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EDC裂解炉的节能改造 总被引:1,自引:0,他引:1
介绍了对EDC裂解炉所进行的节能改造情况,将裂解炉的上部作为预热器使用,在对流段和辐射段之间增加裂解气热量回收装置,并增加EDC预热器。计算了改造前后裂解炉的能耗,结果表明改造后裂解炉可节能23.5%,每年可节约C4燃料费用1650万元。 相似文献
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利用化工流程模拟软件Aspen Plus2007,对聚氯乙烯装置二氯乙烷(EDC)精制单元(1300单元)的实际工况进行深入研究,针对实际生产中EDC纯度不达标的现状,提出可行的有效提升产品纯度的方案.研究结果表明,自氯乙烯精制单元返回的粗EDC中含有的大量杂质对产品纯度有着至关重要的影响,其中,三氯甲烷、苯和三氯乙烯为关键组分,控制这三种组分的含量可大大提升产品的纯度.此外,控制脱轻塔的进料量和在脱轻塔顶加入氮气进行吹扫也能解决产品质量不达标的问题.针对这三个方面对工艺设备进行调控和改进,产品纯度高达99.6%左右. 相似文献
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甲醇双塔精馏和三塔双效精馏工艺应用比较 总被引:1,自引:0,他引:1
选用三塔双效精馏工艺流程对双塔精馏工艺装置进行升级技改,对双塔和三塔双效精馏工艺进行了评述和对比.核算了装置的投资和能耗等综合技术经济指标,从投资和能耗等角度,对双塔和三塔双效精馏工艺应用效果进行了比较和总结。结果表明,规模相同时三塔流程能耗小于双塔流程,且规模越大节能效果越显著。 相似文献
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通过研究仪化PTA装置精制废水处理过程,分析处理工艺,回收中间产物PT酸,以达到降本增效和节能减排的目的。具体工艺是对精制废水进行逐级冷却后,采用过滤和萃取分级工艺处理回收物料,降低装置消耗和COD排放。 相似文献
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丁二烯是一种重要的石油化工烯烃原料,由于其生产过程能耗高,因此节能降耗成为丁二烯生产工艺的研究热点。利用Aspen Plus模拟软件对丁二烯精制工艺的两套流程进行了模拟研究,考察了分壁式精馏塔(DWC)中内部互连物流连接位置、预分离塔气液相流量和回流比对分离效果和热负荷的影响,对比了相同分离条件下DWC分离流程和传统顺序分离流程的能耗,并根据两套分离流程中塔内液相丁二烯浓度分布情况,分析DWC的节能原因。结果表明,当主塔理论板数105,预分离塔理论板数56,进入预分离塔气相流量1020kmol/h,液相流量890kmol/h,回流比7800时,DWC分离效果最好,丁二烯质量分数可达99.7%,这为DWC精制丁二烯工艺的工业化提供了理论依据。由于DWC有效减少了精馏过程中的返混效应,提高了能量利用率,使其冷凝器可节能29.36%,再沸器可节能29.19%,存在明显的节能优势。 相似文献
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脱碳系统节能改造技术总结 总被引:2,自引:0,他引:2
总结脱碳系统节能改造工程实施情况、工艺标定及投用后的节能效果等。改造后装置运行平稳,主要工艺参数达到了设计值,吨氨节能0.806GJ,吨氨降低合成氨成本17.19元。 相似文献
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二氯乙烷(EDC)在高温下会发生裂解生成氯乙烯(VCM),裂解过程中,EDC中其他组分的含量会对裂解率产生影响,如四氯化碳等轻组分会促进裂解反应,因此,如果在精制EDC时适当提高四氯化碳含量,可以在保证裂解率不变的同时降低裂解温度,从而节省燃料气用量。另外,EDC中的重组分在高温下会发生结焦,堵塞管道,阻碍裂解反应的正常进行,故应加以控制。因此,本课题计划通过控制精馏塔的操作温度及压力,实现对EDC中轻、重组分含量的精确控制,以达到节能目的。 相似文献
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针对丙烯酸传统共沸精馏系统,通过热力学数据分析,利用水、醋酸和丙烯酸本身的沸点差异,提出了采用直接精馏方式提纯丙烯酸的工艺技术方案。基于Aspen Plus流程模拟软件,对丙烯酸共沸精馏工艺及直接精馏工艺进行了流程模拟与分析,发现采用直接精馏工艺可有效简化丙烯酸精制工艺,并降低丙烯酸精馏单元的能耗,对未来丙烯酸装置的设计及运行具有重要指导意义。 相似文献
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以混合溶剂精制润滑油 总被引:3,自引:0,他引:3
以混合溶剂精制润滑油杨卓如黄洪杨晓燕兰仁华陈焕钦(华南理工大学化工学院,广州510641)关键词润滑油溶剂精制糠醛1前言目前,我国在润滑油精制过程中仍主要用糠醛作为溶剂。糠醛精制装置占溶剂精制装置的75.8%,其精制工艺已趋于成熟。预计糠醛精制仍将... 相似文献