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王建平 《化工自动化及仪表》1989,16(3):36-38
一、概述目前在许多大中型硫酸生产装置上设置了废热锅炉,利用废热锅炉产出蒸汽进行余热发电。废热锅炉汽包液位高低直接影响产出的蒸汽品质、发电机组运行安全和整个生产装置的正常运行,因此实行汽包水位自动控制,保持汽包液位在一定的高度对于整个生产和发电系统正常运行非常重要。本文以 相似文献
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介绍饱和蒸汽发电技术在金隆闪速炉-转炉铜冶炼装置废热利用系统中的应用。原设计采用过热蒸汽发电,背压蒸汽减温减压后供0.6 MPa蒸汽管网,多余放空,另用燃煤锅炉生产1.6MPa蒸汽供生产用。冶炼装置废热未得到很好的利用,装置运行费用很高。改造后采用KKK单级饱和蒸汽发电机组发电,由1台闪速炉和 3台转炉废热锅炉产生的饱和蒸汽(3.8MPa)一部分用于发电,另一部分减压后供1.6 MPa蒸汽管网,出发电机组的背压蒸汽供0.6 MPa蒸汽管网。该系统废热利用合理,不仅满足了全厂蒸汽需要,而且创造了较好的经济效益。 相似文献
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一、前言我厂煤气生产所用蒸汽,部分为本厂经发电后送来的过热蒸汽,另为煤气工段自产的饱和蒸汽。近年来,进行了以节能为重点的技术改造,其中对~#3煤气系流的改造,在废热锅炉前增设串联了一台列管式蒸汽过热器,以回收煤气生产中的部分余热,使自产的饱和蒸汽成为过热蒸汽。其工艺流程如图1所示。 相似文献
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我厂稀硝酸装置采用以氨为原料生产稀硝酸的双加压法工艺。为合理回收反应热采用废热锅炉副产中压蒸汽(3.65MPa、380℃)用于驱动蒸汽透平,蒸汽自给有余,送厂4.0MPa蒸汽管网。结合废热锅炉生产实际情况,对锅炉炉水电导高的因素进行了分析和总结,提出了一些操作和改进措施,起到了降低电导率的效果。 相似文献
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概述了京宝焦化公司脱硫脱硝技术路线,介绍了脱硫脱硝工序及反应原理,分析了脱硝工艺技术特点;根据实际情况在原装置的基础上配备了脱硝、消白及余热利用回收装置,消除了白烟,降低了排放烟气中NO_X指标,并实现了利用废热锅炉收集余热产生蒸汽用于生产。 相似文献
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用流态化炉生产颗粒活性炭时,在尾气通道上设计了一套余热回收装置,并用余热加热流态化反应所需的空气及水蒸气,该装置也能自产蒸汽,最大蒸汽发生量为70 kg/h,余热换热器热利用率为42.7%。 相似文献
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概述热法磷酸的生产现状,以及燃磷锅炉的结构和原理;将“热法磷酸余热(2.5t/h蒸汽)回收”燃磷锅炉,嫁接在一步法30kt/a热法磷酸装置中,目的是回收蒸发量为2.5t/h蒸汽余热,通过技术整改,生产装置安全、生产可操作持续稳定,装置产生很好的经济效益。 相似文献
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用流态化炉生产颗粒活性炭时,在尾气通道上设计了一套余热回收装置,并用余热加热流态化反应所需的空气及水蒸气,该装置也能自产蒸汽,最大蒸汽发生量为70kg/h,余热换热器热利用率为42.7%。 相似文献
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许成玲 《硫磷设计与粉体工程》1998,(4)
硫酸装置低温位余热约占总余热量的40%,是一项可观的能源,随着新型酸冷却器的使用,其回收利用也得到了推广,但力度还不够。低温位余热回收利用取决于应用目的,主要途径有三,重点介绍提供热水时干燥酸和吸收酸冷却器的总传热面积宜按每天每吨酸为1.0~1.2m~2选用,回收低温位余热产生低压蒸汽系统(HRS)的原理,硫磺制酸装置中把主鼓风机置于干燥塔之后,使干燥空气压缩后温度提高,进入焚硫炉-锅炉系统将增产中压蒸汽等。结合磷酸装置特点探讨利用硫酸装置的低温位余热,供加热稀磷酸的可行措施,粗略经济分析指出,一年余即可收回其利用热水方案而增加的投资,宜在工业基础较好的硫酸、磷酸联合装置中实践、提高、推广。 相似文献
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1设备概况
高压蒸汽过热器102-C是公司200kt/a合成氨装置的一台重要设备,是一台利用二段转化气通过废热锅炉101-C以后的余热继续加热高压蒸汽并产生过热蒸汽的管壳式过热器。其主要工艺参数见表1。 相似文献
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介绍了硫回收装置设备运行中存在的问题;对尾气废热锅炉、酸性气废热锅炉与酸性气燃烧炉的短接、燃烧炉空气鼓风机损坏的原因进行了分析;提出了具体技改方案;结果表明,通过技术改造,尾气废热锅炉产生2.5MPa饱和蒸汽全部返回蒸汽管网,全年创造经济效益336.6万元。 相似文献
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利用化肥厂现有条件,尽可能回收废热,余热,是完全必要的。本厂二台φ2260m/m造气炉,采用“低能回收器”,其作用是回收废热锅炉后的上行煤气,吹风气余热及气流中夹带的尘粒。回收的热软水供造气炉夹套自产蒸汽,供锅炉软水池预热软水。“回收器”经一年多使用,效果较好。每年回收焦粉约135吨(折标准煤),回收余热折标准煤每台炉约345吨,两项合计每台炉每年节约标准煤480吨。以年产6000吨合成氨计算,每台炉平均吨氯降耗80Kg/吨氨(折标准煤)。节能降耗并改善了厂区环境。 相似文献
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郑国丰 《全国煤气化技术通讯》2004,(5):22-23
废热锅炉是中小型氮肥厂造气余热回收的主要设备,通过废热锅炉将吹风气及上下行煤气中的显热回收,产生蒸汽用于制气,达到节能降耗之目的。因此,废热锅炉换热效果的好坏直接影响着其蒸汽产量,对此各厂都相当重视。废热锅炉的换热效果除了与其所采用的换热形式有关外, 相似文献
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1概述我厂始建于1970年,合成氨生产能力为5000t/a,后几经改造,现在生产能力达到20000t/a。共有四台2260造气系统,均为传统的单炉配套老流程,即—炉—废热炉—洗涤塔—水封流程。实践证明,该工艺存在许多缺点,主要有:1.1设备投资大,利用率低,如废热炉只用于回收上行煤气和吹风气显热,每个周期只有60%的时间起作用。1.2由于下行煤气的余热不利用,而且废热炉所产蒸汽温度在130C左右,上行煤气和吹风气温度只能降至ZOOC左右,浪费了大量的显热,自产蒸汽量也少。1.3康热锅炉使用寿命短,维修费用高,气流带飞屑多,管子磨损严… 相似文献