其他水泥企业一些生产经验,结合我厂现有生产条件,在生料中掺加催化剂进行煅烧熟料。高效复合生料催化剂, 相似文献
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在应用晶种煅烧技术中,由于在生料配料中添加了3%~4%的熟料晶种,影响了生料TCaCO_3、煤含量等指标的测定结果,因而这些指标应作相应的调整。 1 生料TCaCO_3指标的确定有人认为:添加晶种后,生料TCaCO_3指标提高1%~2%,或者说2%左右;有的厂则采取经过反复配料对比试验后再作决定,前一种说法欠准确,因为各厂情况不一样,后一种方法可 相似文献
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1引言众所周知,生料中掺入矿化剂,可以改善生料的易烧性,提高熟料质量和降低能耗。值得注意的是有些立窑水泥厂,掺加矿化剂或复合矿化剂后没有达到预期效果。出现凝结时间不正常,而且强度也忽高或者忽低,在熟料烧失量<10%,fCaO<30%情况下,安定性... 相似文献
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1概述我集团采用粉煤灰部分代替粘土配料和作混合材,即“双掺”法生产硅酸盐水泥。由于粉煤灰硅低铝高,用其配制的生料液相量相对较大,因此原生产中采用石膏、萤石复合矿化剂配料时,立窑烟烧上火速度较慢、底火厚实、粘度大,经常出现炼边、结圈、结瘤和底火拉深等不正常现象。此外,立窑卸料较为困难,塔尖磨损快;出窑熟料中密实死烧块、还原料多,且出窑熟料温度较高,熟料活性较差,严重影响水泥质量。针对此现象,我们曾尝试用熟料作晶种配料,但由于熟料品质表现出相对不稳定性,易引发立窑锻烧热工制度的不稳定,在一定程度上影… 相似文献
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1前言1995年,我们在湖北省松木坪水泥厂机立窑上试验用高铝高铁配料技术生产硅酸盐水泥,以提高熟料的产质量,获得了可喜效果。紧接着,我们又在内蒙古清水河特种水泥厂机立窑上进行了再试验,试验结果,节煤14%,增产26%,熟料标号由原‘425提高到”525。两次试验均说明用高铝高铁配料的确能显著提高熟料产质量。其原因是:(1)熟料烟烧过程中液相量提高,有利于f-CaO的吸收及C3S的形成。(2)熟料中的C4AF矿相显著提高,有利于熟料28d强度提高。(3)用高铝高铁配料时,在提高C。AF矿相的同时,仍能保留足够数量的C。A矿相,从… 相似文献
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1前言山东省平邑万寿宫水泥有限公司原采用熟料作晶种进行配料,但生产的熟料质量并不理想,28d抗折抗压强度分别在8.2MPa、55MPa左右,fCaO含量在3.0%左右。且立窑操作中边部毗火现象严重,不能全风操作,中心底火拉得太深,窑中心还原气氛严重,造成熟料粉化,进而导致水泥强度低,安定性不良。1995年10月笔者到该公司挂职后针对这一情况,提出了利用电厂炉渣代替熟料晶种配料的设想。1996年3月首先在二公司东线opmXtim机立窑上试用,获得了令人满意的效果。1996年7月又在公司其余3台生产线上使用。使用炉渣配料后熟料产、质量提高… 相似文献
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通过磷矿石尾矿的易烧性试验,可以发现在煅烧温度低于1 350 ℃时,生料中掺加磷矿石尾矿对生料的易烧性改善不大,且随着生料中尾矿掺加量的提高,熟料中的游离氧化钙含量也在逐步增加.但是在1 400℃和1 450℃时,由于熟料中液相的出现,P205快速降低了液相黏度,促进了C3S的快速形成;同时在冷却阶段能够维持C2S在较高的晶型,提高熟料的后期强度.因此在使用磷矿石尾矿做矿化剂时,并不能降低熟料的烧成温度,但是可以明显增加液相量,降低液相黏度,至于对熟料强度的影响尚需进一步试验的验证. 相似文献
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利用造气炉渣代替粘土和晶种烧制水泥熟料的尝试 总被引:1,自引:0,他引:1
通过可行性试验和工艺技术探索,利用造气炉渣部分代替粘土和晶种烧制水泥熟料,能改善生料的易磨性和易烧性及料球的体积收缩性、透气性和热稳定性;但降低生料的可塑性和湿球的承荷能力。对此采取提高生料粉磨细度、窑前掺配复合晶种和延长料球在预烧带的滞留时间等措施加以改善后,熟料煅烧收到明显的优质、增产、节能和降耗效果。 相似文献
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铅锌尾矿对硅酸盐水泥熟料矿物结构与力学性能的影响 总被引:2,自引:0,他引:2
由于铅锌尾矿中的氧化物组成与水泥原料相近,通过差热分析、X射线衍射、岩相分析,力学性能测试等探讨了铅锌尾用于水泥配料的可能性.实验中采用黏土和3种铅锌尾矿(A,B,C)进行配料.结果显示:两种尾矿(B,C)配料的易烧性最差,一种尾矿(A)配料易烧性优于黏土配料.A尾矿可以降低生料吸热量,促进熟料的烧成,但对阿利特矿物晶型无太大影响.而且,尾矿A可改善熟料矿物形貌,提高熟料强度.熟料重金属离子浸出率符合国家标准GB 5085.3-2007. 相似文献
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研究了水泥生产中生料掺加晶种煅烧对熟料游离氧化钙、强度及煤耗的影响。对试验数据进行了化学分析、物理检验和岩相分析。结果表明,晶种最佳掺量为物料总量的4%时,可使熟料强度提高约7.0MPa,煤耗降低5%~8%。 相似文献
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率值和矿化剂或晶种对水泥生料易烧性的影响 总被引:3,自引:3,他引:3
通过对138个常用水泥生料样的易烧性试验结果进行统计比较后得知,熟料烧成率值的变化对生料易烧性系数K1400℃影响较大。其中KH平均每降低0.01,K1400℃提高0.36%;n平均每升高0.10,K1400℃、降低0.61%;P平均每升高0.10,K1400℃降低0.58%左右。掺加适量的复合矿化剂、晶种、萤石矿化剂后均使生料易烧性得到明显改善,其改善效果由好到差顺序依次为复合矿化剂≥晶种≥萤石矿化剂,外掺后分别使K1400℃比未掺时平均提高3.69%、2.77%和2.22%左右。 相似文献