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分析纯棉粗号、高紧度、厚重织物的品种特点,制定合理的浆纱工艺,解决厚重织物在有梭织机上织造的难点。 相似文献
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有梭织机织造纯棉府绸的生产实践 总被引:1,自引:1,他引:0
纯棉产品以其吸湿、透气、保暖性好 ,穿着舒适等优点受到人们的青睐。我厂已有 60 %的织机生产纯棉品种 ,1 999年在 1 51 1 1 32cm织机上成功地开发出发C 1 4.5/1 4.552 3.5/2 83.51 1 9.4府绸产品 ,结束了我厂在这一机型上不能织造高密纯棉织物的历史。但起初织造很不理想 ,织机效率仅达到 65% ,织疵率高达 31 .4 % ,出口合格率只有 80 %。通过调查分析 ,影响产质量问题很多 ,其中断经较为突出 ,特别是多根断经严重。由于普梳棉纱强力低 ,弹性和耐磨性差 ,落棉及落浆现象严重 ,加上织物密度较大 ,单根经纱断头停经片不能及时落下 ,使断… 相似文献
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文章主要分析了蜂窝状三维织物的组织结构,介绍了蜂窝状三维织物组织的设计及用有梭织机织造的方法,并对部分机构作了改进. 相似文献
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分析有梭织机造纯棉细号高密仿羽布存在的主要问题,介绍减少边撑疵等疵点的工艺及技术改进措施。 相似文献
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为了在有梭织机上顺利生产纯棉细号稀薄织物,针对生产时易产生稀密路多、边撑疵多、云织多的问题,分析了产生这些疵点的原因主要是纱号细、断裂强度低、紧度小、上机工艺不适宜等.采取了整机、减少停台、提高值车工操作水平、合理配置工艺参数、换用新边撑、严格操作规程、严格考核设备公差等措施,从而使织机效率达92%以上,织疵率控制在10%左右. 相似文献
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纯棉细支高密府绸以其质地轻薄 ,布面细腻 ,吸湿、透气 ,穿着舒适等特点 ,长期受到人们的青睐。前几年 ,本厂也试图开发 ,然而受设备全是有梭织机 ,且无精梳等限制 ,生产难度很大。主要表现在两个方面 :一是普梳棉纱强力低 ,弹性、耐磨性差 ,落棉、落浆现象特别严重 ;二是布机上经常出现单根经纱断头而停经片不能及时落下形成簇断 ,产生大量次布的现象。随着我国加入WTO ,生产纯棉细支高密府绸已成为本厂的唯一出路 ,于是本厂决心花大力气开发C1 4 5 /1 4 5 5 2 3 5×2 831 60府绸。针对原生产情况 ,通过采取下列措施后 ,收效显著。1 … 相似文献
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宽幅纯棉特细号高密直贡缎的织造实践 总被引:2,自引:1,他引:2
为了在双织轴宽幅喷气织机上顺利生产纯棉特细号高密直贡缎,选用100%长绒棉为经纱,50%长绒棉为纬纱,而且在织造工序采用中开口、低后梁、早开口、迟引纬、合理配置主辅喷嘴气压及引纬工艺、确保探纬器作用良好等技术措施,使织疵减少,织机效率达85.7%,入库一等品率达99.87%. 相似文献
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为了生产符合质量要求的纯棉细号高密府绸织物,提高织造效率,通过对比不同浆料配方下的浆纱质量及织造效果,优选了浆料配方,并采用"重渗透、求被覆"的工艺原则;在织造工序,针对紧度大的特点,采用了小双层梭口工艺,并加装了部分零部件,从而使织造效率由80%提高到了90%,出口合格率由87%提高到了97%,织疵率由52%下降到13%. 相似文献
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为使特细号高密纯棉小提花织物满足在ZAX-e型喷气织机上织造的要求,本文对浆纱、织造等工序进行了探索和实践,经过反复调试,优化了浆纱、织造工艺设置,提高了喷气织机织造效率,平均达到91.7%. 相似文献
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总结提高纯棉特细号高密织物质量的技术要点。以JC 5.8/4.9 905/(354×8)305直贡缎织物为例,采用CGGA114型整经机,整经速度在260m/min~280m/min;浆纱工序分析了工艺、设备、操作方面的技术要点,优化浆料配方;纬纱采用4根单纱并合,再两两并合;采用JAT710-340型喷气织机,优化上机张力及各部工艺配置;通过自制雾化风机,增加车间相对湿度,提高织机效率。通过采取一系列技术措施,最终保证了产品的顺利生产,织机效率平均达到了85%以上。认为:优化各工序工艺参数、进行相关技术改造是提高织机效率的关键。 相似文献