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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 46 毫秒
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在车床上用枪钻加工镗杆H7孔大连机床厂董培生主题词:枪钻,深孔加工,车床改装镗杆是组合机床零件的关键件。由于镗杆内孔细长,精度要求较高,目前在我厂的现有加工设备中不具备加工镗杆H7孔的能力。为此,我们对我厂的3米C620车床和CD6256B车床进行了...  相似文献   

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介绍了压力机阀盖冲压成形工艺及其模具。  相似文献   

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根据不同的手机电池盖形状特点、技术要求、工艺过程,设计了不同的专用夹具。专用夹具具有定位准确、快速装夹实现一次装夹完成,多个工序高效率生产等特点。手机电池盖为了方便散热问题,加工方面肯定涉及到薄壁变形问题。专用夹具的设计解决薄壁变形问题。  相似文献   

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张荣高 《机床与液压》2015,43(20):75-77
对于空压机气阀阀盖锥形圆弧槽的加工,如采用传统加工工艺,则选用的刀具直径小,加工效率低,生产成本高,表面质量差。改进加工工艺和方法,采用专用的锥形立铣刀加工,加工效率提高30%,刀具成本降低70%,表面质量也有了较大提高,为同类零件的加工工艺的制定提供一定的参考。  相似文献   

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朱秀锋 《模具技术》2011,(1):35-36,44
对一种EGR阀阀盖的成形工艺进行了详细分析,因该阀盖成形复杂、尺寸精度要求高,为此安排冲压工序需从整体入手,渐次实现成形要求。基于冲压成形理论,详细介绍了此零件冲压成形的合理工艺步骤及小孔(0.6 mm)冲压模的结构特点。经生产验证,该阀盖能够顺利成形,生产效率高,尺寸精度完全可以保证。  相似文献   

8.
氨阀盖铸造工艺优化   总被引:2,自引:2,他引:0  
利用ViewCast软件对氨阀盖铸件铸造过程进行了数值模拟,获得了铸件凝固过程随时间的变化,对可能产生缩孔、缩松缺陷的位置进行了预测.在此基础上改进了阀盖铸件的新工艺方案.结果显示,仅通过增加冒口,就可对原工艺方案进行优化,并满足其技术要求.  相似文献   

9.
李银玉  吴敬 《机床与液压》2016,44(16):75-76
设计简单钻孔夹具,钻模板与夹具底板构成一体,钻模板相对夹具体位置不动,避免钻模板相对尺寸精度改变,零件与钻模板构成定位组合,钻模板精度影响零件加工精度。该夹具结构简单,操作方便。  相似文献   

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齿轮室盖的形状结构复杂,一般为薄壁零件,加工精度及表面粗糙度要求都比较高,零件上的孔系及平面的加工精度将直接影响齿轮室的工作质量。因此,设计一套加工某汽车发动机齿轮室盖A面、φ9mm孔、φ10mm孔及φ68mm孔时的专用夹具。  相似文献   

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颜科红 《机床与液压》2019,47(20):92-94
针对某精密阀芯外圆表面径向孔尺寸和位置精度高、加工质量不稳定的情况,设计一种采用V形槽反装定位、偏心轮装置快速夹紧的专用钻床夹具。详细分析了径向孔加工钻床夹具的定位和夹紧方案,计算出定位元件关键尺寸,阐述夹紧装置的原理和工作过程。经夹具精度分析与验算,发现所设计的夹具完全能满足精密阀芯径向钻孔的高精度要求。该夹具操作简便、适应性强、工件加工质量稳定,为机械行业销轴类零件高精度径向孔钻床夹具的设计提供了参考。  相似文献   

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全自动CNC镗削活塞销孔专机的研究开发   总被引:4,自引:0,他引:4  
所研制的全自动CNC镗削活塞销孔专用机床可以实现工件的自动上、下料和自动定位、夹紧,并且在一次安装、不停机、不换工位的情况下,高效地完成活塞销孔的镗孔、镗外口、切挡圈槽、倒内角和倒外角。该机床已在上海活塞厂投入生产,并取得了良好的加工效果。  相似文献   

