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二氧化硅(SiO2)是硅酸盐水泥生料的主要成分,其赋存于原料中的结晶特性对熟料烧成能耗及熟料质量具有决定性的影响.结合熟料烧成反应过程,根据熟料矿物与原料矿物组分之间的成键关系,分析了原料中SiO2参与熟料烧成反应的化学过程,综述了原料矿物中的Si-O键合形式,石英的含量、晶粒尺寸、晶型及结晶度等SiO2结晶特性对熟料烧成的影响及作用机理,并总结了提高惰性石英质原料中SiO2反应活性的方法.综述分析可为水泥企业高效应用各类硅源原材料,生产高质量水泥提供参考依据和科学方法. 相似文献
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正1前言河南省同力水泥有限公司2号线是2 500t/d熟料生产线,原料粉磨系统采用球磨机粉磨工艺。由于原料粉磨系统粉磨能力不足、电耗高,生料粉磨系统历年平均电耗在22.63k Wh/t以上,生产维护费用高。我国颁布的《关于印发水泥企业用电实行基于能耗标准阶梯电价政策实施细则》中提出,2015年开始执行"可比熟料综合电耗64k Wh/t但≤67k Wh/t的,用电每千瓦时加价0.1元;可比熟料综 相似文献
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绿色水泥的工业性试验 总被引:1,自引:0,他引:1
继白水泥试产成功投入生产后,1986年8月我厂又试制出另一种建筑装饰材料——绿色硅酸盐水泥(简称绿水泥)。现介绍如下。一、绿水泥的生产工艺彩色水泥的生产方法有两种,其一是在生料中掺入着色物质烧成熟料再粉磨而成。其二是在粉磨水泥时,着色物质掺入熟料中一起粉磨制得。第二种方法是熟料粉与颜料粉的机械混合物,色彩难于均匀。我们采用第一种方法,以白水泥生产工艺线为基础试烧。 1.生料的制备石灰石、白泥、萤石、着色剂分别破碎粉磨(细度0.08毫米方孔筛筛余<4%),然后按一定比例配料混合成均匀稳定的合格生料。 相似文献
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介绍用电石渣代替部分石灰石作原料生产水泥熟料,由于电石渣的物理特性,该生料粉磨系统与传统石灰石生产线生料粉磨系统有较大不同,尤其是电石渣烘干后细度非常细,不需要再进行粉磨,故生料粉磨系统的工艺布置、工艺流程,工艺参数控制亦需有所改变。由于电石渣的掺入,改变了生料粉磨系统内物料的情况,磨内硅质原料占比偏大,易磨性变得较差,严重影响设备使用寿命,尤其是磨内设备,如磨辊辊面、磨内内锥以及下料管等磨蚀非常严重。本文分析生产中出现的问题,有针对性地摸索出了一系列措施,使TRM立磨在电石渣制水泥生产线生料粉磨中发挥更大的作用。 相似文献
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1 引言 为了恰当地设计和改造粉碎系统,最重要的一点是了解物料的易碎性和易磨性。在这方面国内外专家学者都作了大量工作,得出许多经验和实测数据。例如一般煤比石灰石易磨,石灰石比水泥熟料易磨。但试验表明[1],石灰石比熟料和标准砂都难磨,这与人们的一般认识相差很大。由此引出一些问题,如物料的易磨性应如何测试?破碎与粉磨、易碎性与易磨性是否有所区别?本文对此发表一些个人看法,愿与同行探讨。2 破碎与粉磨的区分 矿物质物料由大块变成细粉的过程通称为粉碎过程,人们常常又将其划分为破碎和粉磨两大… 相似文献
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本文介绍了冀中股份水泥厂2500 t/d新型干法水泥熟料生产线在达产调试期间出现的原料磨系统产量低、烧成系统结皮、结蛋等问题,并结合生产工艺及设备情况,分析了问题原因,提出了解决措施。 相似文献
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我公司日产5000t熟料生产线,石灰石矿品位较差,CaO含量低(48%以下),SiO2含量高.为了保证生料指标稳定,我公司采用低硅高铝的黏土配料.结合现场实际情况,从辅材破碎机、取料机入手,进行改造,稳定了生料质量,同时减少装载机使用,节省了成本. 相似文献
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为提高粉磨效率、降低粉磨消耗,山东鲁碧建材有限公司先后在原料粉磨系统和水泥粉磨系统的工艺布置均配置了“筛分+破碎”的细碎工艺。其中破碎设备选择了PSFL立轴式破碎机。生产实践表明,该破碎机破碎不同物料适应性强,破碎后的物料粒度均匀、细小,破碎机使用寿命较长,使用效果良好。使用细碎工艺后,入磨石灰石粒度由25mm左右降至8mm;入磨熟料粒度由20mm降至6mm,从而使粉磨系统的台产提高,电耗降低。其中原料磨台产提高23.08%,电耗下降了2.7kWh/t;水泥磨台产提高11.54%.电耗下降了2.54kWh/t。 相似文献