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相似文献
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1.
催化裂化汽油脱硫助剂的研究   总被引:2,自引:1,他引:2  
分析了催化裂化汽油脱硫助剂的作用机理。考察了不同种类L酸活性组分的脱硫性能以及L酸活性组分含量对脱硫效率和催化裂化催化剂活性的影响。合成了水溶性的汽油脱硫助剂。在中型试验装置上研究了该助剂活性组分挂载率和脱硫效果。中试结果表明:对不同原料油,所研制的汽油脱硫助剂可降低汽油硫含量15%~18%,并且不会对催化裂化催化剂的活性和产品性质产生不利影响。  相似文献   

2.
氢转移反应与催化裂化汽油质量   总被引:3,自引:1,他引:3  
从分析氢转移反应的机理及本质人手,论述了催化剂孔结构、硅铝比、稀土量、晶粒度、沸石与基质相互作用、沸石组成等对催化裂化氢转移反应活性的影响、指出通过改进催化剂制备技术,选择合适的工艺操作条件及氢转移活性适宜的催化剂可以降低催化裂化汽油烯烃含量,不降低其辛烷值,并抑制焦炭的生成。  相似文献   

3.
通过调变催化剂中V的价态,借助X射线光电子能谱(XPS)分析、小型固定床和中型提升管装置实验,开发了以自制催化剂c为基础、再生斜管部分增加H2还原预处理器的催化裂化(FCC)新工艺。催化剂经H2还原预处理后,其所含V由5价态降为4价、3价,甚至更低价态,在催化反应中可与氧化态硫接触反应,从而降低FCC汽油硫含量。经H2还原预处理的自制催化剂c(V质量分数0.6%)的催化脱硫效果显著,适宜的H2预还原温度为550℃,预还原时间为20 min。采用自制催化剂c,在H2预还原温度650℃、还原时间20 min、H2流量40 L/h、反应温度500℃、再生温度690℃、剂/油质量比6的条件下,新工艺的FCC汽油S质量浓度由880 μg/mL降至515 μg/mL。  相似文献   

4.
催化裂化汽油改质研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
由过渡金属A和B活性组分与硅铝载体制备的催化剂,在固定床反应器中通过氢转移技术降低催化裂化汽油烯烃含量,达到改质目的。并对此催化剂作用下反应的工艺条件进行考察,在反应温度70~80℃,压力0.1~0.3MPa.体积空速为1.0h^-1的最佳条件下原料油的烯烃含量(PONA法)可降低20%以上.辛烷值基本保持不变,改质后的催化裂化(FCC)汽油品质基本上达到国家汽油新配方标准。  相似文献   

5.
降低催化裂化汽油硫含量的固体助剂   总被引:8,自引:1,他引:8  
针对金属Ni、V含量较高的催化裂化平衡剂,研制开发了降低催化裂化汽油硫含量的助剂。比较了经复合氧化物改性的不同稀土含量的分子筛及不同化合物改性的硅铝担体对助剂的裂化脱硫性能的影响。对助剂的中型样品进行固定流化床反应器评价结果表明,当高重金属含量的平衡剂中含质量分数为10%的助剂时,裂化产品分布无明显变化,催化裂化汽油的脱硫率可达15%~25%。  相似文献   

6.
7.
生产清洁汽油的新型催化裂化工艺   总被引:3,自引:0,他引:3  
介绍了生产清洁汽油的4种催化裂化新工艺,并与催化裂化工艺在产率分布及汽油性质方面进行了对比。这些新工艺具有依托原提升管催化裂化工业装置,使用常规或专用裂化催化剂,通过对裂化反应、氢转移反应和异构化反应等进行控制与选择,明显降低催化汽油烯烃含量的特点。  相似文献   

8.
利用催化裂化技术生产低烯烃高辛烷值汽油   总被引:10,自引:0,他引:10  
汽油新标准(GB17930—1999)要求汽油中烯烃含量≤35%(9),使作为车用汽油主要来源的催化裂化工艺面临新的挑战和发展机遇。通过选择具有氢转移、异构化和芳构化能力的催化裂化催化剂和优化工艺操作参数,在保证重油转化深度的前提下,促进氢转移、异构化和芳构化反应,能够在降低汽油中的烯烃含量4~6个百分点的同时,使汽油的辛烷值增加1~4个单位。  相似文献   

9.
降低催化裂化汽油中硫含量的措施   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了降低催化汽油硫含量的一些国内外正在应用或开发的新技术,并对各工艺的优缺点进行比较。就目前来说,降低催化裂化汽油中硫含量的较佳方法是采用选择性加氢、催化蒸馏和吸附脱硫技术。  相似文献   

10.
生产低硫汽油新型FCC催化剂研究进展   总被引:15,自引:0,他引:15  
介绍了国内外低硫汽油生产技术,重点讨论了催化裂化过程硫转化机理及国内外脱硫FCC催化剂的研究开发现状。结果表明:在B酸或L酸的作用下,通过氢转移使FCC汽油中的噻吩硫及其衍生物分解生成H2S气体,以达到降低FCC汽油硫含量的目的,这在反应机理上是可行的,因此,开发新型FCC催化剂,对于实现催化裂化过程直接脱硫,生产低硫汽油具有实际意义。  相似文献   

11.
中国石油化工股份有限公司石油化工科学研究研制的第二代DOCO型降烯烃催化剂,于2002年在中国石油天然气股份有限公司前郭石化分公司0.8Mt/a重油催化裂化装置上进行了工业试验。该催化剂采用高硅铝比的ZRP-5超稳分子筛为主活性组元,并引用了新型基质材料。试验原料为吉林原油常压渣油。试验结果表明,与DOCP型催化剂相比,汽油烯烃体积分数可降低11个百分点,采用该催化剂可在催化裂化装置上直接生产出低烯烃含量的新标准汽油,汽油烯烃体积分数小于35%。研究法辛烷值大于90,轻质产品收率基本不变。该催化剂应采用大剂油比操作和终止剂技术,以创造适宜的二次反应环境。  相似文献   

