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相似文献
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1.
CECE水-氢交换工艺   总被引:1,自引:1,他引:0  
研究了基于Pt-SDB憎水催化剂的CECE水-氢交换工艺,讨论了填料处理工艺、填料规格、反应温度、气液比、塔内径小等对CECE水-氢交换理论塔板高度的影响和反应温度、气液比对水-氢交换阻力降的影响.结果表明,填料的酸处理方式优于碱处理方式;填料规格2.5 mm×2.5 mm×0.2 mm、填料与催化剂填装比例4.5:1...  相似文献   

2.
古梅  刘俊  罗阳明 《核技术》2013,(9):20-23
氢-水催化交换反应是研究氢同位素分离的重要手段,对反应过程中各影响因素的研究是氢同位素分离工作中的重要内容。在自行设计的不锈钢催化交换柱中,装填一定体积比的疏水催化剂与亲水填料,进行H-D体系气液催化交换实验。观察反应温度、气液摩尔比、不同原料水氘浓度对传质系数的影响,讨论了气体流速对床层压力降的影响情况。结果表明,不同气液比下,反应温度为45°C时传质系数最高。传质系数随原料水氘浓度(5.05 20.1)×10 3增加而降低,传质系数在0.58 1.17和2.65 3.56随着气液摩尔比而增加,催化交换柱床层压力降随气体流速而增加。研究发现,反应温度、气液摩尔比和氘浓度等因素均会影响氘的传质系数。  相似文献   

3.
Pt-SDB疏水催化剂应用于氢-水同位素交换的实验研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
采用气?液逆流方式对苯乙烯-二乙烯基苯共聚物担载金属铂(Pt-SDB)疏水催化剂应用于HD(g)/H2O(l)体系的氢同位素交换进行了实验室规模的中试实验研究;;对该实验系统和Pt-SDB的催化性能作出了评价;;得出了Pt-SDB的总体积传质系数Kya值和各种工艺条件。实验结果表明:当氢气流速为0.2m/s、温度为65℃时;;Pt-SDB与亲水性金属填料按1∶4的体积比混合装柱的Kya平均值达到41.5mol·m?·s?。  相似文献   

4.
填料及填装工艺对水-氢同位素液相催化交换效率的影响   总被引:1,自引:1,他引:0  
研究了填料及填装工艺对水-氢同位素液相催化交换效率的影响,讨论了亲水填料的选型原则、处理方式、亲水填料与憎水催化剂在催化反应床中的填装比例。结果表明:选用不锈钢三角填料,填料使用前进行表面处理,亲水填料与憎水催化剂按体积比为1:4分层有序填装,均能提高催化反应床的交换效率。  相似文献   

5.
用于氢-水同位素交换的Pt-PTFE类憎水催化剂的研制   总被引:2,自引:2,他引:0  
研制了以铂为活性成分,聚四氟乙烯(PTFE)为憎水材料,活性炭、二氧化硅等作载体的憎水催化剂。在滴流床上,进行了氢-水气液逆流氢同位素交换反应,讨论了载体、铂含量及PTEF量对催化剂活性的影响。结果表明,以活性炭为载体,聚四氟乙烯与Pt-C粉的质量比在1-2时,Pt-C-PTFE催化剂的活性高;交换反应的总体积传质系数随反应温度和氢气流量的增加而增大。  相似文献   

6.
采用Pt-SDB疏水催化剂和亲水填料混装进行含氘、氚氢气与水的液相催化交换实验,研究反应温度、气体流量和液体流量对D、T转化率以及H-D、H-T的总传质系数Kya的影响。研究结果表明:在相同操作条件下,T的转化率η(H-T)比D的转化率η(H-T)高,H-T的总传质系数比H-D的高;从D、T转化率随气体流量和液体流量的变化趋势可知,气体流量对D、T转化率的影响较大;选择合适的反应温度即可获得较佳的转化率和总传质系数。在实际工艺中,反应温度选为45℃较适宜。  相似文献   

7.
疏水载体和填料对氢-水液相催化交换床传质性能的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
以疏水催化剂与填料分层装填催化交换床,研究催化剂的疏水载体、惰性填料及二者的装填比对氢-水液相催化交换床传质性能的影响。结果表明:C-PTFE是适宜的催化剂载体;Al2O3填料床操作弹性差,螺旋填料的床层传质优于θ填料装填的床层;填料用新配制的王水处理后,床层的可操作性和传质性能有较大改善;催化剂与填料的装填比为1:4时,床层传质性能较好。  相似文献   

