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本钢特钢Φ190 mm和Φ200 mm不锈钢棒材原轧制工艺为800轧机将3.16 t锭开坯和成材,其轧制小时产量低,钢材易出现扭转划伤。现采用的优化工艺为800轧机开坯成206 mm方和217 mm方,并由650连轧机通过方-椭圆-圆孔型系统轧成Φ190 mm和Φ200 mm棒材,提高了成品材质量,并使产量由优化前的35 t/h提高到55t/h。 相似文献
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介绍韶钢五轧厂1998(2000)年工艺、设备和生产能力状况,阐述了进行技术改造的必要性和“整体设计、两步实施”的技术改造原则,重点介绍五轧厂由二火成材横列式轧机改造为一火成材的半连续轧钢生产线的工艺设计,总结技术改造前后的生产实践效果.实践证明,技改达到预期目的:小规格螺纹钢生产适应市场灵活性强,产量高,成本低,投资省,见效快。 相似文献
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研究了先锻后轧二火成材工艺与一次成材直接锻造工艺对Φ150 mm GCr15Si Mn低钛轴承钢芯部组织与性能的影响。结果表明:使用600 mm圆坯一火锻成310 mm×310 mm方坯,再二火轧制成150 mm圆轧材,对该规格低钛轴承钢的中心缩孔残余、偏析、疏松等内部组织改善效果显著,探伤合格率明显提高。 相似文献
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提出淘汰Φ318mm、Φ216mm周期轧管车间三火成材的生产工艺,建议将Φ177mm AccuRo11轧管机组更换为少机架限动芯棒连轧管机,将Φ133mm顶管车间必为CPE工艺,采用全连铸圆管坯生产钢管。用上述工艺进行根本性的技术改造,可立于不败之地,恢复成都无缝钢管厂的青春。 相似文献
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1 前言 永钢是以生产建筑钢材为主的村办冶金企业,原650生产线主要考虑本企业不能自产钢坯(锭),市场货源品种又较杂。当1995年4月开坯生产的同时,公司根据市场原料情况,成品销售市场的变化,及公司内各条生产线的总体规划,提出改造650旧工艺。在原基础上改造一火轧建筑材螺纹钢。并于1995年8月底完成了二期改造工程,经一次试轧成功。全生产线是在总结国内外同行的经验基础上,自行设计、自行施工调试的。是目前国内较先进的半连轧棒材生产线,形成了开坯、轧材一条龙,前后基本配套,低投入、高产 相似文献
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本主要介绍了四轧厂棒材生产线改为一火成材后,经过3年技术攻关和技术改造,使成材率由86.21%提高到93.5%的历程。 相似文献
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莱钢棒材厂大型车间是莱钢第一个成材生产线,长期担负着为500mm热带开坯的任务,随着炼钢工序连铸比的提高和带钢车间采用连铸坯适应性改造的相继完成,初轧车间处于前无原料、后无用户的尴尬局面。经过市场调研,公司和厂方果断决定初轧转产大圆钢。大型车间顺应时代发展,由此实现了连续的华丽转身。2006年,初轧加大工艺创新力度,连续成功开发φ270mm以上多个规格的大圆钢,填补省内空白,成为当时国内规格最大的大圆钢生产基地。同时利用现有的180mm、160mm、φ140mm孔型系统,专门开发定制φ 相似文献
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为适应市场对棒材的需求,通过对Ф650mm×1/Ф550mm×1/Φ550mm×4半连轧轧线生产工艺系统的改进、孔型系统和导卫装置的优化,莱钢特钢厂成功生产Ф140、Ф150mm20CrMnTiH棒材。经试生产及分析检验,表明该工艺改造合理,产品质量达到标准要求,且改造投资少、回收期短。 相似文献
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石横特钢厂对Β40mm×2/Φ250mm×5小型轧钢车间进行连铸坯一火成材改造。在Φ250mm轧机前增设轧机,将轧制道次由10-12道提高到17道,并用轴承轧机替代原胶布瓦轧机,成品轧机最高轧制速度由5.5m/s增至7.1m/s,从而满足了连铸坯一火成材的工艺要求,减少了围盘事故,提高了轧制稳定性,保证了终轧温度,1997年实现产量10万t。 相似文献
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莱钢锻压厂小型车间依靠科技进步,通过边改造边生产成功地将横列式二火成材工艺改为一火成材,完成了中精轧的半连续轧制,将切分轧制技术应用于精轧,走上了一条自我壮大发展的技改之路。 相似文献
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介绍了天津轧三制钢有限公司型一分厂全连轧改造的情况及改造后的工艺平面布置,工艺流程,主要设备选型,性能参数和工程技术水平。通过技术改造,企业取得了良好的经济效益。实践证明:全连续化轧制,实现“一火”成材是小型材生产厂生产与改造的方向。 相似文献
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结合当前国内外小型线棒材生产的最新技术进展,分析早期从国外引进第一条小型棒材连轧生产线的工艺装备技术特点,进而研究小型棒材连轧生产线关停后的设备处置方式.若选择异地搬迁改造建设一条新的高强度热轧螺纹钢筋专业化生产线,则需对轧线诸多工艺装备进行全面的设计和升级改造. 相似文献