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相似文献
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1.
由于齐家北油田从注水井投注开始就出现多口不吸水井,严重影响了油田开发效果,本文通过对齐家北油田注水状况进行分析,找出影响注水井吸水能力的主要原因有两方面,一是储层物性差建立不了有效驱替;二是注入水在井下结垢造成储层污染,借鉴榆树林等油田开发经验,提出相应治理对策。  相似文献   

2.
近年来,渤海油田加大了水平注水井调剖调驱技术的推广与应用,并取得了一定的增油降水效果。但在现场应用过程中,存在注入压力高,导致注不够或注不进的问题,严重影响调剖调驱效果。为降低水平注水井调剖/调驱注入压力,从低黏度注入液为出发点,以低分子量耐温耐盐聚合物为主剂,酚醛预聚体为交联剂,六次甲基四胺为助剂,得到了一种注入初始黏度低、成胶性能好的调剖/调驱剂WLV-4。室内模拟表明,驱替注入压力比常规堵剂的注入压力低36.84%。渤海油田A47H井应用WLV-4调驱作业,增油降水效果明显,适合水平注水井调剖/调驱。  相似文献   

3.
针对外围油田部分注水井注入压力高,注水驱替效率低及套损井不断增加等情况,开展了表面活性剂降低注水井注入压力室内实验研究。室内实验表明,55℃表面活性剂体系油水界面张力达到10^-2mN/m数量级,且具有较好的界面张力稳定性。岩心驱油降压模拟实验表明,表面活性剂体系驱替0.5倍孔隙体积(PV),后续水驱替压力下降48%左右。注入表面活性剂体系后,油水界面张力降低,残余油民度下降,水相相对渗透率上升,注主压力下降。  相似文献   

4.
在低渗透油田的开发中,水平井注水不仅可以降低注入压力、增大注入量、产生丰富的热裂缝,而且在某种程度上还可近似为线性驱动,极大地提高了驱油效率。水平井注水井网产能计算是水平井注水井网设计的理论基础,根据推导的公式,以五点井网为例,对产能的各种影响因素进行了分析,为水平井注水井网设计提供一定的理论基础。  相似文献   

5.
外围低渗透区块注水井长期欠注,常规酸化效果不理想,连通油井产能下降较快。目前全区块约有305口欠注井,常规酸化后无效或低效,且部分注水井是由于地层原油沥青质、胶质等含量大,粘度高,造成注入端近井地带有机堵塞,治理难度大。为解决此类问题,进行低成本CO_2解堵增注技术适应性探讨,探讨该技术能否实现欠注井有效解堵增注,采出端受效增产。  相似文献   

6.
大老爷府油田属低孔低渗油田,随着开发时间的延长,单井注入压力在逐年上升,经常出现注不进、欠注情况。经过分析研究发现地层污染、水质不合格、注水泵压力低、水井出砂、井间干扰等是其水井欠注的主要原因,针对不同原因采取了解堵、改善水质、提压增注等技术措施,对欠注井进行治理,解决了水井欠注及注不进的问题,确保了单井注水方案的有效落实,进而不断提高油田开发水平。  相似文献   

7.
本文针对存在异常渗流通道的注水井进行常规调剖后,存在注水井压力抬升幅度小、连通油井受效差、有效期短的问题,通过优化封堵药剂体系与注入工艺有效实现对注水井异常渗流通道的封堵。试验选取了低渗透A油田C区块3口水井作为试验井,试验后平均注水压力抬升1.4MPa,连通油井累计增油590t,吸水剖面显示,高吸水层得到有效控制,试验结果验证了所优化的封堵药剂与注入工艺具有封堵异常渗流通道的可行性。  相似文献   

