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以马西拉、瓦利欧、阿曼、伊朗轻质、奥斯伯格5 种原油的常一、常二、常三线调合油为原料,研究将常一线油馏程拓宽可作为3号喷气燃料原料的最大范围。考察了常一线油馏程拓宽后,相应的柴油质量的变化情况。结果表明,根据广州石油化工总厂现有的装置条件,以不影响石脑油的生产为前提,常一线油馏程向后拓宽10~20 ℃,仍可生产合格的3号喷气燃料原料,其收率可提高2~9 个百分点,相应的柴油馏分精制后仍可生产一等品,甚至优质轻柴油。 相似文献
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我厂加工的鲁宁管线混合原油(含濮阳、任丘、胜利和弧岛原油)因含芳烃及硫、氮化物均高,用干点不高于280℃的常二线油生产灯用煤油,其主要质量指标——点灯试验不合格(八小时点灯后灯罩有棕色或深褐色附着物).即使用干点不高于240℃的常一线油生产灯用煤油,点灯试验也很难保证合格,给我厂生产灯用煤油带来很大困难.因此,加工鲁宁管线原油的炼厂生产灯用煤油时,一般控制其干点不高于240℃,甚至有的煤油还需酸、碱精制. 相似文献
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冷滤点是衡量柴油低温性能的重要指标,最为接近柴油实际的最低使用温度。对中国石油兰州石化公司炼油厂2015年2套柴油加氢装置精制柴油冷滤点受到原油结构变化影响而出现的阶段性偏高问题进行了分析研究,通过大量数据统计与分析后,采取了降低常减压蒸馏装置常三线油95%馏出温度和对减压塔塔顶油进行脱蜡的措施,优化了柴油加氢装置的原料组成,最终有效地降低了精制柴油的冷滤点,为储运厂成品柴油合格出厂创造了有利条件。 相似文献
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介绍了某炼油厂在保证汽油、柴油混合加氢精制装置产品质量的前提下,针对常减压装置的常一线油终馏点控制在235~245℃,作为生产航煤的原料;汽油、柴油混合加氢精制装置产出的加氢石脑油终馏点控制在150~160℃,以降低连续重整装置进料量;延迟焦化装置按1.8大循环比操作,不产出蜡油的运行工况,利用R-SIM全流程优化平台,开发了常减压、焦化联合装置和汽油、柴油混合加氢精制装置的过程模拟模型,实现对以上3种装置的全流程工艺计算。经计算,调整常二线油和延迟焦化柴油的95%点馏出温度的配比关系,将常二线95%点馏出温度控制在365~375℃,焦化柴油95%点馏出温度控制在360~365℃,可提高常减压、延迟焦化联合装置的轻油收率0.67百分点,经济效益显著。 相似文献
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一、原油脱水沉降罐油水界面控制的意义及方法高含水原油在集输过程中,大量的水份将在沉降罐中沉降下来,从而形成油和水的界面。自动放掉污水并使油水界面稳定在需要的范围内,是保证电脱水器正常工作,生产合格产品即净化原油的一个重 相似文献
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劣质原料生产低硫低凝柴油的工艺研究 总被引:1,自引:0,他引:1
采用加氢精制-加氢脱工艺,由青海原油高含蜡,高含氮的直馏常三线馏分油及新疆混合原油重油催化裂化柴油等劣质原料生产低硫、低弟点的合格柴油产品。 相似文献