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Adri Muluk 《钢铁》2004,39(Z1):283-285
气瓶钢为裂纹敏感钢种,在Krakatan钢厂3号板坯连铸机上研究,减少板坯表面纵裂纹、横裂纹和星形裂纹,从而取消板坯清理,采用优化连铸工艺参数(如选择合适连铸保护渣、优化二冷冷却、液面控制、过热度、拉速等),研究其与板坯表面质量之间的关系.所选择的保护渣粘度和熔点低,冷却水强度从0.67L/kg钢,降低到0.58L/kg钢,拉速为1.1m/min,液面控制精度为±5%,钢水的含碳量0.09%左右.结果表明,横裂纹和纵裂纹减少90%,星形裂纹从62.21%减少到28.87%,板坯表面清理率从85.54%减少到25%以下,板坯修理损失率从3.4%降到0.05%. 相似文献
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铸坯边角部表面横裂纹是比较常见的表面缺陷之一,对铸坯的生产和质量影响很大。结合南钢公司一炼钢厂3#板坯连铸机铸坯实际生产和实物质量,分析了铸坯在连铸机内的应力状态,筛选了影响板坯角部横裂纹的设备因素与工艺因素。通过改进设备和优化工艺,有效地控制了连铸坯边角部表面横裂纹的产生,轧制宽厚板边部裂纹缺陷改判率由3.39%逐步稳定至0.50%以下,效果明显。 相似文献
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针对现有的宽厚板冷却制度进行数值模拟发现,现有冷却制度采用超级弱冷和角部不喷水制度时,既无法有效提升角部温度,也无法控制铸坯表面返温。分析现有冷却制度与铸坯表面激冷层、铸坯表面横裂纹的关系,利用数值模拟优化了冷却制度,有效保护了铸坯表面激冷层,降低了铸坯表面横裂纹,为同类型的宽厚板连铸机提供了新的宽厚板冷却制度思路。 相似文献
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板坯表面横裂纹被公认为是由于薄膜状初生铁素体附近应力集中诱导而形成的,例如沿着奥氏体晶界形成的先共析铁素体。在目前的研究中,通过对连铸坯微观组织控制抑制横裂纹的构想进行了试验。每一个试验进行了3种检测,(11)二次冷却对锭坯微观组织影响测试;(b)微观组织热塑性热拉伸测试;(c)连铸板坯裂纹敏感性连铸试验。测试结果如下:(1)连铸板坯表面微观组织能够通过二次冷却进行控制。表层结构控制(SSC)冷却,在二冷区,出结晶器后的连铸坯强冷却到温度低于A3转变温度,随后连铸坯回温至1250K,形成薄膜状游离铁索体结构。(2)重熔和凝固之后的试样进行的热拉伸测试证明通过微观组织控制能够明显提高钢材的热塑性,钢材塑性凹槽几乎消失了。上述结果也再次证明为了评价微观组织控制对横裂纹敏感性的作用,在热拉伸测试中试样的重熔是必不可少的。(3)连铸测试证明微观组织控制能够减少横裂纹的敏感性。(4)通过SSC冷却,均匀细小的弥散析出相,例如(Ti,Nb)(C,N),实现了预防横裂纹和微观组织控制的作用。 相似文献
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针对舞钢1 900 mm板坯连铸机经常出现的连铸坯角部横裂纹缺陷,从裂纹产生机理和影响因素进行分析,最终确定连铸坯角部矫直温度过低以及边部存在凹陷是角部横裂纹产生的主要原因。在连铸机没有配置液压振动、动态轻压下、电磁搅拌等先进设备的情况下,通过结晶器锥度、一次冷却、二次冷却等工艺参数优化,创新应用热行法生产工艺,结合设备改造,有效地控制了连铸坯角部横裂纹的产生,连铸坯表面裂纹缺陷问题得到缓解。 相似文献
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针对本厂生产以X80管线钢为代表的低合金高强度钢时,连铸坯易产生角部横裂的问题,本文通过射钉试验、红外测温的方法,以试验结果为依据对邯钢900-2150mm板坯连铸机冷却特性进行分析讨论,结合连铸X80生产实践和测量数据,从拉速、铸坯表面温度、比水量等方面讨论了影响X80连铸板坯角部裂纹产生的因素,结合实验结果提出了优化比水量和拉速的具体措施。 相似文献
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针对10B21含硼钢(/%:0.18~0.23C,≤1.0Si,0.60~0.90Mn,≤0.025P,≤0.020S,≥0.015Alt,≥0.008B)盘条表面铁皮疤缺陷及连铸坯角部表面裂纹进行了分析,通过优化钢的成分控制(/%:0.020~0.050Alt,0.03~0.05Ti,≤0.0060N,0.000 8~0.0012B)提高拉速至2.3~2.4 m/min以保证铸坯过拉矫时温度≥980℃,采取将连铸二冷比水强度由原1.29 L/kg降至1.05 L/kg等措施,可以有效控制连铸坯角部表面裂纹的出现,轧制后的盘条表面铁皮疤缺陷率由原来的15%降到1%以下。 相似文献
