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超临界锅炉防止异物堵塞爆管的技术措施 总被引:1,自引:0,他引:1
从超临界锅炉试运及投运后的运行情况看,异物堵塞容易造成锅炉短期过热爆管。其爆管部位多发生在高温过热器、屏式过热器、高温再热器入口联箱的中部区域管屏。为此从结构上简要分析了异物堵塞引起的过热爆管原因,提出了防止锅炉异物堵塞爆管的技术措施:锅炉调试吹管后应进行检查,包括检查部位、方法、要点等,以及要求锅炉减温器在安装前、吹管后,对减温器混合管衬垫进行检查、清理。建议锅炉制造厂在联箱中部增加手孔,保留屏式过热器进口小联箱检查孔,增设屏式过热器进口汇集联箱检查孔;进一步完善制造工艺和严格执行制造工艺要求,加强质量控制,防止异物进入锅炉受热面。 相似文献
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某电厂锅炉在运行中后屏过热器垂直段中间处T91钢管发生爆管。对爆管位置进宏观检查、化学成分分析、室温拉伸性能检测、硬度检测及金相分析等。试验结果及分析表明,后屏过热器T91钢管爆管原因是短时超温过热爆管。 相似文献
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大坝发电厂^#4炉在试运期间锅炉屏式过热器发生一次爆管,修复投运后二级过热器入口管组又发生爆管,就两次爆管从设计、制造安装、运行方面进行分析,提出改进及预防措施,确保新机组投入运行后,能够安全可靠,防止类似事故发生。 相似文献
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马头发电厂#5机组系苏联200MW汽轮发电机组,锅炉型号为ЕП670/140,主蒸汽压力13.7MPa,温度545℃。屏式过热器管材为12Cr1MoV钢,规格为φ36×6mm。自1978年12月投入运行后,锅炉共经历了4次大修,累积运行10万多h。锅炉在第4次大修重启动后的18d里,连续发生3次屏式过热器爆管事故,造成较大的经济损失。据电厂分析前2次爆管原因是长时间过热爆管。第3次爆管为右前中屏6屏第4根夹持管(第2组夹持管内侧管),爆口形态与前2次不同,故取样进行爆管金相分析。1 试验1.1 取样部位管材拉伸取样和金相试样取样见图1。板1为爆口下邻近管段;板2为1100m… 相似文献
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通过对爆口进行宏观检查、材质分析和金相组织检验 ,对华能德州电厂 2号炉屏式再热器不锈钢弯头爆管试样进行了分析 ,结果表明 ,本次爆管原因为错用管材。 相似文献
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针对锅炉后屏过热器发生爆管的问题,对故障处进行宏观检查、化学成分检测、力学性能检测、金相组织分析.结果 表明,后屏爆管原因为锅炉运行过程中炉膛烟温偏差、负荷存在波动、低负荷工况导致受热面管发生超温,以及锅炉启动升温速度过快造成氧化皮剥落等因素. 相似文献