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相似文献
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1.
磐石地区隐晶质石墨矿选矿试验研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
对磐石地区隐晶质石墨进行选矿试验研究,在确定最佳粗选条件基础上,采用3次再磨4次精选开路试验,最终使石墨品位由62.33%提高到81.70%,回收率为42.63%。  相似文献   

2.
隐晶质石墨浮选中间试验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
作者通过三段磨矿、一次粗选、一次扫选、四次精选的中间试验流程,使眉县隐晶质石墨精矿达到了电池碳棒原料的国家标准。据此试验结果设计的我国第一座隐晶质石墨选矿厂,正在眉县石墨矿兴建。  相似文献   

3.
隐晶质石墨浮选的试验研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
对湖南鲁塘地区隐晶质石墨进行选矿试验研究,确定了最佳的粗选条件,在此基础上,通过1粗3精的开路试验得到固定碳含量为85%和75%以上的两种产品,产品综合回收率为87.65%。  相似文献   

4.
介绍了湖南省某地隐晶质石墨的浮选试验结果,对含碳量73.27%的隐晶质石墨采用浮选方法进行试验,包括普通浮选机流程和浮选柱流程2种方案,并对比了二者试验结果,进而对该方法处理隐晶质石墨矿的效果做出了评价。  相似文献   

5.
针对湖南某碳品位60%,含硫1%的隐晶质石墨矿进行浮选脱硫试验研究,以提高石墨产品的利用价值。石墨中的有害元素硫主要以黄铁矿、磁黄铁矿等形式存在。浮选过程中石墨对含硫矿物表面有罩盖行为,致使含硫矿物表面性质与石墨单体的性质相近,无法选择性分离,最终导致精矿中含硫高,且难以通过一般方法脱硫。本研究通过氧化调浆、分散调浆和抑制调浆的方法进行浮选试验,发现脱硫抑制剂OL-IIC可以有效抑制石墨对黄铁矿的包裹行为,并能够将石墨中的硫元素含量降低至0.24%,同时保证较好的浮选指标。经一粗三精两扫闭路工艺选别后,得到精矿产品碳品位80.25%、回收率81.27%,硫含量0.23%的浮选指标。  相似文献   

6.
隐晶质石墨浮选初步研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
对某隐晶质石墨矿进行浮选初步实验研究,利用实验室浮选机对其进行选别,然后通过酸浸对浮选得到的精矿提纯,最终将原矿品位从72.77%提高到83.68%,使矿石品质得到了提高。  相似文献   

7.
采用化学分析、X射线衍射(XRD)和浮选试验等技术手段,揭示朝鲜某石墨矿工艺矿物学特征,探明磨矿细度、浮选工艺流程和参数,筛选适宜捕收剂和起泡剂,并确定其用量.结果表明,石墨矿主要有用矿物为石墨、炭质及少量石英、方解石、绢云母、黄铁矿等,矿石呈钢灰色,细晶质鳞片变晶结构,致密块状构造,网脉状构造,为典型隐晶质石墨矿.粗...  相似文献   

8.
隐晶质石墨浮选研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
研究了低品位隐晶质石墨的浮选过程,提出了最佳药剂制度及工艺流程,使石墨品位从62.80%提高到83.46%,回收率达87.38%。  相似文献   

9.
隐晶质石墨浮选新工艺研究及其工业应用实践   总被引:4,自引:1,他引:4  
由于隐晶质石墨矿石中石墨微晶与硅酸盐脉石矿物致密结合,因此其浮选难度较大。经实验室小试及工业性试验,本文提出以雷蒙磨所制干粉直接作为浮选入料,使用A3浮选药剂取代煤油和2#油进行隐晶质石墨浮选的新工艺。采用此工艺处理吉林石墨工业公司含C60.0%左右的原矿,经一次粗选、一次扫选和三次精选,精矿C达80.0%以上,回收率接近94.0%。  相似文献   

10.
对原矿进行化学成分分析和矿物组成分析,该石墨矿的脉石主要为石英和伊利石,选用水玻璃和羧甲基纤维素钠为浮选抑制剂。通过对块状隐晶质石墨浮选中抑制剂添加地点及两种抑制剂用量试验,探索在1次粗选1次精选实验中抑制剂的最佳添加位置和用量,并对水玻璃和羧甲基纤维素钠这两种抑制剂的抑制机理进行了讨论。结果表明,在精选段添加抑制剂的尾矿固定碳含量损失较小,而且能得到相对较高品位及回收率的精矿。精选作业中抑制剂水玻璃和羧甲基纤维素钠用量均为500 g/t时,精矿固定碳含量与回收率分别为83.84%和76.05%,所获精矿各项工艺指标最佳。  相似文献   