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基于凝固数值模拟和板坯应变计算分析了直上钢Q235B连铸中间裂纹的形成机理和影响因素,并根据实际生产条件提出了铸坯高拉速质量控制策略。研究发现,辊缝和对中精度为Q235B铸坯中间裂纹形成的主要因素,两者应变之和占凝固前沿总应变60%以上;而表面回温高于50 ℃/m的铸机前段冷却也有重要影响,其应变占比最高约40%。当辊缝的邻辊正偏差为1.5 mm时,通过强化冷却和控制回温可使铸坯凝固前沿总拉应变整体降低约20%;当辊缝的邻辊正偏差为0.5 mm时,冷却优化对凝固前沿拉应变的影响较小。随着拉速增大,辊缝精度对铸坯中间裂纹的影响愈加显著。当前工况下,将锰硫比提高到25,坯壳可最多承受1.4 m/min时邻辊正偏差 1.5 mm、对中偏差±0.5 mm和回温不超过50 ℃/m带来的附加应变。为抑制1.5 m/min以上高拉速下直上钢Q235B铸坯的中间裂纹,建议将辊缝整体精度控制在±0.5 m且邻辊正偏差控制在0.5 mm以内。 相似文献
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对首钢二炼钢板坯铸机提高拉速的工艺进行了研究。为适应1.2~1.3m/min拉速条件下稳定正常的生产,对结晶器冷却水量、浸入式水口参数、二冷比水量、振动参数、保护渣性能指标进行了调整,最高拉速达到了1.4m/min。研究了拉速变化对结晶器热流密度的影响、提高拉速后对结晶器铜板温度的影响、矫直区铸坯表面温度变化、保护渣耗量的变化等。通过采取以上措施,与0.8m/min拉速情况对比,铸坯表面纵裂发生率维持在同一水平,含铌的微合金钢种一检合格率显著上升,铸坯内部质量维持在同一水平。板坯双流铸机改为单流铸机后,由于拉速的提高,板坯月产量达到了9.5万t,达到了双流铸机的产量水平。 相似文献
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A three‐dimensional viscoelastic‐plastic thermal‐mechanical coupled finite element model was based on the basis of the secondary development of commercial software (MSC, Marc software, USA) to simulation the effect of casting speed on slab broadening in the secondary cooling zone. The results show that the ratio of ultimate broadening increased with increasing casting speed for various steel grades, but the change in broadening lagged that in casting speed. When the casting speeds were 1.0 m/min, 1.1 m/min, and 1.2 m/min for Q235 steel, the maximum ratios of ultimate broadening were 1.52%, 1.59%, and 1.81%, respectively, and the average ratios of ultimate broadening at the exit of the caster were 1.00%, 1.27%, and 1.48%, respectively; for SPHC steel, the maximum ratios of ultimate broadening were 1.34%, 1.44%, and 1.69%, respectively, and the average ratios of ultimate broadening at the exit of the caster were 0.64%, 0.76%, and 0.95%, respectively. The simulation results were verified by measurements on an SMS‐Demag continuous caster of Maanshan Iron and Steel Co. Ltd.; the measurement results agree with the simulation results. The mechanism of the effect of casting speed on slab broadening was also analyzed. 相似文献