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在Z31-13自动冷镦机上冷镦φ13mm以下的圆锥滚子时,切下的毛坯往往不能顺利地被推进凹模腔内,因而常产生掉料现象.分析其原因,系与该机切料机构有关。增加工作凸轮直线部分长度,并铣去切料滑块的相应部分,即可解决上述问题。附图1幅,表1个。 相似文献
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Z 32-16型冷镦机在送料传动中,原用的传动机构如图1所示。其结构由传动轮1、钢绳串5上的一组成形换向子6、结合套2、 相似文献
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孙世平 《机械工人(热加工)》1997,(9):13-13
滚柱(钢球)自动冷镦机是轴承制造行业或其他行业用于中、小型号滚动体冷成形的设备,其送料机构上通常采用滚柱(或异形滚子)超越离合器来实现棒料的间歇进给。超越离合器的优点是可在一定范围内实现进给量的无级调整,但由于它是通过摩擦力来传递转矩,因而传递的转矩较小,且由于滚柱(或异形滚子)与内外圈之间存在着较大的表面接触应力,容易产生疲 相似文献
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轴承滚子的生产是一个比较复杂的过程,要由多个工序、多个环节的加工而成。在压形工序中,坯料的质量将直接影响滚子的成形质量。例如,在Z31-25冷镦机上成形时,坯料的直线度是造成滚子压欠、变形的主要原因。因此,我们设计制作了一套毛坯盘圆料校直装置安装在冷镦机带料轮之前,从而很好地解决了这一问题。双向校直装置对滚子加工等诸多工序的冷成形加工都有很大的帮助,既减少了废品,又减轻了校直料弯的现象,在生产中使用意义很大。 相似文献
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Z32-10型冷镦机因结构设计陈旧,因而机床精度差,生产效率低,维修量大,特别是切料部分的零件经常损坏,故障率较高。本文在切料机构结构分析的基础上,主要针对刀杆与机座的配合间隙问题,进行了结构改进。改进后的机座由上下两部分组成,可以调整刀杆和滑块与机座间的间隙,使切料机构故障次数降低85%,维修费用减少96.5%。 相似文献
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由电机带动齿轮泵集中供油润滑取代原机床润滑系统,电路上保证油系电机先启动,强制地保证了机床充分润滑后才能工作。附图2幅。 相似文献
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利用进口的四工位高速冷镦机进行冲压圆锥滚子试验时,出现了料段横裂、滚子外径及倒角裂纹、倒角冲压折叠等缺陷,经分析发现,这些缺陷的产生是由于原材料质量问题所致。通过对高速冷镦机专用的GCr15钢盘圆料加工工艺进行相应改进,较好地满足了生产需要。 相似文献
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制造圆锥滚子的冷镦凹模为四体组合结构,由于底模、中模与模套的结合定位基准不同,使装配后其同心度难以保证而影响凹模的寿命。通过底模与中模外锥面采用相同角度、在底模基准面车去应力槽、合理设计底模工作部分尺寸等措施,使凹模使用寿命同比提高80%以上。 相似文献
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