8.
低渗透油田水井降压增注技术研究与应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
低渗透油田注水井注入压力逐年上升导致注水井欠注和注不进现象,进而严重影响了油田注水开发效果。室内试验和现场实践经验分析认为注入水水温、注入水水中Ca2+、Fe2+、注入水水中细菌、注入水中悬浮物、油井转注和岩石自生矿物组分等都会对地层产生伤害。结合地层伤害机理分析,开展垢样和岩心溶蚀实验,筛选出10%降粘解稠剂+1%杀菌剂+1%缩膨剂为前置液,9%HCL+6%HF+2%缓蚀剂+2%铁离子稳定剂+1%助排剂为工作液的水井降压增注酸液配方体系。  相似文献   

9.
刘磊  甄宝生  高永华  娄超 《当代化工》2021,50(10):2385-2388
针对海上某油田注水井注水压力升高过快以及注水量下降等问题,通过大量室内实验评价,优选出了适合海上油田注水井降压增注用的复配表面活性剂,并对其界面活性、润湿性能和降压增注性能进行了评价.结果表明:表面活性剂A-2和C-1按1:1进行复配,当其加量为0.6%时,可以使油水界面张力值降低至10-3 mN·m-1范围,达到超低界面张力水平;使用复配表面活性剂浸泡处理亲油玻片后,其表面接触角可以由106°降低至51°,由亲油性转变为亲水性,表现出良好的润湿性能;岩心水驱压力稳定后注入复配表面活性剂体系可以有效降低后续驱替压力,当复配表面活性剂注入1.0 PV时,岩心驱替压力降低率可以达到35%左右,起到了良好的降压增注效果,能够满足海上油田注水井降压增注的需求.  相似文献   

10.
刘磊  甄宝生  高永华  娄超 《当代化工》2021,50(10):2385-2388
针对海上某油田注水井注水压力升高过快以及注水量下降等问题,通过大量室内实验评价,优选出了适合海上油田注水井降压增注用的复配表面活性剂,并对其界面活性、润湿性能和降压增注性能进行了评价.结果表明:表面活性剂A-2和C-1按1:1进行复配,当其加量为0.6%时,可以使油水界面张力值降低至10-3 mN·m-1范围,达到超低界面张力水平;使用复配表面活性剂浸泡处理亲油玻片后,其表面接触角可以由106°降低至51°,由亲油性转变为亲水性,表现出良好的润湿性能;岩心水驱压力稳定后注入复配表面活性剂体系可以有效降低后续驱替压力,当复配表面活性剂注入1.0 PV时,岩心驱替压力降低率可以达到35%左右,起到了良好的降压增注效果,能够满足海上油田注水井降压增注的需求.  相似文献   

11.
针对敖南油田反九点法注采井网开发中表现出的油井受效差,多向连通比例低,地层压力低的油田注水开发特征,对敖342-28井区进行注采系统调整,转注13口井,形成五点法注水。通过注采系统调整,增加注水井点,提高多向连通比例,扩大水驱波及体积;同时,实施油水井对应压裂,缩短驱替距离,建立有效驱替,恢复了地层压力,促进油井受效,有效的改善了油田开发效果。  相似文献   

12.
呼和诺仁油田贝301区块位于区块边缘,断层附近注水井储层物性差,中含水期注水启动压力上升,难以形成有效压力驱替场,地层能量未能及时补充,影响油田的注水开发效果。本文以贝301区油井压裂数据为基础,核算出区块实际破裂压力梯度,在此基础上,制定微超破裂压力注水下注入压力范围。现场试验成果表明,提压后水井能够实现连续有效注入,吸水状况得到改善,油井见到注水效果,为其他同类型油藏提供经验。  相似文献   

13.
低渗透油藏注水井经过长时间注水开发后容易出现注入压力升高以及注水量减少的现象.通过表面活性剂、防膨剂以及防垢剂的优选评价实验,研制了一套适合低渗透油藏注水井的表面活性剂降压增注体系,室内评价了其降低界面张力性能、润湿性能以及降压增注性能.结果表明:该体系与储层原油之间的界面张力随着时间的延长逐渐降低,20 min后即可...  相似文献   

