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通过适当控制管式炉炉膛温度、通人炉管的空气和蒸汽的量,使炉管内的结焦物缓慢燃烧,燃烧后的产物和未燃烧的焦粉被气流带出炉管,从而被清除。烧焦处理后,焦油流量上升,二段焦油泵出口压力下降。与人工机械清焦法相比,不但结焦物被清除得彻底,而且还节省了时间和人力。 相似文献
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焦油管式炉炉管结焦会导致炉管有效内径变小,管线阻力剧增,严重时二段柱塞泵、炉管承压超过设计值,导致炉管破裂、设备损坏等严重事故的发生。本文对焦油管式炉炉管结焦的原因进行了分析,介绍了烧焦法在酒钢焦油管式炉管清理方面的成功应用情况。 相似文献
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高负荷运行下的焦化加热炉,由局部炉管过热引起管内结焦是一个普遍性的问题。利用红外测试仪对炉管温度进行红外监测,能及时掌握炉管和炉膛内温度分布情况,再通过调节烧嘴的燃烧,稳定炉内温度场,避免炉管局部过热,延长加热炉运行周期。 相似文献
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介绍了炼化装置加热炉主要的控制和联锁方案。加热炉控制主要包括加热炉出口物料温度的控制、防止炉管结焦的控制、炉膛压力控制和烟气氧含量控制。加热炉联锁主要包括加热炉入口物料流量低低联锁、加热炉出口物料温度高高联锁、加热炉燃料气系统联锁、加热炉燃料油系统联锁、烟气温度高高联锁、引风机停机联锁、鼓风机停机联锁和紧急停炉。借助DCS和SIS系统,加热炉的运行实现了自动控制和联锁。 相似文献
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利用红外技术对加热炉炉管进行监测,通过红外热图分析温度分布及过热形态,对炉管的热故障进行识别、判断。结合对重整加热炉炉管的测试,探索适合该装置的测试方法和诊断方案。 相似文献
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针对四一零厂燃煤加热炉炉度管经常烧弯变形以及钢坯加热温度偏低的问题,对加热炉汽化冷却系统管路布置的合理性及加热炉炉膛高度进行了分析,提出了加热炉的改进措施。改进后的加热炉自1994年2月投产以来未发生炉管弯曲现象,加热炉的加热能力得到改善。 相似文献
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圆筒形立式加热炉是石油化工装置中较常见的设备,由于炉内热辐射管长期在高温高压的状态下连续工作,炉管整体有较大的弯曲变形和材料的组织产生一定变化是必然的。对加热炉辐射室内炉管进行壁厚测量、金相检验和硬度测量,经过对其所受应力进行理论计算和金相经验分析,从而对炉管的可靠性、合理性和安全性进行全面评价,提出相应的改进和优化建议,并对其寿命进行理论预测。 相似文献
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高速线材加热炉炉膛温度为1000~1300℃,采用工业水冷却,其水质较差,结垢严重,投产后多次因脱落垢片堵寒炉管被迫停产检修。采取几种阻垢剂交替处理后,二年来未出现垢片堵管问题。本文介绍了水质处理前的结垢情况,水处理药剂的选择及处理后的效果。 相似文献
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从捣固技术的可靠性、生产的连续稳定性、焦炉寿命、焦炉加热能耗、废水处理能耗等方面,对比分析了捣固焦炉与顶装焦炉的工艺技术;指出了捣固焦炉工艺应用的局限性;并认为煤调湿是一项扩大炼焦用煤资源、提高焦炭质量、走节能减排之路、有效保护环境的技术,应大力倡导。 相似文献
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焦炉是具有大时滞、强非线性、多变量耦合、变参数的复杂对象。直行温度受多种因素的影响,传统的控制方法难以满足焦炉加热控制的要求。提出了间歇加热控制与加热煤气流量调节相结合的控制原理,利用模糊控制、神经网络等智能控制方法建立了焦炉加热的智能控制策略和模型。该控制策略采用一前馈、二反馈和智能控制相结合。根据焦化机理建立焦炉供热量前馈模型,并提出结焦指数CI反馈模型控制焦炉的炼焦过程。基于线性回归和RBF神经网络构建火道软测量模型,为控制建立温度反馈环节。智能控制方法用于调节停止加热时间和加热煤气流量。最后研究开发了焦炉加热的复合智能控制系统。实际运行结果表明:该系统能够实现焦炉加热的智能控制,稳定了焦炉生产,有效地提高了焦炭质量和降低了能耗,具有很好的实用价值。 相似文献
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介绍了热管技术、煤调湿、负压蒸氨等烟道废气余热利用技术,并通过对余热回收效果进行对比分析,指出独立焦化企业采用焦炉煤气加热,宜采用热管技术生产蒸汽(或负压蒸氨);钢铁联合企业采用高炉煤气加热,建议采用煤调湿技术。 相似文献
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为缓解焦炉煤气供应紧张的矛盾,莱钢焦化厂在原烧焦炉煤气管式炉上重新设计,制作了烧高炉煤气的粗苯管式炉,将原辐射段炉管加长1m,在辐射段下部增设圆筒型燃烧室,并增加1台烟囱废气预热记炉煤气的列管式换热器。该管式炉改烧管炉煤气后,每小时可替代出焦炉煤气600m^3,年创经济效益120多万元。 相似文献
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从焦炉结构、装煤量以及装煤后的炉顶空间高度、加热煤气种类、配煤比等影响因素分析了JN-5.5型焦炉炉顶空间溫度偏高的原因。介绍了炉顶空间溫度对炼焦化工产品的影响和降低炉顶空间溫度的措施方法。 相似文献
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介绍了煤料在炭化室的结焦过程以及利用插管法测量焦饼中心温度的方法。对影响焦饼中心温度的因素进行了分析。提出通过调整配煤水分,采取适合焦炉结构的加热制度,可以适当缩短加热时间,减少能源消耗,提高焦炭质量。 相似文献
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钢铁联合企业炼焦过程物质与能量流分析 总被引:1,自引:0,他引:1
对不同炼焦工艺进行了比较,研究分析了钢铁联合企业炼焦过程物质流、能量流、硫素流流动规律,介绍了焦炉煤气综合利用途径。认为传统副产回收焦炉仍将是钢铁联合企业焦化的主流工艺;炼焦过程物质与能量流分析的核心问题是碳素流的转换与耗散,是在一定条件下焦炉煤气利用的合理优化和加热煤气热能的有效利用及余热回收。分析结果表明,焦炉加热用煤气消耗是焦化工序的主要能源消耗;干熄焦是具有显著节能效果的余热回收技术;焦炉煤气优化利用应综合考虑钢铁制造流程的优化和钢厂煤气平衡等多方面因素。 相似文献