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LNG接收站为了保证高压泵的安全运行,通常会在其入口安装过滤器,防止杂质进入泵体损坏机泵,同时会设置过滤器前后压差高报警值,作为过滤器堵塞程度及需要清理的依据。若压差高报警值设置过小,则需要频繁清理过滤器,不但导致工作量增量,而且会大大降低高压泵使用寿命;若设置过大,则会影响高压泵运行稳定,甚至造成全站停车或机泵损坏。因此根据LNG接收站实际工艺,首先以高压泵入口压力低报警值为基础进行分析,得到过滤器极限压差为125.60 kPa;其次对高压泵泵井放空气体返回至再冷凝器工艺进行分析,得到此工艺条件下过滤器极限压差为35 kPa;然后对放空气体返回至低压排净工艺进行分析,得到平衡管压力取值范围为0.677~0.680 MPa,此工艺条件下过滤器压差极限值为38 kPa。最后通过对比高压泵泵井放空气体返回至再冷凝器或低压排净管线两种工艺得到:高压泵泵井放空至再冷凝器,过滤器极限压差略小,运行影响因素多,但能耗低;高压泵泵井放空至低压排净管线,能耗相对偏高,过滤器极限压差略大,运行影响因素少。 相似文献
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《内蒙古石油化工》2015,(17)
再冷凝器为高压泵入口缓冲罐,同时是回收BOG再冷凝的设备,维持再冷凝器液位和压力的稳定对于高压泵的安全运行至关重要。再冷凝器液位和压力控制分别通过调节03FV0001和03LV0004A/B的开度来实现。除了高压泵外输量对再冷凝器液位产生影响外,槽车装车总管的流量变化对再冷凝器的液位影响非常明显。新增槽车投产后由于槽车撬的启停造成的装车总管流量变化将非常大,目前再冷凝器液位的手动控制模式将面临很大的挑战。为了减少新增槽车对于再冷凝器液位控制的影响,保障安全生产,本文通过探讨改进新增槽车总管碰口处PID,优化新增槽车LNG流量控制模式,最终达到新增槽车投产后接收站安全平稳运行的目的。 相似文献
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高压泵是罐式硫化系统中保证产品质量的重要设备,其运行是否稳定直接影响生产的正常进行和产品的质量。现着重对卧式高压泵在运行中出现的主要问题进行分析和总结,并加以技术改造。 相似文献
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催化剂厂某装置更新了高压泵,高压泵电机改由变频器控制,为了保证总线压力能快速达到设定压力值,并且控制精度高,采用了反馈控制方案,最终实现了高压泵控制“稳、准、快”的要求. 相似文献
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王蒙军 《化工自动化及仪表》2013,40(5):646-647,685
在纯水处理系统中,利用PLC串级控制回路调节高压泵变频器,成功地解决了原来纯水生产过程中反渗透(RO)膜进口压力波动、产水量不稳、工频运行下电机发热的问题,实现了纯水产水量和RO膜压力的自动控制。 相似文献
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合成罗茨风机实施变频改造,对改造后在风量控制、工艺操作、设备安全运行等方面的不同进行分析,提出节能明显,符合企业科学发展之路。 相似文献
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在电机传动中,电动机调速控制主要应用于两个方面。一是为满足运行、生产工艺要求需要调速;另一类是设备如风机、水泵等为了减少运行损耗,节约电能也需要调速。本文将重点讨论节能调速。 相似文献
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随着我国制药技术的发展,对制药用水的要求将越来越高,传统的制水工艺如离子交换法己远远不能满足其要求,采用浓水回流型二级反渗透纯水装置,在工艺上将二级浓水分别回流至原水及二级高压泵前。因此减少了膜的浓差极化,延长膜的使用寿命,提高了脱盐率,并使水耗大大降低,出水水质得到提高并运行稳定,彻底省去酸碱处理,取得了良好的经济效益。 相似文献
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尿素一甲泵电气调速装置是尿素生产过程中的关键设备,工艺对调速性能的要求特别高。既要求调速范围宽,又要求系统在恶劣工况下可靠稳定运行,且能在中控室自动或手动控制。原有一甲泵串级调速装置制作粗糙,调制触发插件都是散装元件,用的全是锗管,触发功率较小,系统在负荷大幅度 相似文献
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介绍滑差电机调速与变频调速各自的特点,适用范围。在炉条机运行工况下,分别计算滑差调速和变频调速的负载率、效率和功率因数。结果认为,对炉子机这类调速精度要求不是很高的恒转矩负载,滑差调速完全能满足工艺要求,且处于经济运行状态,优于变频调速。并对用于炉条机的变频调速系统提出了改进措施。 相似文献