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概述了气-固两相流态化的过程,研究分析了影响流化床密度均匀稳定性的主要参数,得出空气重介流化床具有选煤的特性。中间试验厂及工业性试验厂的分选试验结果表明:空气重介流化床可较好地分选50-60mm级煤炭,可能偏差为0.05-0.07mm,开辟了一条新的干法高效选煤途径。 相似文献
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干法选煤的现状和发展 总被引:8,自引:0,他引:8
论述了选煤尤其是高效干法选煤技术的重要性,分析评价了各种干法选煤的优缺点,认为高效空气重介质流化床干法选煤是干法选煤技术的发展方向,并展望了300-0mm全粒级高效选煤技术的发展前景。 相似文献
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详细介绍了空气重介干法选煤的工艺特点、流程结构及工艺流程计算方法。为今后空气重介干法选煤厂的建设提供了设计依据,有利于空气重介干法选煤技术工业化推广和应用。 相似文献
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介绍了空气重介流化床干法选技术的国内外发展简况及其应用前景,指干法选煤存在的有关问题及解决途径。 相似文献
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空气重介干式流化床选煤机试验样机的研究与设计 总被引:2,自引:0,他引:2
论述了研究空气重介干式流化床选煤的重要意义,介绍了为研究这一技术而设计的 试验样机,及该样机的主要构造、工作原理以及运输系统的设计、选型和计算。 相似文献
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我国2/3以上的煤炭资源分布在西部干旱缺水地区,迫切需要高效的干法选煤技术。新一代干法重介质流化床分选机是以磁铁矿粉和煤粉为二元宽粒级加重质,以空气为流化气体,形成具有一定密度的流化床层,进入到分选机中的煤炭按密度进行分层,实现高效干法选煤,新一代分选机解决了布风板易堵塞的难题,具有流化床密度均匀稳定、加重质循环量小、整机可靠性高的特点。中国矿业大学与唐山市神州机械有限公司合作开发,建立了模块式干法重介质流化床选煤厂,实现了干法选煤技术生产超低灰精煤的工业应用。工业应用结果表明,采用模块式干法重介质流化床选煤系统生产超低灰精煤,精煤灰分为3.46%,可能偏差E值为0.055g/cm3,数量效率90%,具有不用水、分选精度高、工艺简单、投资和运行成本低、能耗小等特点。 相似文献
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基于振动流化床的分选特性,本文采用200 mm×400 mm振动流化床装置,在不使用任何加重质条件下分选细粒煤(1~3 mm)。详细阐述了振动流化床的系统结构和分选过程。在3种不同床高情况下,利用Design-Expert试验设计手段详细研究了振幅、振动频率、膨胀度以及多因素协同作用对分选效果的影响,揭示各因素与评价指标之间的内在规律。试验结果表明:振动流化床可以排除高灰矸石,得到低灰精煤,精煤灰分为10.77%,相比原煤灰分34.57%降低23.80%左右,矸石层灰分达到54.00%以上,有效实现对细粒煤的分选,达到降灰提质的要求。 相似文献
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根据富力矿煤炭产品特点,采用复合式干法选煤设备,降低了筛上物含矸率,解决了干旱地区缺水的问题,使产品结构合理化,提高了市场竞争力。 相似文献
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针对影响煤层气与煤矸石循环流化床内混合高效燃烧关键因素(混烧比R、二次风率r2、过量空气系数α)进行试验,研究这3种运行参数对炉内温度场以及燃烧效率的影响.试验结果表明:与纯烧煤矸石相比,采用煤层气/煤矸石混烧可使炉内温度场分布更加均匀,提高燃烧效率.当混烧比R=0.2时,炉内温度场比较均匀,燃烧效率相对较高;随着r2的增加,燃烧效率先升高后降低;随着过量空气系数α增大,炉膛密、稀相区的温度均降低,燃烧效率先升高后降低.在本试验条件下,R=0.2,r2=0.3,α=1.3综合燃烧效果较好. 相似文献
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为了探索煤泥燃烧利用的新途径,首先研究了煤泥干粉的燃烧动力学,然后在高2 000 mm、内径100 mm实验室规模的流化床中系统研究了其燃烧特性。结果表明,煤泥干粉燃烧为一级反应。在床温900 ℃、床料为40目石英砂的条件下,当u/umf>6,即操作气速过高时,由于煤泥干粉粒径较细,煤泥在床内停留时间较短,燃烧不充分,炉内轴向温度与烟气中CO,SO2,NOx等污染物浓度波动大;当u/umf<2时,由于气速过低,流化质量差,密相区物料出现沉积,导致炉内煤粉出现“爆燃”;在u/umf为2~6之间,随着流化气速增加,CO,SO2,NOx等烟气组分均明显增加。当以相同Ca/S摩尔比加入石灰石后,随流化气速降低,气体停留时间增加,SO2和石灰石的气固接触改善,炉内脱硫效率提高。 相似文献
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