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相似文献
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1.
我公司氧化铝厂现有规格为Φ2.6×13m生料管磨机5台,在使用一段时间后有两台出现了裂纹,磨机的裂纹发生在出料端的筒体端盖与筒体结合处,呈环向连续分布。经仔细清理检查,发现裂纹已占筒体整个圆周长三分之一以上,裂纹宽度最大处已有3mm,如图1所示。  相似文献   

2.
我公司氧化铝厂现有规格为Φ2.6×13m生料管磨机5台,在使用一段时间后有两台出现了裂纹,磨机的裂纹发生在出料端的筒体端盖与筒体结合处,呈环向连续分布.  相似文献   

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张利达 《水泥工程》2010,(1):50-50,62
<正>我厂现有2台Φ4m×13m水泥磨,在一次检修中发现#2磨进料端中空轴R圆区出现裂纹,裂纹长度330mm。后通过现场快速修复,有效地防止了裂纹扩大,避免了中空轴断裂事故的发生,磨机运转至今,状况良好。  相似文献   

5.
我厂现有规格为Φ1.83mX7m生料、水泥管磨机各1台,在使用中筒体先后出现了裂纹,生料磨机筒体裂纹发生在进料端,呈轴向分布,长度约500mm,裂纹宽度约lmm,见图l。水泥磨机的裂纹发生在出料端的筒体端盖与简体结合处,呈环向连续分布。因有油污覆盖,直至影响到传动部位的平  相似文献   

6.
我厂1958年投人生产的Φ3.2×12m三仓水泥生料磨,今年初在入口一仓筛架位置原修补铆接加固圈处出现漏浆现象,且突然加重,同时发生入口空心轴瓦座窜动和摆动现象,偏摆值达3~5mm,磨机筒体外圆径向跳动值竟达30~35mm。停机后检查发现,原挖补的一段宽400mm筒体的两道对接焊缝都已开裂,裂缝长度分别为筒体周长的3/5和3/4,裂缝最宽处约5~6mm。  相似文献   

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8.
俞元麟 《水泥》2000,(5):44
我厂有7台Φ26m×13m中心传动球磨机,磨机的出料端装配结构如图1所示。此结构在更换出料拔梢筒以及更换磨尾出料筛时,工作量相当大,特别在更换出料拔梢筒时,必须将出料罩和中空轴拆除后,才可以进行拔梢筒的拆装,费时费力。在安装拔梢筒时,由于卸料中空轴法兰上有一台阶,接口圈与其装配时,装配间隙不容易得到保证,这样就出现磨机在运转时,拔梢筒产生较大的摆动。拔梢筒圆圈长度短,只有85mm,在实际中,出料罩的密封环与圆圈端面距离太近,仅40mm,密封效果不佳,大量泄漏物料。1999年8月我们对其进行了改造,即将原拔梢筒的整…  相似文献   

9.
我厂Φ2.4m×13m生料磨运行不到 1年,于 1997年 12月进料中空轴与筒体端盖的联接螺栓频繁出现断裂现象, 1998年 1月中旬发现筒体与进料端盖法兰焊接处有裂纹,并迅速由约 0. 5m长发展到 2. 5m左右,使磨机不能继续工作。 为了更准确地分析故障原因,对磨机进行了检测,结果见图 1。进料中空轴法兰端面与筒体端盖止口有 0. 35mm左右的轴向摆动,表明联接螺栓松动;检测表明,进料中空轴法兰与筒体端盖法兰在筒体回转 1周时,轴向跳动量相差 4mm;进料中空轴法兰端面与筒体端盖法兰端面的相接面之间,在Φ 2m直径的最大平行度偏差为 6mm,且…  相似文献   

10.
章文明 《水泥》2012,(9):67-68
我公司Φ4.8m×72m回转窑于2005年3月份投产.2011年9月22日,Ⅱ档轮带靠窑头方向自轮带表面端角起有250mm×250mm可见裂纹.该轮带为矩形实心断面,材质为ZG35SiMn,规格为950mm×450mm.我们对轮带裂纹进行了焊接修复. 1 问题分析 经分析,认为轮带产生裂纹的主要原因为轮带铸造存在缺陷,使轮带局部组织存在沙眼、夹渣等孔隙,相对疏松,硬度分布不均,在高温、重载循环环境下易出现微裂纹. 前些年该轮带曾长期用水浸冷却,在轮带与托轮的线性重碾下,水会传导瞬时的封闭超高压,也加速了微裂纹的扩展.  相似文献   