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凸轮型分度机构以结构简单、能自动定位、动静比可任意选择、能实现复杂运动要求等优点广泛应用于机床中,但其分度过程的缺点是:只能按照工位数目确定分度转位角度,实现同一方向的单一分度,不能实现无级分度,也难以满足有些情况下同一工作台上需往返双向转动的要求。设计一种以齿轮和单向轴承作为主要传动连接方式的新型机械式分度机构,满足了分度盘既能无级转动、又能往返双向转动的多样性需要。通过UG软件设计了该机构的三维模型,实现运动仿真,观察转盘转动情况,从理论上验证该方案的可行性。此研究为分度要求多样性和工程样机的研制提供理论依据。  相似文献   

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针对曲轴箱上挺杆孔直径小、位置深、尺寸精度高,各孔加工精度相同等特点,设计了工序比较集中的三工位钻扩铰组合机床,利用三工位转塔头实现钻、扩、铰三工步的转换,节约生产成本,避免定位误差;利用一套夹具装置对工件实行一次快速定位夹紧,避免了工件的重复定位误差;采用悬挂式活动钻模板,解决了细长刀杆刚度不足问题和刀具的定位、导向问题。利用该机床可实现工件快速装卸和可靠定位夹紧,可自动完成三个工位的工作循环,劳动强度低,生产效率高。  相似文献   

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邓向明  崔平正 《机床与液压》2004,(4):147-147,144
本文介绍采用三维建模、动画设计以及后期制作来虚拟液压传动教学实验的方法和实例。  相似文献   

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从结构树的合理性方面介绍了CATIA V5三维造型设计,简要介绍了将三维实体模型转换为机械加工二维图的步骤,并通过特殊齿轮的设计实例介绍了CATIA V5进行机械设计的过程.对该软件强大的特征造型功能以及鲜明的参数化设计思路进行了推广,也为CAD/CAM系统的开发与应用提供了素材.  相似文献   

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In the optimization of deep hole boring processes, machining condition monitoring (MCM) plays an important role for efficient tool change policies, product quality control and lower tool costs. This paper proposes a novel approach to the MCM of deep hole boring on the basis of the pseudo non-dyadic second generation wavelet transform (PNSGWT). This approach is developed via constructing a valuable indicator, i.e., the wavelet energy ratio around the natural frequency of boring bar. Self-excited vibration occurs at the frequency of the most dominant mode of the machine tool structure. Via modeling dynamic cutting process and performing its simulation analysis during deep hole boring, it is found that the vibration amplitudes at the nature frequency of the machine tool rise with the tool wear. The PNSGWT that has relative adjustable dyadic time-frequency partition grids, good time-frequency localizability and exact shift-invariance is used to extract the wavelet energy in the specified frequency band. Accordingly, the MCM of deep hole boring can be implemented by means of normalizing the wavelet energy. Finally, a field experiment on deep hole boring machine tool is conducted, and the result shows that the proposed method is effective in the process of monitoring tool wear and surface finish quality for deep hole boring.  相似文献   

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气缸体三面精镗组合镗床总体布局及夹具结构设计   总被引:1,自引:1,他引:0  
柴油机气缸体三面孔系精加工是气缸体加工的重点工序,我们对气缸体三面精镗组合镗床的设计作了探讨,重点对机床的总体结构、工件的定位和夹紧装置、导向装置进行了分析,这对研制同类型的组合镗床具有一定的参考价值.  相似文献   

19.
高温合金孔加工技术   总被引:1,自引:0,他引:1  
分析了高温合金孔加工的技术难点。根据试验研究情况,从刀具结构参数、钻孔冷却方式、加工工艺要点等方面详细介绍了高温合金孔的加工技术。所加工的产品完全满足图纸技术要求。  相似文献   

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At present the machining of highly ductile electrolytic copper ECu 57 with gun drills is carried out at very low feed values, as the material tends to form very long and unfavourable chips. In addition, high frictional forces on the guide rails cause high torsional strain on the gun drill. This paper first reports on the results of ultrasonically assisted deep hole drilling in ECu 57 with tools of 5 mm diameter. The actuator system for exciting axial vibrations in the ultrasonic range is described and experimental results which were obtained from cutting tests are reported. Particular emphasis is put on the improvements compared with the conventional drilling technology without superimposed vibrations. The effect of different input amplitudes is investigated in detail. The performance criteria are drilling moment, surface quality, chip form as well as the surface zone. By optimising the vibration amplitude, cutting speed and feed, the machining result was improved compared with conventional machining, and at the same time the stability of the machining process was simultaneously increased.  相似文献   

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