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相似文献
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1.
空调室外风机在启动时,外风机可能处于静止、正转、反转三种状态,在高速反转情况下启动容易引起过流损坏控制器和导致电机退磁,针对这一情况,本文分析了永磁同步电机的工作原理和电压方程式,根据电压方程式计算电机D轴和Q轴的反电动势,利用反电动势位置估计方法推定风机转速,并根据外风机的转速做针对性起动控制,确保外风机安全可靠运行。实验测试证明这种控制方法稳定可靠、鲁棒性好,外风机处于各种状态都能实现可靠控制。  相似文献   

2.
双馈风机和永磁直驱风机等风电装置具有较大的转动惯量,在启、停过程中存在较大机械能的储存和释放。为降低风电系统启、停阶段对电网的冲击并保护风机装置不受损害,提出风机自适应转速启动及转速分段控制停机策略。自适应转速启动:对应不同风速,分别配置风力机最优转速启动值,风力机启动过程结束后切换为最大功率跟踪(MPPT)控制策略。停机控制:风力机停机阶段,控制策略由MPPT控制切换至转速控制,待风力机转速降低到设定值,风电装置停机并脱网。基于RTDS建立了永磁直驱风机直流并网的仿真模型,设计风电系统启动和停机仿真算例,试验结果表明了该启停控制策略的有效性。  相似文献   

3.
15.美的KFR-75LW/B(D)型柜式空调故障现象:机器启动后,室外风机不转。故障剖析:根据现象分析,该故障一般发生在室外风机供电及控制电路。由原理可知,该机室外风机控制  相似文献   

4.
目前PG电机在轻型家用电器中有较为广泛的应用,本文对PG电机基本的控制算法进行了简单的介绍,同时也给出了不同扫风环境下以及启动过程中的转速优化方案,可以有效地解决空调应用过程中PG电机所带来的噪音问题,提高机组的舒适性。  相似文献   

5.
15.美的KFR-75LW/B(D)型柜式空调’故障现象:机器启动后,室外风机不转。故障剖析:根据现象分析,该故障一般发生在室外风机供电及控制电路。由原理可知,该机室外风机控制信号来自微处理器U14(UPD75066)的⑩、③~③脚(高、中、低三档引脚),经D63、D64加到U16(2003)的⑦脚,经其放大后,从⑩脚输出,驱动光电耦合器Q16(3028)触发双向晶闸管TR13(336),由双向晶闸管控制风扇的转速。  相似文献   

6.
双馈风电机组MPPT动态功率特性分析   总被引:2,自引:0,他引:2       下载免费PDF全文
为研究双馈风电机组DFIG最大功率跟踪MPPT动态特性,在Matlab/Simulink仿真平台上建立了功率信号反馈算法的风机MPPT控制模型。以矩形风速为例,理论推导了MPPT静态工作点的过度时间和风机输出能量的计算公式,通过仿真和理论分析了不同转子惯性对风电机组动态功率、转速、叶尖速比、风能利用效率的影响,结合转子动能阐述了双馈风电机组MPPT动态功率特性,指出风机惯性时间常数越大风能利用系数越低。最后比较了几种不同风速下的风机MPPT动态特性,结果表明,随机风的风机转速跟踪能力最差,阵风和渐进风的风机转速跟踪效果较好。  相似文献   

7.
本文对燃气热水器直流风机控制技术的进一步研究,结合目前电源低功耗实行开关电源技术普遍使用,提出一种在直流无刷风机采用PWM或Vsp调速控制技术,并通过恒流闭环控制进行直流无刷风机所需全部转速范围控制,既可实现了低成本、简化电路、提高可靠性,又可进行提速增风直流无刷风机自检控制技术,也可进一步技术优化延伸为恒功率闭环控制技术。  相似文献   

8.
h室外风机转速过低或不转。③吸气压力升高的原因制冷系统吸气压力与蒸发温度相互对应,实际上吸气压力与排气温度也相互对应,即吸气压力高,排气压力也相应提高,反之则低,有以下几种具体情况:a.制冷状态下吸气压力升高的原因。a电子膨胀阀开启度过大。b室外环境温度过高。c系统中有空气或制冷剂过量。d室外风机速度过低或不转。e室外机散热器过脏。f压缩机吸、排气效率下降。  相似文献   

9.
基于CFD计算方法,对某空调离心风机出风腔进行流场分析。加装导流装置并对其圆角结构进行多工况对比计算优化,随着风机转速不同,使其风量提高0.27%至3.69%。制作导流工装完成试验对比验证,综合平均误差5.62%,验证了此方法的可靠性,说明利用CFD计算方法可以有效的节约产品开发成本,降低研发周期。  相似文献   

10.
通风冷却风机,它的风量正比于转速,它的轴功率近似正比于转速的三次方。因此,只要把风机转速稍微调低一点,风量稍有减少,消耗的电能就能大幅度降低。这种风机面广量大。工况大体上可分两类:一类是工艺要求变风量,如纺织空调风机等。另一类工艺上并不要求变风量,少送一点风也能满足要求,如冷却塔(一种冷却制冷系统循环冷却水的设备)风机等。两类风机均可采用调速减风量的方法获得节能。  相似文献   

