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本文重点介绍了采用阳离子反浮选流程,对酒钢镜铁山复杂难选弱磁性铁矿石采用焙烧磁选工艺选别的精矿进一步实施精选降杂、提高铁品位的工业试验研究及取得的结果。通过实施浮选提质降杂,使洒钢焙烧磁选精矿品位大幅度提高,SiO2杂质含量大幅度降低,年产生综合经济效益5200万元,效益显著。该研究成果预计2006年底进行产业化。 相似文献
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主要介绍了大红山铁矿为提高低品位铁精矿品位而进行的生产研究,分别通过反浮选与摇床重选试验,试验结果表明,采用摇床处理低品位铁精矿具有精矿品位高、生产指标稳定、生产成本低等优点。 相似文献
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本钢铁精矿降硅提铁技术探讨 总被引:1,自引:0,他引:1
本文通过对本钢选厂铁精矿特性分析.提出了以磁力场和重力场结合的单一的弱磁选精选设备和工艺流程.对铁精矿中的磁性夹杂和非磁性夹杂进行有效分离.或以弱磁选为主提前得精,辅以少量连生体与脉石再磨反浮选联合工艺流程.实现本钢矿山降硅提铁总体目标和选矿-炼铁系统成本最低,效益最大,利益共享,达到双赢。 相似文献
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采用再磨再选工艺处理区内铁精矿生产实践 总被引:1,自引:0,他引:1
随着钢产量的增加,包钢除采用自产铁精矿外,一直配加部分外购铁精矿.外购铁精矿来源较杂,成分、粒度都很不稳定,特别是硅含量偏高,粒度偏粗,铁品位在60%~66%之间,硅在4%~10%之间,用于高炉生产易造成波动.针对这一问题,选矿厂经过大量的试验研究,提出了利用闲置的选矿系列对外购铁精矿再磨再选提铁降硅的选矿工艺,为高炉的生产提供了精料. 相似文献
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超纯铁精矿的工艺试验研究 总被引:2,自引:0,他引:2
用含TFe 63 .10 % ,SiO2 7.3 2 %的普通铁精矿 ,采用磨矿、磁选、反浮选的工艺 ,可获得含TFe 71.5 0 %、SiO2 0 .40 %、产率 3 9.13 %的超纯铁精矿 ,同时还可得出TFe 66.2 %的高品位普通铁精矿 ,TFe回收率达 98.80 %。 相似文献
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介绍了某铁粗精矿的工艺矿物学性质,根据试样的矿石性质,确定采用硫浮选—磨矿—磁选工艺流程,获得了全铁66.25%、含硫0.50%的铁精矿。 相似文献
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针对气固直接还原工艺中存在着气体利用率低和还原供热不足等问题,利用恒温热重分析(TG)法,研究了氢/碳比率对白云鄂博铁精矿还原速度的影响。结果表明,在还原试验开始后40 min内,还原速率随wH2/wCO比增加而增大,使得Fe2O3→Fe3O4反应时间缩短。基于气相内扩散和界面反应的球团还原速度方程均能较好地处理本研究的数据,得到了反应速度常数与wH2/wCO的关系为:k界面=-0.1975+0.3 575wH2/wCO,k扩散=0.171 01+0.269 7wH2/wCO。根据Arrhenius方程计算出界面反应和气相内扩散活化能分别为26 k J/mol和44 k J/mol,因此本研究条件下限制性环节为气体内扩散控制。 相似文献
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以铜浮选尾渣为原料,采用直接熔融还原—磁选的方法回收铁,探讨了在焙烧温度为1 350℃时,碳粉、氧化钙用量及焙烧恒温时间对还原渣磁选过程铁回收率与铁精矿品位的影响。结果表明,在碳粉和氧化钙添加量分别为铜渣质量的32%和10%、恒温100min的条件下对浮选尾渣进行熔融还原,焙烧后的产物破碎磨细至-0.074mm占85%,再进行弱磁选,可获得铁品位为67.47%的还原铁精矿,铁回收率为92.32%。 相似文献
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武钢炼铁厂通过抓好精料工作,引进与改造技术装备,强化高炉炉型管理和日常操作管理等措施,在入炉硫负荷没有得到有效降低的情况下,实现了生铁质量的改善与稳定,满足了下工序的需求,创造了良好的经济效益。 相似文献
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传统加热直接还原具有热效率低、球团"冷中心"和废热废气量大等问题,造成还原时间长、能耗高和污染大。试验利用微波的选择加热、快速加热、体积加热和清洁干净等优点,以及铁矿球团和无烟煤强的吸波特性,开发了铁矿球团煤基微波竖炉直接还原这一新工艺。研究表明,铁矿球团外配煤粉在1 050℃的微波加热条件下还原焙烧65min,可以获得95.25%的金属化率,同时具有1718.88N/个的抗压强度。与常规加热相比,微波加热还原焙烧的时间可以缩短27.78%,抗压强度增加近1倍,而且还原过程产生的废热废气量很少。 相似文献