12.
催化裂化汽油醚化工艺的应用开发   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用上流式膨胀床反应器,以大孔径强酸性阳离子交换树脂作为催化剂,将催化裂化汽油中的75℃以下轻馏分经吸附剂吸附出碱性氮化物和二烯烃后,加入甲醇进行醚化,其研究法辛烷值提高了2—3个单位,烯烃含量降低了10—15个百分点,并使其含氧化合物增加,有利于减少燃烧后C0,N0x,SO2的排放量。有利于炼油厂生产高辛烷值、低蒸气压、低烯烃、低芳烃和高氧的清洁环保汽油。从装置运转情况看,催化剂寿命可达8000h以上。  相似文献   

13.
催化裂化轻汽油醚化新工艺研究   总被引:11,自引:2,他引:11  
研究了催化裂化轻汽油预处理及深度醚化工艺。结果表明,经过预处理,碱性氮脱除率可达80%以上,二烯烃脱除率达90%以上,叔碳烯烃收率接近100%。原料经预处理后,醚化催化剂寿命大大延长。经过深度醚化,叔碳烯烃总转化率达70%以上,催化裂化全馏程汽油的研究法辛烷值提高2.1个单位,蒸气压下降10.8kPa,烯烃含量减少9.36个百分点,含氧量达2.0%。  相似文献   

14.
介绍了国内外催化裂化过程生产较低硫含量催化裂化汽油的技术,以及催化裂化汽油的脱硫精制技术和进展,对催化裂化汽汕降硫技术的进一步开发提出了看法。  相似文献   

15.
催化裂化汽油的选择性催化加氢脱硫技术   总被引:2,自引:0,他引:2  
论述了催化裂化汽油选择性加氢脱硫技术的现状和发展趋势 ,着重介绍了催化裂化汽油选择性加氢催化剂的制备、影响选择性的若干因素 ,以及选择性加氢脱硫工艺技术的进展。对选择性加氢技术与临氢改质技术的差异、选择性加氢工艺与其它工艺的组合应用等问题也进行了讨论。  相似文献   

16.
确立了第二代催化裂化汽油选择性加氢脱硫(RSDS-Ⅱ)的工艺技术路线,并提出工业装置长周期稳定运转的技术措施,即采用催化裂化稳定汽油作为原料、在加热炉前设置低温脱二烯烃反应器、设置原料过滤器等。工业应用结果表明,RSDS-Ⅱ技术可用于生产硫含量满足国Ⅲ或国Ⅳ排放标准的优质汽油,且产品辛烷值损失小,同时装置可以长周期稳定运行,完全可以满足炼油厂汽油质量升级的需要。  相似文献   

17.
氧化法生产超低硫汽油   总被引:5,自引:0,他引:5  
用氧化法对催化裂化汽油进行脱硫 ,经多因素考察 ,单因素优化 ,考察了双氧水的体积分数、双氧水与乙酸的比例、反应温度及反应时间对脱硫率和汽油收率的影响。研究结果表明 ,各因素对脱硫率的影响的大小顺序为 :反应温度 >H2 O2 与乙酸的比例 >H2 O2 的体积分数 >反应时间 ;各因素对汽油收率的影响顺序为 :反应温度 >反应时间 >H2 O2 与乙酸的比例 >H2 O2 的体积分数。并得到氧化反应的最佳条件 :H2 O2 的量为 5 % ,H2 O2 与乙酸的比例为 2∶3 ,反应温度为 3 0 /5 0℃ ,反应时间为 2 0min。此时 ,硫质量分数由 112 .2 5 μg/g降至 10 μg/g以下 ,脱硫率为93 .5 8% ,收率为 95 %  相似文献   

18.
催化裂化汽油非临氢吸附脱硫新技术   总被引:10,自引:0,他引:10  
介绍了洛阳石油化工工程公司炼制研究所的专利技术——催化裂化汽油非临氢吸附脱硫(LADS)工艺技术。以硫含量为1290μg/g的催化裂化汽油为试验原料,在中型试验装置上,进行了专有脱硫吸附剂LADS-A和脱附剂LADS-D性能的考察,结果表明:采用适宜的操作条件,可使催化裂化汽油的硫含量降至800μg/g,400μg/g甚至200μg/g以下,且精制油收率高;失活的LADS-A吸附剂通过LADS-D脱附剂再生,可很好地恢复其吸附活性。该工艺过程简单,操作方便,汽油的辛烷值几乎不损失。  相似文献   

19.
催化裂化汽油辅助反应器改质降烯烃技术的工业应用   总被引:10,自引:3,他引:10  
采用中国石油科技中心与中国石油大学(北京)联合开发的催化裂化汽油辅助反应器改质降烯烃技术对抚顺石化公司1.5Mt/a重油催化裂化装置进行了汽油降烯烃改造,增设了处理汽油的提升管+床层反应器、沉降器,且在国内首次采用了单独分馏塔方案。改造结果表明,应用该技术,可使催化裂化汽油烯烃体积分数由50%左右降低至35%以下,甚至可降至20%以下。该技术对产品收率影响较小,标定汽油收率下降5.09~5.30个百分点,轻柴油收率增加2.01~2.33个百分点,液化气收率增加1.52~2.70个百分点,焦炭增加0.20~0.54个百分点,装置综合能耗有所上升。  相似文献   

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