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目前世界上最大的平炉容量是500到600吨。为了避免庞大的注锭吊车和钢水(?)所引起的厂房及设备制造和浇注操作上的一系列严重困难,在这种极大吨位的平炉上,都采用了双槽出钢。在太原钢铁公司创造了平炉三槽出钢的重要先进经验以后,鞍钢已经成功地将这个方法推广到全国最大的平炉上,取得良好成绩。(图1)这座平炉设计容量是500吨,使用三个200吨的钢水缶进行三槽出钢,扩装至600吨。在这座平炉上,除了将衬砖适当减薄,将门坎及炉顶相应提高,从而使炉膛扩大到600吨以外,其他部份与500吨炉相同。炉后钢水缶座由两个增加到三个,同时,将炉后铁 相似文献
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鞍钢第三炼钢厂是50年代末建成的大型平炉炼钢厂,建有固定式370t平炉三座,500t平炉两座,设计年产钢量为140万吨。 70年代初,公司开始着手对这一平炉钢厂进行技术改造,改造规划分两期实施,第一期预定将原有平炉改造为顶吹氧气转炉,第二期增建板坯连铸机。至1984年底,建成了容量为150t转炉两座和180t转炉一座,拆除了原有五座平炉,增建了铁水预处理、钢水罐喷吹设施,引进了国外炼钢自动控制设 相似文献
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我公司第一炼钢厂、钢研所与辽宁镁矿公司共同研制成功的中档镁铝砖,通过一炼钢厂八号平炉试验,炉龄达到了420炉次,比使用一般镁铝砖提高70炉,为国家多创造财富约35万元。八号平炉创造的420炉次的成绩,刷新了这个厂500吨顶吹氧平炉的历史最好记录。这项试验的成功,为我国500吨用氧平炉强化冶炼,在进一步提高炉龄方面,开创了一条 相似文献
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一、前言寻求延长武钢平炉炉底寿命的工作,在生产实践中不断地进行着。在总结前一段烧结炉底工作之后,1963年6~8月用烧结白云石作炉底保护层的试验,对延长炉底使用寿命起一定作用。1965年3月份,2号平炉大修由500吨改为250吨时,其炉底采用 相似文献
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电除尘器操作方式有微负压和负压两种。平炉吹氧量为6000标米~3/时,每炉钢吹氧时产生的粉尘量为15.5吨,需要除尘量为11.4吨。在两台苏式KY-100型余热锅炉增设了9排27支吹灰器,使出口烟温<250℃,满足了电除尘器对温度的要求。 10号平炉60米~2电除尘器是一台工业性试验设备。目前除尘效率为95.8%,日收尘量为42吨,回收一吨粉尘用电183度,作业率为98.04%,与平炉配合率为86.23%。最近投产的12号平炉78米~2电除尘器获得满意的效果。 相似文献
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据统计,1978年世界上平炉钢的产量为17700万吨,1979年变化不大,至少为17500万吨,占总产量的23%。苏联仍是世界上平炉最多的国家,产量约9200万吨;其次是美国,为1900万吨;欧洲共同体900万吨;东欧各国以波兰的平炉钢最多,约1000万吨;捷克、东德、罗马尼亚平炉钢比例均在40%以上。我国是平炉较多的国家之一,全国共有平炉77座。容量为300~500吨平炉34座,100~300吨平炉18座,小于100吨平炉25座。总生产能力约为1400万吨,产量占世界第三位。如何发挥现有平炉的作用,是许多国家所共同关心的问题。从炼钢技术发展的规律看,用现代化的大型氧气转炉取代平炉是无 相似文献
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一、概述武钢第一炼钢厂,是五十年代由苏联设计我国兴建的平炉炼钢厂,自1959年9月投产以来,几经改造,现有500吨平炉6座,其中5座为顶吹氧平炉,1座为重油平炉。八 相似文献
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我国自一九七二年开始对平炉进行改造、采用顶吹氧气炼钢生产工艺以来,炉子单产水平有了很大提高。鞍钢300吨顶吹氧气平炉单产已超过50万吨,上钢三厂两座100吨平炉单产超过25万吨,武钢、包钢平炉用氧后炉子单产亦有很大提高。平炉用氧以后,最明显的效果是冶炼时间大幅度缩短,单位能耗显著下降。 相似文献
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文章通过对国内外平炉炼钢生产现状分析认为,由于平炉用氧强化冶炼,生产效率大幅度提高,消耗和成本都有较大幅度降低,平炉钢仍然具有一定的竞争能力。鞍钢第二炼钢厂将300吨倾动式平炉改造成氧气顶吹平炉,经过近十年的生产实践,对炉体结构和冶炼工艺进行大量的技术改革,使生产稳定,产量大幅度提高,取得了良好的经济效果。如果鞍钢第一炼钢厂小管用氧平炉改造成氧气顶吹平炉,可降低重油消耗55.35公斤/吨钢,每年可节约重油11.7万吨,少用矿石20.8万吨,少消耗修炉砖1.2万吨,多消耗钢铁料16.2万吨,多消耗氧气2000万米~3。并可降低工序能耗74.2公斤标准煤/吨钢,降低累计能耗60.82公斤标准煤/吨钢,可腾出场地增建改善质量设施,减少生产炉座数,为改善环保创造条件。可利用平炉大修机会和大修费用进行技术改造,不影响生产,不需要国家另行投资。 相似文献
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鞍鋼第三炼鋼厂20号和22号平炉,原設計为370吨,目前实际装入量为400吨。采用废钢矿石法冶炼,废鋼比30%,铁水由1300吨的混铁炉供应。以混合煤气为燃料(焦炉煤气和发生炉煤气)。炉頂以国产鎂铝磚砌筑,主炉頂磚前坡长520毫米,后坡长460毫米。磚間留有脹縫,采用止推式吊挂。 20号炉炉頂自1963年9月20日大修完开炉后,历經一年零八个月,587天,四个小修周期后,于1965年5月3日停炉拆換,共冶炼了1210炉。22号炉比20号炉稍长些,亦經四个小修周期,共冶炼了1278炉,先后創大型固 相似文献
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西德科夫公司巴西分公司(现更名为IKOSA公司)于1982年在巴西南美桑德拉吉卡·帕因斯公司钢铁厂平炉车间内建了一座22吨的能源利用最佳化炼钢炉(EnergyOptmizing Furnace),简称EOF,进行了中间性试验,取得了较好成果。当年12月又在该厂建成一座带有废钢预热室的28吨工业生产炉,到1983年7月与连铸机配合,已生产了6个 相似文献