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清溪1井溢流压井分析 总被引:2,自引:1,他引:1
介绍了清溪1井钻井基本情况、溢流发生过程和压井施工情况,分析了压井施工过程与压井失败的主要原因,指出了对喷、漏关系没有正确的认识、采取的措施不恰当是压井失败的主要原因,而对压井后期套压突然升高缺乏正确认识、控制不当是造成压井失败的直接原因.提出了正确认识套压曲线"尖峰"、合理控制井口套压、"压井与堵漏并重"等建议,为以后类似问题的处理提供了依据. 相似文献
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四川盆地龙16井试油卡钻井下复杂原因分析 总被引:2,自引:1,他引:1
龙16井是四川九龙山构造,上二叠统底界主高点西南翼的一口区域探井,完钻井深5988m,是一口高压高温含硫气井。2009年1月9日对茅口组进行射孔酸化测试联作施工,获日产天然气252×104m3,H2S含量11.6g/m3,地层压力128MPa,无阻流量1001×104m3/d,但在压井、解封、堵漏后起出酸化测试联作管柱时,发现射孔枪和部分73mm气密封3SB扣油管掉入井内卡死,同时起出的部分油管出现严重弯曲变形,井下情况非常复杂。通过对卡钻、井下复杂原因分析,从井下管柱结构及受力状况、射孔枪射后膨胀性、井下套管变形等方面进行探讨,找到发生卡钻、井下复杂情况的原因,为类似龙16高压高温含硫深气井的安全作业提供现场技术经验。 相似文献
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东得1井是青海柴达木盆地西部一口罕见的特殊复杂井。该井井深4350m,试油井段第Ⅰ层组位于3579.70~3583.80m,采用Φ244.5技套悬挂Φ177.8尾管及Φ149.2后期裸眼完井,人工井底桥塞面为4049.11m。在试油过程中出现上部Φ177.8尾管悬挂器处井深2493.78m出水出砂现象,同时经验证在底部桥塞4049.11m下面裸眼地层出水的井下复杂情况。原APR测射联作设计无法正常执行,改用MFE RTTS封隔器 电子压力计进行测试三次,但均未获得真实试油资料。第四次采用无固相盐水压井液和MFE 剪销封隔器 RTTS封隔器跨隔测试综合技术,在较短时间内获得了真实有效的测试数据。为该构造的勘探部署工作提供了准确的地层参数。 相似文献
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页岩气井水平段长、压裂井段多、入井砂液量大,钢丝作业过程中工具串遇阻事件时有发生.在优选入井工具串的基础上,优化工作制度,建立了相应的防治体系,包括合理的下入深度,注入乙二醇、热水与蒸汽等手段,形成了一套钢丝作业在页岩气井中遇阻原因判别方法与解堵措施.经对13口井井口遇阻及18口井井筒遇阻现象分析,准确判断出遇阻原因,... 相似文献
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川渝地区气藏属于碳酸岩裂缝性气藏,所钻井大多数处在高陡构造上,纵、横向上地层压力差异性大,难以实现地层压力的准确预测。实际钻探过程中发生溢流的机率较大,一旦发生溢流,井口控制、重建井内压力平衡的处置措施不当,将会加大井控风险和难度,甚至会导致灾难性事故的发生。文章从川东钻探公司2006年~2010年5年间发生的溢流处置案例中,经过统计分析,总结出9种常见的处置错误。对每种处置错误发生的原因及将会造成的后果进行了深入的剖析,并提起出正确的处置方法。用以指导现场工程技术人员提高二次井控处置能力,具有一定的指导意义。 相似文献
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在有关处理气侵溢流的文献中,多是从井内形成气柱,经过关井求压和压井计算,然后从进行压井的角度来论述的。但在一些长裸眼段深井的钻井实践中,常常会遇到均匀气侵溢流。而由于未下技术套管或技术套管下得太浅、裸眼段地层承压太低、井口防喷装置损坏等原因,造成气侵和井漏用时存在,且不能关井求压和节流压井等复杂情况。本文根据楚29井气侵溢流的实际处理过程,对上述问题进行了分析研究,提出了处理该类问题的具体措施和办法。 相似文献
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野云2井是2004年塔里木油田分公司在山前构造部署的一口新探井,为了在该区块获得地质重大突破,根据储层高温高压特低渗特点,采用了复合射孔、水力加砂压裂、井简技术评价、多级油嘴排液等新技术对储层进行改造,且根据录取的资料,对储层有了更深入的认识。 相似文献
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大田1井是一口预探井(斜井),Φ177.8 mm尾管固井时整个裸眼段井斜度为29.5°~22°的长斜井段,井漏与溢流同存,密度大于1.65 g/cm3会井漏,密度小于1.64 g/cm3会溢流,钻井液密度为1.64~1.65 g/cm3基本达到压力平衡。由于井筒溢流、井漏同存,对钻井液密度敏感,给Φ177.8 mm尾管固井造成相当大的难度。为此,采用平衡压力固井、在钻井液中加入无渗透堵漏剂和2%左右桥堵剂材料、优化管串结构与水泥浆配方等技术措施,采用一次性正注方式,保证了Φ177.8 mm尾管固井质量,无窜、井漏发生,固井质量良好,特别是3793 m以下多次堵漏的易漏失井段和气层段优质率达94.6%,成功地解决了大田1井喷漏同存的复杂固井问题。 相似文献
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稠油油井的试油生产,必须要降低原油粘度,目前较先进的技术是注蒸汽开采河南油田采用的QXS6-100-YQ蒸汽发生器小时蒸发量为6t.工作压力为9.81MPa付浅5井于1987年12月27日完钻,经钻探资料分析发现有5个含油井段;1988年7月3日至8月4日射孔完井1989年6月18日至8月27日,对该井进行蒸汽吞吐热力试油。平均注汽压力7.74MPa,注汽温度299℃。共生产48.3天,累积产油72.4t.平均日产油1.5t.平均含水93.6%,根据资料看出,含水无下降趋势,证明该井为油水同出层,无开采价值。 相似文献
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稠油油井的试油生产,必须要降低原油粘度,目前较先进的技术是注蒸汽开采河南油田采用的QXS6-100-YQ蒸汽发生器小时蒸发量为6 t.工作压力为9.81MPa付浅5井于1987年12月27日完钻,经钻探资料分析发现有5个含油井段; 1988年7月3日至8月4日射孔完井1989年6月18日至8月27日,对该井进行蒸汽吞吐热力试油。平均注汽压力7.74MPa, 注汽温度299℃。共生产48.3天,累积产油72.4 t.平均日产油1.5 t.平均含水93.6%,根据资料看出,含水无下降趋势,证明该井为油水同出层,无开采价值。 相似文献