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相似文献
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1.
高炉冲渣是炼铁生产工艺中新水消耗量最大生产环节之一,根据冲渣生产工艺的特点,尝试用工业生产污水替代,能够满足生产工艺要求,达到了降低成本、节能减排的目的。  相似文献   

2.
王广武 《炼铁》1989,(2):62-63
内蒙古乌兰浩特钢铁厂1985年在对55m~3高炉进行改造性大修时采用了高炉冲渣水闭路循环系统。该系统于1985年9月1日正式投入使用,取得了很好地效果。现将乌钢自行设计与施工的“高炉冲渣水闭路循环”简介如下并对如何进一步节能进行分析。1.改造前工艺设备状况改造前的工艺较简单,两座55m~3高炉均用新水将熔渣冲进一个6×3×2.5m 的渣池,水渣经抓斗抓出,水经篦网流入全长  相似文献   

3.
闪速炉冲渣溜槽使用寿命短,检修频繁,维护工作量大,通过采用新结构、新材质进行试验,达到了提高其使用寿命的目的,并取得了一定的经济效益。  相似文献   

4.
邯钢8号高炉强化提产后,渣量大幅增加,超过了渣处理系统的最大设计量,高炉出铁过程中渣沟翻渣、放炮、脱水器自停等事故频发,制约着高炉的进一步强化,通过加强日常管理和对冲渣设备进行改造,冲渣系统实现安全、稳定运行,有效满足了高炉的高效生产。  相似文献   

5.
芜湖新兴铸管1280m3高炉渣量从1250t/d提高到1500t/d后,渣处理系统出现了冲渣水补水过少或不及时熔渣无法冲走、冲渣水补水过大或过急冲渣水和熔渣溅出渣沟、渣池容积不能满足高炉稳定生产需要等问题.通过对渣处理系统进行改造,如新建1个2000 m3水渣池及水渣沟,增设4台智能全自动抽水泵,3个水渣池冲渣水管道实...  相似文献   

6.
陈君明  梁利生  林成城 《炼铁》2002,21(5):17-19
宝钢3号高炉通过对水渣设备系统进行完善和技术改造,显著提高了冲渣能力。通过强化管理、优化操作、改善炉渣流动性等措施,在进行高利用系数(利用系数达到2.35以上)嵩煤比冶炼,产量,渣量大幅度提高的情况下,使水渣冲制率提高到并保持在99.5%以上,基本不放干渣,带来了可观的经济效益,而且还有利于保护环境。  相似文献   

7.
介绍了宣钢1260m^3高炉水冲渣系统在冬季循环水可以不上凉水池,用冷却泵直接代替冲渣泵进行冲渣,达到节能降耗的目的。  相似文献   

8.
通过对马钢2500m^3高炉冲水渣工艺的分析,研究了粒化泵出口水压与冲制箱出口水速间的关系,指出冲渣水的动能(通过水压反映)是影响水渣堆比重和粒度的主要因素。利用实测数据提出了它们之间关系的经验公式,此公式可用于确定适宜的冲渣水压,以降低水渣生产成本。  相似文献   

9.
王吉科 《有色冶金节能》2003,20(6):16-17,23
针对中国铝业山西分公司热电分厂锅炉的冲灰冲渣系统长时间以来运行中出现的问题进行了分析,指出冲灰冲渣系统运行故障原因所在,并对以后保证该系统稳定运行应采取的措施进行了论证。  相似文献   

10.
通过各种换热器在冲渣水换热实际中的比较,针对高炉冲渣水悬浮物高、污物量大的特点,创新研发了高炉冲渣水专用换热器。实践证明,其换热器可以充分回收高炉冲渣水中的余热,节能减排效果显著,具有较高的推广与应用价值。  相似文献   

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