11.
我厂Φ3×9m烘干尾卸生料磨筒体中部产生裂纹,经先后三次处理,最终取得较好效果,其情况介绍如下: 1 裂纹产生的时间及部位 该磨机于1982年投产,2000年12月发现筒体二仓与三仓隔仓板连接螺栓处有裂纹,裂纹长度300mm。该磨机筒体材料为16Mn,2001年1月采用  相似文献   

12.
磨机筒体断裂的修复   总被引:1,自引:0,他引:1  
我厂有Φ3.8m×12m磨机(水泥磨)4台,1996年5月发现2号磨筒体有断裂裂纹,发生在筒体与端盖的焊缝上(见图1),外观检查有三段,磨机已不能运转。筒体材质为A3,具有良好的焊接性,在现场用手工电弧焊修复。现在时过两年,磨机仍正常运转。下面就修复工作的有关事项做一个回顾总结,以作引叵崖壁。图1断裂部位与止裂孔图1材料及工器具准备这次修复工作的主要步骤是打磨探伤一开坡口一施焊,所以材料及工器具也是围绕这三个步骤准备的。主要有:thl8Omm角向磨光机(包括砂轮片)l台直流电焊机(AXI—50O型)l台率压机(IMP,1.6m’…  相似文献   

13.
吝辰明 《水泥》2012,(2):38-40
1磨机情况 我公司Φ4m×13m水泥磨在2008年11月出现磨头端盖开裂,筒体周向超过1/3有裂纹且已经裂透,现场焊接修复之后,焊接热影响区多次出现显著裂纹,尤其在2010年5月10日再次出现明显裂纹,  相似文献   

14.
目前,相对于滑履支撑的管磨机、采用中空轴支承的管磨机仍然有相当广泛的应用,其磨机端盖也早已由铸钢端盖改进为厚钢板平端盖,并与磨机筒体采用角焊缝连接.  相似文献   

15.
<正>我公司Φ4.8m×74m回转窑于2010年3月投产运行,产量波动在5800~6300t/d之间。2013年7月2日12:00时岗位工巡检中,在二档靠窑尾方向δ60与δ28过渡钢板焊缝处,发现环向裂纹,紧急停窑后,采用了快速处理的方案。1产生裂纹原因分析裂纹距窑口34.065m,长度2.6m,宽度3~6mm,形状呈现波浪状,裂纹照片见图1。  相似文献   

16.
正1存在的问题2015年8月我公司为了节约资金,购买了一台旧HFCG1200×450辊压机和其配套的FS500×100打散机一台,拟与原有的Φ3.2 m×13 m管磨机组成水泥粉磨系统。历时7个月对水泥粉磨生产线进行了技改,2016年3月改造结束。改造后其主机设备见表1,工艺流程图见图1。  相似文献   

17.
贾方奎  潘洪强  周君 《水泥》2012,(11):44-45
我公司两条辊压机加φ4.2m×13m双滑履磨组成的水泥联合粉磨系统于2006年底投产.2011年9月25日下午,发现1号磨传动端面出现漏料,遂停机检查,发现端面沿外圆接近磨机滑履处出现裂纹,且已裂透.我公司及制造厂家经过商讨,决定采用现场焊补修复方案.  相似文献   

18.
我厂1989年安装一台Φ18m×7m水泥磨机,1996年8月筒体开始出现裂纹,在出料端的筒体端盖与筒体结合处,呈环向连续分布,最初长度占筒体周长的二分之一多,宽度最大处有6mm,沿裂纹漏水泥粉。多次直接将裂纹焊合,并加焊δ14加强铁板以维持生产(见...  相似文献   

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正1整体式出料篦板使用现状出料篦板是磨机回转部分的一种卸料装置,如图1所示。由整体式支撑架、联结螺栓、外圈篦板、直线式扬料板等部件组成。靠螺栓与磨机筒体滑环腹板相联结,将到出料篦板处合格或部分合格的产品卸出磨外,并阻挡研磨体出磨。传统的磨机出料篦板多为整体式,即支撑架是  相似文献   

20.
某水泥厂使用的φ4m×60m回转窑运转近12年的时间,筒体窑头档至中间档中间的位置,出现一条1m左右的环向裂纹,经采取合理的焊接措施修复筒体裂纹后,该窑正常运转至今近一年的时间里裂纹没有继续扩大,证明该措施切实可行,可为处理同类问题提供参考。  相似文献   

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