14.
本文在分析了目前在用简易注水井防喷装置存在的不足,设计了低溢流多功能注水井防喷装置,通过测井班组的实际应用证明了其在注水井施工中使用具有施工简便、溢流量低、在较高注入压力下仪器能顺利下井以及能在井口检测电缆磁记号、监测井口注入压力和卸压排水等的优点,可作为高压注脂防喷系统的补充。  相似文献   

15.
随着低渗透油田注水井注入压力逐年上升,欠注和注不进现象逐年增多,严重影响了油田注水开发效果。室内试验和现场实践经验分析认为注入水中含氧、铁离子浓度、不配伍造成结垢以及粘土膨胀是造成水井注不进的主要原因。结合地层伤害机理分析,开展垢样和岩心溶蚀实验,筛选出表面活性剂,与现有的工业原料合成了新型的减阻剂,在大路沟一区取得了一定的效果。  相似文献   

16.
注入水反吐是导致疏松油藏注水井油层出砂的根本原因,为此设计了一种多重防反吐防砂注水工艺管柱。现场试验表明,注水井停注后,该工艺管柱阻止了地层注入水的反吐,防止了地层出砂,保证了水井停注后的再次正常生产。  相似文献   

17.
针对胜利油田部分注水井注入压力高、注水驱替效率低及套损井不断增加情况,开展了表面活性降低注入井注入压力实验研究,室内进行了表面活性剂体系界面张力、界面张力稳定性能研究,在天然岩心上进行了表面活性剂体系降低驱替压力物理模拟实验及确定现场注入参数实验研究。实验结果表明,研究出的表面活性剂体系120℃条件下油水界面张力达到10-2mN/m数量级,且具有较好的界面张力稳定性;岩心驱油降压物理模拟实验。后续水驱潜压力下降30%以上。在现河油田进行了2口井现场试验,两口井见到了表面活性剂降压效果。  相似文献   

18.
<正>1一矿地区欠注井基本情况目前一矿地区共有注水井247口,其中分层注水井229口,笼统注水井18口。应开井224口,分层注水井219口,笼统注水井5口。经统计,截止2014年12月全矿共有欠注的分层注水井共48口,占注水井开井数的24.6%,占分层注水井总数的21.9%,共有欠注层段103个,占欠注水井总层段数的60.5%,在平均注水压力12.5MPa下,平均单井日欠注29m3。欠注井数的增加,严重影响了剩余油的挖潜,影响油田的最终采收率。  相似文献   

19.
绥中36-1油田注水井普遍存在结垢堵塞现象,导致注水压力升高,注入量下降,管柱遇卡,检修困难等问题。从注水水质分析、结垢预测、注入水与地层水配伍性、垢样分析等方面,研究了注水井堵塞机理。研究发现注入水结垢趋势强,SRB细菌与总铁含量超标,水质配伍性差是造成SZ36-1油田注水井堵塞的主要原因。V_(注入水)∶V_(地层水)=60∶40时,结垢最严重,钙镁离子损失总量达到36.94 mg/L。垢样主要成分为Fe S、Ca CO_3、Mg CO_3等。  相似文献   

20.
表面活性剂降压增注技术在低渗透油田应用研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
针对大庆外围油田部分注水井注入压力高、注水驱替效率低及套损井不断增加情况,开展了表面活性降低注入井注入压力实验研究,室内进行了表面活性剂体系界面张力、界面张力稳定性能研究,在天然岩心上进行了表面活性剂体系降低驱替压力物理模拟实验及确定现场注入参数实验研究。实验结果表明,研究出的表面活性剂体系55℃条件下油水界面张力达到10^-2mN/m数量级,且具有较好的界面张力稳定性;岩心驱油降压物理模拟实验。后续水驱潜压力下降30%以上。在朝阳沟油田进行了4口井现场试验,两口井见到了表面活性剂降压效果。  相似文献   

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