11.
鞍山地区某石墨矿选矿试验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
石墨是一种具有良好的物理化学性能且应用广泛的非金属材料.对鞍山地区某石墨矿石进行选矿试验研究,在确定最佳粗磨细度的基础上,采用4次再磨6次精选进行开路试验、闭路试验,最终使石墨品位由10.74%提高到96.34%,回收率达94.11%.  相似文献   

12.
选用不同的偶联剂对隐晶质石墨粉进行表面化学改性.通过最终石墨复合材料力学性能的对比,选择了最佳的偶联剂,其最佳的改性工艺条件为:温度25℃、矿浆浓度10%,改性剂用量为矿样量的1%.  相似文献   

13.
隐晶质石墨超细粉体制备研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
研究了搅拌磨制备超细石墨粉过程中粉磨介质、球料比、矿浆浓度、球磨时间对粉磨效果的影响。结果表明 ,当矿浆浓度为2 5 %、球磨时间为 3h、球料比为 8∶1、分散剂量为 0 .5 %时 ,可取得良好的粉磨效果。而分散剂的分散作用主要是通过与石墨粉的吸附作用 ,降低了矿浆黏度。  相似文献   

14.
为了改变目前隐晶质石墨高温提纯或化学提纯高耗能、高污染的现状,加快隐晶质石墨的开发利用,本文使用新的方法对隐晶质石墨进行提纯。试验选用黑龙江鸡西生产的隐晶质石墨浮选精矿为原料,采用先对隐晶质石墨单独焙烧活化再分别进行碱浸、酸浸的方法进行提纯试验研究。本文在保持酸浸条件不变的情况下,研究了焙烧工序和碱浸工序中各因素对隐晶质石墨提纯效果的影响,并确定最佳焙烧条件和最佳碱浸条件。试验结果表明,使用该方法可使隐晶质石墨的固定碳含量由原来的84.173%提高至93.852%。通过对比试验可知,隐晶质石墨经单独焙烧后,可提高杂质与碱、酸反应的活性,提高杂质的脱除率,提纯效果优于相同条件下未经焙烧的隐晶质石墨样品。  相似文献   

15.
隐晶质石墨提纯研究   总被引:11,自引:0,他引:11  
对目前国内外石墨提纯的常用方法进行了评述。采用高温熔融法对隐晶质(土状)石墨进行了研究并确定了最佳工艺条件。结果表明,高温熔融法可使固定碳85.60%的隐晶质石墨提纯至97.86%左右。  相似文献   

16.
用经典的动力学数学模型对阿姆滩矿区某微晶质细鳞片石墨浮选试验进行拟合及误差分析。拟合结果表明:该浮选试验过程适合用经典动力学一级模型描述。结合浮选速率k和回收率ε确定最佳的石墨浮选药剂制度。试验结果表明:调整剂、捕收剂、起泡剂用量的增加均有利于浮选过程浮选速率常数k的提高,抑制剂用量增加则会起到相反的作用。最终确定石墨浮选过程的药剂用量分别为:调整剂石灰用量1000 g/t、抑制剂水玻璃用量500 g/t、捕收剂煤油用量200 g/t、起泡剂2号油用量60 g/t。  相似文献   

17.
辽宁某选铁尾矿属低含量石墨固定碳选铁尾矿,其中铁含量为9.92%,固定碳含量为2.26%,通过浮选试验对其综合回收。针对石墨可浮性好的特点,用生石灰作铁抑制剂,煤油作捕收剂,2#油(松醇油)作起泡剂,采用1次粗选、4次精选进行开路试验,在开路试验的基础上将中矿1和中矿2返回粗选,中矿3和中矿4返回精选II进行闭路试验,获得碳品位65.29%、回收率52.85%的石墨精矿,为该选铁尾矿回收利用石墨提供了技术支持。  相似文献   

18.
以河南地区石英型萤石矿和方解石型萤石矿为研究对象,进行一段磨矿-中矿顺序返回、二段磨矿-粗精矿再磨和二段磨矿-高品位中矿再磨等不同分选工艺的对比试验研究。结果表明,石英型萤石矿宜采用二段磨矿-高品位中矿再磨工艺,既使得粗磨条件下富连生体颗粒得到解离,又减弱了已经解离的萤石颗粒被进一步过粉碎。石英型原矿经过分选后能获得Ca F2品位为97.12%,回收率为91.10%的精矿产品。方解石型萤石矿宜采用一段磨矿、中矿顺序返回工艺,避免了方解石因再磨过粉碎后在精选过程中积累循环后恶化分选指标。方解石型原矿分选后,可获得Ca F2品位和回收率分别为97.60%和85.01%的精矿产品,其中Ca CO3品位为0.59%。  相似文献   

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