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氯化氢合成炉夹套使用情况小结我厂氯化氢夹套合成炉已使用三年多,腐蚀轻微。生产一直稳定可靠,主要采取的措施如下:一、合成炉设置夹套冷却、降低炉体温度1、依据露点理论合理设计夹套氦化氢气体露点温度108.65℃,若合成炉冷却不好,某处温度低于露点温度,将... 相似文献
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为稳定锌焙烧炉的操作,对冷却水套进行了3次改造,使冷却面积由3.6m^2扩大为12.4m^2,提高了焙烧操作的稳定性,也提高了焙砂和烟 锌可溶度,降低了焙残硫,提高了焙烧强度。 相似文献
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两种新型沸腾炉风帽在硫酸厂中使用三年的情况表明,高硅高铬合金直筒形风帽优于高铬合金有帽头风帽,使用前者,每年可节省费用25769元。据此,向硫酸行业推荐使用直筒形风帽,并建议增加风帽孔眼部位的壁厚,以减少漏灰量。 相似文献
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李东田 《全国煤气化技术通讯》2008,(5)
在我国煤化工领域,采用固定层间歇式气化工艺的煤气炉,其炉壁普遍使用副产低压蒸汽的钢制夹套,由于低温的冷壁效应,给煤气化过程带来了一些消极的影响。为此,我公司氨醇生产线的1^#煤气炉引进了临沂三丁能源公司的热壁夹套煤气炉制气技术,现已稳定运行了近五个月,取得了令人满意的效果。 相似文献
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以某企业生产氯化氢气体为例,计算出合成炉需要的换热面积;根据生产经验值,确定了合成炉重要的工艺结构尺寸.经生产检验设计合理,操作稳定,产品氯化氢气体质量满足企业要求,合成炉无腐蚀现象发生. 相似文献
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我车间一、二系统有7台φ6584×11379十二层机械炉,多年来,矿耗定额高,体力劳动强度大,检修费用大,阻碍着生产的发展。我们遵循毛主席的教导:“在生产斗争和科学实验范围内,人类总是不断发展的,自然界也总是不断发展的,永远不会停止在一个水平上。”决心把机械炉改为沸腾炉。 相似文献
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0引言沸腾燃烧法是一种很有发展前景的新型燃烧法,出现于本世纪二十年代,它是利用空气动力作用使燃料在沸腾状态下完全传热,传质和燃烧反应,我公司于2001年在生料和烧成工段先后在Ф2.4×18m和Φ1.2×11m烘干机前各建造了一座沸腾炉为烘干机供热。1沸腾炉工作原理剖析沸腾炉利用了固体流态化原理,当通过床层的流体速度w较小时,固体颗粒静止不动,流体从颗粒之间的缝隙穿过,当流体速度增大时,固体颗粒之间的排列略有调整,床层略有膨胀,颗粒排列方式略有松动,但固体颗粒间相互接触,床层高度无明显变化,其特性如图1中ab线段所示。当流速继续增加… 相似文献
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采用夹套合成炉回收氯化氢反应热,工艺较为简单。往夹套内通入冷水,出来就可得到热水。目前,国内一般均用此法来回收氯化氢的反应余热。但它对水质要求较高,否则会在夹套内引起积垢,大大缩短合成炉的使用寿命,直接影响正常生产。我厂曾有过这方面的教训。所以,对工业水采用江河水或深井水的企业来说,要使用这种方法,还存在一定的困难。 相似文献
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我厂是三版设计常压变换、常压碳化流程的合成氨厂。近年来通过设备挖潜和技术改造,合成氨的生产能力已从建厂初期的5000吨/年扩大到目前的20000吨/年,並增设了一套甲醇生产装置。1981年实际生产合成氨20135吨,精甲醇2092吨。合成氨的吨氨总能耗为1444万大卡,其中烟煤耗为423公斤;甲醇的吨醇总能耗为2290万大卡,其中烟煤耗为633公斤。合成氨及甲醇生产均采用半水煤气作为原料气体,由三台φ2260煤气炉供半水煤气,一台10吨双床沸腾锅炉供蒸汽。由于采用常压变换流程,变换工段的每吨氨耗用蒸汽高达1800公斤,比一般加压变换的厂高出一倍多。以前我 相似文献