共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
<正> 矿井主通风机设备包括风机本身及连接井筒与风机的风峒部分。风峒内风量大、风速高,产生的风压损失也较大,通常约占井巷通风系统风压损失的30%左右。其中,风井与风峒连接处(以下简称接口部),图1之 A 的局部损失占风峒中风压损失的比重较大。为了寻求降低该元件阻力的措施,近年来国内外做了大量的流型研究,研制出一些降阻效果较好的元件流型。我们在前人研究的基础上也做了实验研究。 相似文献
2.
矿用局部通风机是井下采矿生产中必不可少的设备之一。对于小断面、长巷道的掘进。要求局部通风机既要有较高的风压。义要有足够的风量。现在常采用轴流式通风机,其压头低、风量小。单台风机难以满足要求,只能采用布置两套设备串(并)联运行的方式,而这无论从资金投入、设备消耗上,还是从技术管理、使用维护上都造成了极大的浪费,直接加大了采煤生产的成本。现有离心式通风机虽然压力高,风量较合适。但不适合小断面、长距离巷道通风。幽此需要一种既能满足风压、风量要求, 相似文献
3.
充分利用巷道布局,通过施工钻孔将两条巷道进行连通,利用矿井负压形成全风压通风,使巷道风量满足规程需求,不再使用局部通风机供风。 相似文献
4.
5.
6.
根据五阳煤矿局部通风机实际使用情况,结合长距离掘进巷道局部供风的特点,分析定频风机供风过程中存在的问题,考虑地质条件、煤层裂隙发育情况、顶板覆盖层性质、孔隙率增减等因素带来的瓦斯变化,从性能对比、可行性、经济效益等方面对比定频风机和变频风机的优劣,分析变频局部通风机在五阳煤矿使用的可行性。 相似文献
7.
8.
9.
矿井主通风机通风设备、供电设备以及风门等所有附属设施全部实现程序自动控制,配有振动、温度、风压等变送器,保护齐全,操作人员通过工控机对风机进行监测监控,对通风机正常通风、反风、双机、单机、主辅风机倒换等功能。 相似文献
10.
11.
周宏鸣 《探矿工程(岩土钻掘工程)》1985,(2):51-52
机械通风所用的设备可分为两种型式:离心式通风机和轴流式通风机。离心式通风机效率高,噪音小,重量轻,产生的风压较高,适宜于地质勘探掘进巷道时机械通风的要求。然而,由于离心式通风机须在进口阐门全闭后启动(避免启动负荷过大而危及动力机的安全运转),而轴流式通风机可以全开启动。因此,地质勘探掘进巷道和采矿中机械通风设备大多采用轴流式通风机。我部勘探技术研究所曾经研制过一种型号为NR-150型的小型内燃离心式通风机。经国家鉴定后,由武汉探矿机械厂批量生产。该通风机主要用于无电源地区的150米以内斜井、平硐以及竖井和浅井等手掘巷道通风。由于该通风机所配用的4—62—3(1/2)b型风机与HD0301型汽油机已被 相似文献
12.
为了分析风窗对风压和风量调节的影响,基于压能守恒方程和风压特性曲线,推导出风窗增设前后压能变化的表达式。以新集二矿局部巷道供风不足为基础,通过数值模拟巷道有无风窗的情况,得出增设风窗不会改变流入矿井的总风量,只会改变流入各条巷道风量的比例;会增大其所在支路的风流压力,降低风路的风量,同时增大与其并联风路的风量。结合工程实践,以某矿通风系统的改造为例,验证了风窗增设会改变各条巷道的风流压力和入口的风量,为现场风窗的调整提供了理论基础。 相似文献
13.
根据矿井风量按需分配的原则 ,在不提高主要通风机风压的前提下 ,利用现有巷道 ,采取增压调节法 (即增设辅助通风机 )解决了远距离掘进供风难题 相似文献
14.
为解决高瓦斯、自然发火矿井回采工作面采空区瓦斯异常涌出、遗煤漏风等问题,基于均压通风技术工作原理,总结得出调节风窗均压、改变工作面通风系统、开放并联网络和调节风窗与风机联合均压4种不同均压技术,并应用于孙疃煤矿回采工作面。结果表明:通过改变通风系统,1026工作面未出现瓦斯及CO异常;1017工作面实施开放并联网络均压措施后,墙内外压差降为15 Pa,墙前无瓦斯;1047工作面10411机巷通过局部网络均压调节,密闭墙3墙内外压差基本稳定在10~20 Pa,墙前无瓦斯;102采区10210风巷通过设置单调压气室-连通管调压系统,抑制了采空区瓦斯向巷道的涌出。实验证明均压技术可有效地控制漏风量,抑制采空区瓦斯异常涌出。 相似文献
15.
16.
17.
18.
介绍了DSFA-5型对旋轴流式局部通风机和JBT-52型局部通风机的性能测定方法,并对两类风机的全风压,噪声,全压效率,输入功率进行了分析比较,从而为全面推广使用对旋式局部通风机提供了理论依据。 相似文献
19.
我矿风井使用的B4—72—11型离心式通风机,反风时采用人工操作,完成一次反风需40分钟,不符合《煤矿安全规程》规定的10分钟内完成反风的标准。针对这一问题,我们自行设计挡风闸门和反风启闭装置,使用二年来,效果良好,一次反风时间仅用3分20秒,保证了安全生产。 一、原通风机反风结构存在的问题 1.采用两个厚为6mm的圆形钢板为风机切换挡风闸门,由于钢板薄,受风压后容易变形,致使闸门上提下落不便,影响反风的顺利进行。 2.用圆形钢板,制造工艺粗糙,使挡风闸门与闸框的配合间隙过大,工作后还需人工填料密封,降低了风机效率。 相似文献
20.
1 技术改造前压风系统状况1.1 供风方式- 35 0水平利用北风井地面固定压风机站供风。压风机站安装 4台 5L— 4 0 8型压风机 ,利用一趟Φ2 19mm管路将压力风经北风井井筒供至 - 35 0水平配风石门 ,再经Φ2 19mm与Φ15 9mm、Φ10 8mm管路将压力风输送至 - 35 0水平各用风点。该水平共有全岩巷道 2个 ,半煤岩巷道 6个 ,全煤巷道 1个。共装备 18部风钻 (工作面压力 0 .4~ 0 .6MPa,耗气量 2 .8m3 min) ,风动设备总用风量 4 0 .32m3 min。1.2 压风机运行状况由于管路损失 ,正常情况下开一台风机风压不足 ,必须开两台 ,每次从开机至达到工作… 相似文献