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研究了酒钢集团炼轧厂二高线作业区高速线材粗轧堆钢的机理,提出了粗中轧堆钢的解决思路和基本方法,通过系统分析,运用张力控制、钢质控制、钢温控制、料型控制、钢头咬入控制,导卫的改善、岗位工的责任心与技能的提高以及设备点巡检的加强等手段,实现了2013年二高线作业区全年粗轧误轧时间仅214 min,较2012年二高线作业区粗轧误轧时间942 min环比降低了728 min,降幅达77.28%,堆钢次数由22次降至7次,降幅达68.2%,中轧废由21支降至5支,降幅达76.2%,创立了二高线作业区粗轧"零"堆钢的纪录。 相似文献
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针对粗中轧区、预精轧区、精轧、夹送辊、吐丝机区、飞剪、活套处分析了高速线材生产过程中一些典型堆钢事故的产生原因,并提出减少堆钢事故的相应控制措施。 相似文献
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超薄热轧花纹板可实现“以热带冷”,特别是普通材质超薄花纹板,力学性能和机械性能要求较低,性价比高,应用领域广泛。超薄热轧花纹板的生产瓶颈体现在生产过程,因其在精轧工序变形量大、轧制力高、轧制速度快,易发生堆卡钢、甩尾事故。1580热轧线使用Q235B铸坯生产厚度1.2~1.8 mm的花纹板,初期使用常规轧制工艺,精轧机甩尾频繁,热轧线堆卡钢率超过5%,通过控制加热温度及两炉温差,制定合理的粗轧除鳞道次控制中间坯温度,提升卷箱速度改善中间坯头尾温差,对精轧轧辊、轧制速度、轧机负荷和弯窜辊的轧制参数进行优化,以及冷却卷取等工序的工艺进行优化,结合合理的轧制排程及轧制节奏控制,解决了轧制超薄极限规格花纹板堆卡钢率高的问题,实现了花纹板极限规格的小批量稳定生产。 相似文献
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带钢热轧跑偏问题是影响带钢生产与板形质量的重要因素。轧制生产过程中,由于粗轧中间坯头部弯曲导致的精轧堆钢事故频发,不仅严重危害生产稳定性,还造成资源的严重浪费和企业的经济损失。为了解决上述问题,针对粗轧非对称板形影响因素,结合实测粗轧中间坯以及工艺过程数据,建立中间坯头部预控模型,并利用加权最小二乘法与模型自学习对模型增益系数进行优化,最终建立了基于粗轧镰刀弯的精轧跑偏预控模型。将模型计算值应用于现场生产后,有效降低了精轧带钢头部跑偏,具有较好的参考价值和指导意义。 相似文献
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H25Cr2MoVA钢焊丝是生产修复轧辊用焊丝,此钢由我公司电炉厂冶炼,650厂开坯,线材厂轧成φ6.5mm盘条,再由技术中心拉丝机拉成φ4mm丝材。线材厂轧后堆空冷,能够获得硬度较低的盘条,便于拉丝。拉丝工艺以小变形、多道次进行,配合适合的拉丝润滑粉,能获得表面光洁的合格丝材,具有良好的经济效益和社会效益。 相似文献
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从孔型、堆拉钢关系、导卫方面分析了棒材生产中轧件通条尺寸稳定性的影响因素,通过优化孔型系统、改进成品进口导卫、规范轧线操作,大大提高棒材生产轧件通条尺寸。 相似文献
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黄义慧 《金属材料与冶金工程》2012,(5):57-60
在高速线材轧制中,为了保证产品的尺寸精度,提高产品质量,进一步降低由于非正确的堆拉关系造成的产品外在尺寸的波动,在粗中轧区域引入微张力控制。主要介绍了高速线材轧机的微张力控制原理,并对算法实现进行了详细描述。 相似文献
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在高速线材轧制中,为了保证产品的尺寸精度,提高产品质量,进一步降低由于非正常的堆拉关系造成的产品外形尺寸的波动,在粗中轧区域引入微张力控制.文章主要介绍了高速线材轧机的微张力控制原理,并对算法实现进行了详细描述. 相似文献
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《特殊钢》2001,22(2):55-62
X0 1 2 0 1 高速线材精轧孔型设计( 1 )设计方法从成品孔开始逆轧制顺序设计 ,按逆轧制顺序分配拉钢系数 ,设计各圆孔孔型尺寸 ,然后设计各椭孔孔型尺寸。( 2 )堆拉系数的选取有资料介绍 ,精轧各架间的拉钢系数为 1 .0 0 1~ 1 .0 0 3,精轧 1 0架间的总的拉钢系数最大不超过 1 .0 1 ,这只是设计中的理想状态 ,在操作过程中 ,实际尺寸与设计尺寸有一些差异 ,并且堆拉率在 5%以内 ,仍可以轧出合格的产品。成品圆孔与K3圆孔间拉钢系数可取 1 ,其它圆孔之间的拉钢系数可取 1 .0 0 1~ 1 .0 0 2 ,各道的拉钢系数设定后 ,按Fn- 1 =Kn×in… 相似文献
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由于初轧生产条件的自身特征,决定了钢锭开轧温度的测量甚为困难,武钢初轧厂在修订技术操作规程中,将钢锭开轧温度删除而代之以钢锭开轧条件。从理论上论证了修订的合理性,并根据实践中的可行性,提出了进一步完善的措施,从而将形同虚设、无操作性的开轧温度变为可以量化且操作性强的量值。 相似文献
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本文从提高我国输油、输气管线用热轧板卷的韧性出发,探讨了在热轧宽带钢连轧机上生产低碳高强度微合金X60~X65级管线钢的优化控制轧制与控制冷却工艺制度,研究了热变形过程中变形奥氏体的再结晶规律、轧后冷却过程中相变规律,以及整个加热、轧制、冷却、卷取过程中微合金元素碳、氮化物的固溶与析出行为。结果表明,该实验用钢的合理控轧控冷工艺为:奥氏体化温度为1200℃,粗轧区开轧温度为1150℃,终轧温度为1050℃;精轧区开轧温度为950℃,终轧温度为860℃,轧后冷却速度为15℃/s,卷取温度为550℃。采用上述工艺,宝钢生产的X60~X65级管线钢板的冲击韧性值提高了1倍以上,其综合性能达到或接近日本进口钢板的实物水平。 相似文献
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轧钢加热炉待轧策略的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
针对当前在实际中使用的轧钢加热炉待轧策略的缺陷,通过分析给出了制定待轧策略原则、方法和各种优化的待轧策略。重点介绍了计划待轧期间,加热炉咻温水平及再升温时间点的确定方法,最后指出,进一步优化的途径是利用专家系统。 相似文献