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在电弧炉炼钢过程中的还原期,采用SC复合脱氧剂对钢液进行脱氧,可快速彻底完成脱氧、脱硫反应,改善炉渣结构,减少钢水夹渣,从而缩短冶炼时间和提高钢水质量。 相似文献
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目前,萍钢转炉生产的主要产品为普碳钢和20MnSi钢,常规采用硅铝钡铁作为钢水的终脱氧剂,采用硅铁和锰铁作为合金化材料。这种脱氧及合金化方式,受钢水终点碳含量、出钢下渣量及出钢温度的影响,造成钢中Si、Mn等合金成份波动大,合金元素回收率偏低,且当脱... 相似文献
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叙述了炼钢脱氧制度与微合金化带钢、钢轨钢性能和合金化效果之间的关系,分析了稀土元素的脱氧能力及对钢性能的影响。建议攀钢在开发新产品、新工艺的同时,要制定相配套的脱氧工艺及钢水炉外处理措施,建立规范的脱氧制度,以提高攀钢产品的质量。 相似文献
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RH真空处理是炉外精炼的重要组成部分。它具有脱氧、脱氢、脱氟、脱碳、脱硫、微调成分、合金化及净化钢液并控制钢水温度等多种重要冶金功能,是提高钢质量的重要设备。 相似文献
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钢液中脱氧产物形成液态熔渣的理论分析 总被引:4,自引:0,他引:4
应用热力学原理,计算分析了各种铁合金的脱氧能力和脱氧产物形成液态熔渣的条件。硅钙或硅钙铝铁合金取代铝作为炼钢的终脱氧剂有助于降低钢中的总氧量,改善浇注和轧制性能。 相似文献
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从理论上分析了SiC脱氧在热力学和动力学上的可行性,结合现有生产条件,红河钢铁有限公司炼钢厂在脱氧合金化工艺方面采用80号SiC替代50号SiC进行出钢脱氧合金化操作,同时调整其他合金结构及数量进行工业试验。生产实践数据表明,脱氧合金化工艺调整后与调整前相比,合金元素收得率、铸坯合格率和内控率有所提高,钢材力学性能稳定且有所改善,两种规格的HRB400E钢种分别可降低生产成本1.75和0.62元/t。 相似文献
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水钢炼钢厂针对生产低硅焊条钢存在的质量问题 ,通过采用钢包调渣剂渣洗技术 ,规范终点控制 ,合理选择脱氧剂种类 ,优化脱氧方法 ,使钢水和铸坯质量得到了大大改善 ,取得了宝贵经验 相似文献
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为研究GOR脱碳和脱氮及硅铁、铝锭复合脱氧对冶炼321不锈钢的影响,分析了GOR冶炼321不锈钢的工业试验,主要就利用GOR冶炼美标321不锈钢的工艺过程和相关消耗指标进行了讨论,重点研究了GOR冶炼321不锈钢的基本冶金原理,并根据冶炼实绩分析了脱碳保铬、脱氧脱硫及脱气效果。结果表明GOR具备冶炼低碳、低氮300系不锈钢品种的条件,通过氩氧比的调节可将钢水中的碳、氮质量分数均控制在0.015%以内,通过合适的脱氧操作可将钢水中的全氧和硫质量分数控制在0.003%以内,可为后续LF钛线处理创造良好条件。 相似文献
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随着钢铁行业中高附加值钢种产量的不断提高,钢水“脱氧合金化”的配料方案也越来越重要。本文建立了一套脱氧合金化过程中收得率的模型算法,并信息进行分析,希望对今后研究提供参考。 相似文献
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低铝硅铁与炼钢夹杂物控制 总被引:3,自引:1,他引:2
以高碳帘线钢和弹簧钢SUP7为例,分析了钢液残铝含量对脱氧产物组成的影响和硅铁的铝含量对脱氧合金化后钢液残铝含量的影响,指出进一步降低硅铁铝含量的必要性。 相似文献
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铝具备较强的脱氧能力,被广泛应用于炼钢过程中钢液的脱氧。然而铝脱氧产生的高熔点、大尺寸Al2O3夹杂物不仅会严重降低钢液的洁净度、恶化钢材韧性和疲劳寿命,还容易造成水口结瘤,影响连铸工艺的顺行。考虑到局部过饱和度对夹杂物的形核和长大等有着重要的影响,采用纯铝和Fe-30%Al合金(质量分数)对钢液进行脱氧,且实际加入的铝量保持一致,通过对不同脱氧时间(30、60 s)的钢液成分和夹杂物特征进行分析,研究了不同铝含量的合金对钢液洁净度的影响。结果表明,相较于纯铝脱氧,Fe-30%Al合金在相同时间节点下脱氧效果更好,合金中铝元素溶解速度更慢。此外,在目前试验条件下使用纯铝脱氧的钢样中夹杂物尺寸可达到9μm,而使用Fe-30%Al合金脱氧的夹杂物尺寸最大只有4μm。采用纯铝脱氧60 s后钢中夹杂物平均尺寸为Fe-30%Al合金脱氧的1.35倍,且单位面积夹杂物数量多了23%。两种合金在脱氧过程中残留在钢液中的夹杂物均以多面体夹杂为主,并有少量碰撞聚集形成的松散型团簇状夹杂。使用Fe-30%Al合金脱氧比纯铝脱氧更有利于钢液洁净度的提高,这取决于两... 相似文献