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以铁粉作悬浮剂,采用悬浮铸造制造高铬铸铁耐火砖模.材料显微结构分析及力学性能测试表明,加入0.5%~1.0%悬浮剂,可使铸件组织细化,碳化物由原来的连续网状变为断续状,显著提高了材料的耐磨性.生产应用表明,采用悬浮铸造高铬铸铁耐火砖模和不采用悬浮铸造的比较,使用寿命提高了88.2%. 相似文献
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蠕墨铸铁在铝锭模生产中的应用 总被引:3,自引:1,他引:2
介绍了铝锭模的工作条件、性能要求和蠕墨铸铁铝锭模的生产方法,比较了蠕黑铸铁、灰铸铁和球墨铸铁的静载力学性能、高温力学性能和耐热疲劳性能,认为蠕墨铸铁材料用作铝锭模材料较为合适.生产实践证明:用作铝锭模材料,蠕墨铸铁使用寿命是灰铸铁(HT250)和耐热铸铁(RTSi5)的6倍、是球墨铸铁的2倍多. 相似文献
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王喜平 《中国铸造装备与技术》1973,(4)
洛阳东方红拖拉机厂铸铁分厂造型一线使用苏式BBΦ—2.5型和BПΦ—2.5型造型机配对分别造东方红75型和54型拖拉机缸体、缸盖等大件的上、下箱砂型。这两种造型机是进口货,使用中发现不少问题。十多年来,经过多次改进,其中针对起模油缸漏油严重和起模不同步的问题,进行了较大的改革,使设备基本上满足了生产要求 相似文献
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针对高铬铸铁磨球在生产过程中心部和表面产生气孔缺陷的问题,对比分析了一模一球和一模四球两种模具的不同充型方式对气孔缺陷的影响。结果表明,中注式充型的一模四球模具排气能力强,充型时铁液冲击力较小,充型相对平稳,不易卷入气体,优于顶注式充型的一模一球模具。对于碳化物呈(Cr,Fe7)C3型的高铬铸铁磨球而言,采用一模四球模具生产,可以消除磨球的气孔缺陷。 相似文献
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利用View-cast软件对蠕墨铸铁模消失模铸造工艺进行数值模拟,并根据结果进行工艺优化。模拟结果和生产验证显示,当两个铸铁模呈120°~135°夹角放置,铸铁模的上搭接嘴向上倾斜,下搭接嘴向下倾斜,内浇道设置在铸铁模的耳部下方中间位置时,能够获得满足性能要求的铸件。铸铁模组织中均匀分布了大量的蠕虫状石墨颗粒,不仅提高了其导热性能,减小了因温度差引起的热应力,同时也阻碍了位错移动,抑制了裂纹的产生和扩展,从而有效延长了铸件的使用寿命。 相似文献
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为解决铸铁熔炼所需原材料生铁价格的不断上涨,以及生铁的长期使用带来的遗传影响,使铸铁产品的力学性能和金相组织出现一定恶化等问题,在缸体类铸铁产品的生产中,采用合成铸铁,即废钢加增碳剂增碳的方式进行铸铁生产.通过试制,采用合成铸铁生产的缸体类产品力学性能和金相组织均优于传统熔炼工艺生产的铸铁产品,提高了质量,降低了成本. 相似文献
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我分厂小自动线是生产HT15~33牌号铸铁汽车小件的射压造型线。全线采用串联布置,水平分型。共生产CA15、CA30汽车小件29种,公共汽车底盘零件5种,日产1350箱。在日常生产中,经常一个班次生产2~3个品种,有时还要试调复制模、小批试生产等,最多时每班次生产4~5种零件。这样,就给模具工人更换模板带来很大困难,在调整复制模模板时要有几人专门更换模板。由于小线的设备设计安装紧凑,所以上下主机在装模板时,工作空间小,光线暗。另外由于平时跑砂、漏油、漏气而造成的油垢,使工作环境极其恶劣,并且很容易发生人身安全 相似文献
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宽厚比大于2的大扁钢锭模易因早期开裂而报废,模耗较高。采用喷吹法用稀土对高炉铁水进行处理,生产宽厚比为2.27的Jc10.66t钢锭模(模重12.47吨),寿命提高20.62%,模耗下降到17.89kg/t钢。介绍了合理的生产工艺,探讨了稀土元素的作用机理,铸铁抗拉强度峰值处RE加入量随着铸铁碳当量啬而加大的变化规律 相似文献
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将RP技术、电弧喷涂技术和电刷镀技术相结合,寻求一种新的薄板自由曲面拉延模快速制造技术.该技术用于汽车新车型开发和样车试制,可以显著降低开发成本、缩短试制周期,提高模具制作质量,并为大批量生产用钢模具设计提供良好的设计方案. 相似文献
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通过对该塑料件的分析,对精密塑料件成形模具进行详细的介绍,提出了精密塑料件成形时的精定位问题和对典型模具结构的阐述. 相似文献
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Al-Si合金活塞金属型铸造工艺和模具设计智能化 总被引:1,自引:0,他引:1
为了开发Al-Si合金活塞金属型铸造工艺和模具智能化设计系统,在对国内外先进设计经验总结、归纳的基础上,采用面向对象的知识表达方法,建立了模块化的知识库。系统应用了基于实例的推理技术并建立了实例库和实例原型库。通过开发的文件接口程序,完成了一般设计型专家系统与传统CAD系统的连接,实现了智能化设计。通过与现场使用的设计方案比较,验证了本系统的有效性和实用性。 相似文献