11.
根据风洞试验所需要的试验风速对风扇电机调速的要求,分析了直流电机的调速原理,提出了大型低速风洞风扇电机的调速方法。通过"以小触大"的方式充分利用6RA70调速器的功能特点对8m×6m风洞直流调速系统进行了改造,并详细介绍了6RA70调速器在系统中的具体应用。改造后的调速系统控制精度高、运行稳定可靠,应用效果良好。  相似文献   

12.
该文提出了一种利用霍尔传感器提取无刷直流电机开环加速启动参数,通过计算拟合,将其应用到无传感器控制策略中,从而实现无刷直流电机无传感器可靠起动的新方法。用数学方法对无刷直流电机的速度计算公式进行了推导,并用Matlab、Maxwell软件对400 W电机样机参数进行了仿真,仿真结果表明理论推导的正确性。利用400 W电机样机进行了实验,实验结果表明,在0~400 W功率范围内,电机均可无传感器顺利启动,速度稳定在1500 r/min,扭矩达到27 kg.cm,效率最高达到85.5%。  相似文献   

13.
基于直流电机的风力机仿真   总被引:1,自引:0,他引:1  
以风力机能量转换原理为基础,建立了风力机运行特性的数学模型。以该模型为研究对象,详细分析了直流电动机模拟风力机的控制策略及仿真方法,并在Matlab环境下组建了风力机特性模拟系统,利用该系统给出了在不同风速下的仿真输出特性曲线。仿真结果表明,采用PI调节的电流闭环算法的风力机特性模拟方案,具有较高的精确度及较快的动态响应,可以方便地应用于实验室环境下风力发电技术的研究。  相似文献   

14.
风管机壳体振动的主要原因是风机部件振动,而风机部件振动与风机安装板、风叶、联轴器以及传动轴等都有关系,本文通过对风机部件振动的研究,探讨减小风管机壳体振动、降低噪音的途径,为从事类似产品设计的技术人员提供参考。  相似文献   

15.
分析了风力机和直流电动机的工作特性,建立了风力机特性曲线的数学模型.在此基础上,提出功率外环转矩内环的双闭环直流电动机控制方法来模拟风力机特性,并通过控制永磁同步发电机使其运行在最大功率输出点.同时为检验风机控制系统的相关性能及研究风机对电网的影响,分"微风"、"阵风"、"强风"3种状态对风电场的工况进行初步模拟.通过...  相似文献   

16.
汽车空调蒸发风机与专用逆变器系统是机电一体化产品.其逆变器依据正弦波脉宽调制(SPWM)技术,主电路采用三相双极性逆变桥式电路,逆变管采用电力场效应晶体管.控制电路采用了数字集成电路.实现将汽车内的直流电压变换为电压、频率可调的三相正弦交流电压,带动三相异步电动机.  相似文献   

17.
基于直流电动机的风力机特性模拟   总被引:33,自引:3,他引:33  
为采用直流电动机模拟风力机特性以满足实验室风力发电研究的需要,分析了风力机和直流电动机的运行原理,探讨了各自的功率及转矩特性,对比研究了两者运行特性的异同。制定了实现简单、特性优良的转矩模拟方案,它通过控制直流电动机电枢绕组电流来实现风力机转矩特性的模拟。建立了由PC机、数据采集卡和晶闸管调速器构成的风力机模拟硬件平台,开发了风力机模拟监控软件,在此基础上组成了完整的风力机特性模拟系统。对风速变化及机组转速变化两种典型运行条件下的风力机运行特性进行了模拟实验,模拟结果与理论数据达到了高度的吻合。基于转矩模拟算法的风力机特性模拟方案,可方便地应用于实验室条件下风力发电技术的研究。  相似文献   

18.
基于PLC的直流伺服电机定占空比调频调速   总被引:1,自引:0,他引:1  
现在很多可编程控制器(PLC)中集成了高速脉冲输出功能,这为运动控制提供了方便,但是高速脉冲输出的占空比一般固定不变,这使PLC直接应用到直流伺服电机调速系统中出现了困难。选用L298N驱动芯片,充分利用PLC高速脉冲输出功能,在不增加外围器件情况下,提出定占空比调频调速的方法,并将其应用到IC卡生产线。实际应用结果表明直流伺服电机的转速与PLC脉冲输出频率成线性关系,定占空比调频能够在一定条件下实现电机的精确调速。  相似文献   

19.
无刷直流电机无位置换向控制   总被引:1,自引:0,他引:1  
电动汽车中由于空调压缩机制冷液具有腐蚀性。所以采用无位置无刷直流电机。一般的换相控制通过检测反电动势过零点而问接获得换相时刻。但是由于电机的非线性动态特性、温度、转速等因素的影响。难以得到准确的信息。文中利用神经网络的非线性任意逼近特性.提出一种基于神经元网络的电机相位补偿控制。首先由硬件电路获得有效的反电动势信息。再利用BP神经网络进行正确相位补偿。实现无刷直流电机的无位置传感器控制.获得了较好的效果。  相似文献   

20.
无刷直流电动机作为一个多变量强耦合非线性系统,采用经典PID控制难以得到满意的控制效果.采用自抗扰控制器来提高无刷直流电动机控制系统的动态性能和鲁棒性,自抗扰控制器设计过程中不需要对象模型结构和参数的精确信息.实验比较了PI控制器和自抗扰控制器的控制效果,结果表明自抗扰控制器(ADRC)对外部扰动和电动机参数的变化具有较强的鲁棒性.  相似文献   

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