8.
水-氢同位素液相催化交换工艺研究   总被引:2,自引:1,他引:1  
以Pt-SDB为憎水催化剂研究了水-氢同位素液相催化交换工艺,讨论了反应温度、氢气流量、低浓重水流量等工艺条件对催化交换塔传质单元高度(HTU)的影响和反应温度、气液比对催化交换塔阻力降的影响。结果表明:当反应温度为60℃、气液比为1:1时,水-氢同位素液相催化交换工艺是比较适宜的。  相似文献   

9.
采用Pt-SDB疏水催化剂与亲水填料混装,考查了氢同位素氘从气、液两相间相互交换过程的影响因素。结果表明:随着天然水流量的增大,开始时催化交换效率增大,而后趋于平稳;在相同的液体流量下,随着气体流量的增大,催化交换效率减小;随着温度的升高,催化交换效率增大;在同一温度下,随着液体流量的增大,气相总传质系数(Kya)没有什么明显的变化,而反应温度对Kya影响显著,高、低气体流速下两者的活化能相差很小。  相似文献   

10.
蒋琮琪  刘严  肖斌 《同位素》2019,32(1):53-57
液相催化交换法是有效的氢同位素分离方法之一,传统电解法进行氘重氧水氢正常化安全风险大,生产成本高,为此利用液相催化交换法对含氘重氧水进行除氘实验。结果表明,反应温度在30~70 ℃内,随着温度升高,含氘重氧水除氘过程的总体积传质系数(Kya)值先变大后变小,当温度大于60 ℃后,总体积传质系数Kya值逐渐变小,最优反应温度为60 ℃;气液比(摩尔比)在0.5~3.0之间,随着气液比增加,含氘重氧水除氘过程的Kya值愈大,含氘重氧水除氘效果越好,但过大的气液比会引起气液夹带甚至导致液泛,降低反应效率。实验结果可为开展高氘浓度氘重氧水液相催化交换法氢正常化工艺研究提供依据。  相似文献   

11.
本文采用MAAP程序对AP1000核电厂的环廊区域进行建模,计算严重事故下的氢气浓度,以合理评估壳外氢气爆炸风险。分析结果表明:AP1000核电厂所设置的氢气点火器和氢气复合器能很好地控制环廊氢气浓度,防止壳外氢气风险的发生。只有在氢气点火器和氢气复合器均不可用,且产氢量很大的极限工况下,才可能在环廊区域内出现较高的氢气浓度,威胁安全壳的完整性。  相似文献   

12.
采用一体化严重事故分析工具,对600MWe压水堆核电厂严重事故下氢气风险及拟定的氢气控制系统进行分析。结果表明:相对于小破口失水始发事故和全厂断电始发事故工况,大破口失水始发严重事故堆芯快速熔化,在考虑100%锆 水反应产氢量的条件下,大破口失水始发事故氢气风险较大,有可能发生氢气快速燃烧;在氢气控制系统作用下,发生大破口失水始发严重事故时,安全壳内平均氢气浓度和隔间内氢气浓度低于10%,未达到氢气快速燃烧和爆炸的条件,满足美国联邦法规10CFR中关于氢气控制和风险分析的准则,认为该氢气控制系统是可行、有效的。  相似文献   

13.
HR-1型奥氏体不锈钢氢渗透行为研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
采用超高真空气相氢渗透实验技术研究了HR-1型奥氏体不锈钢的氢渗透行为,测量了氢的扩散系数,及氢渗透率。还就试样表面氧化对其氢渗透行为的影响进行了研究,结果表明:试样表面氧化导致氢扩散系数及氢渗透率显著降低,渗透激活能增大,扩散激活能不变。  相似文献   

14.
涂腾  胡珀 《原子能科学技术》2015,49(10):1792-1797
为了保证严重事故下安全壳的完整性,氢气点火器燃烧缓解措施被广泛应用于核电站内。本文在1个20m3立式圆柱罐体内进行9.28%浓度下的氢气燃烧试验,结合GASFLOW数值模拟和其他试验数据,对本次试验结果进行了综合分析。试验和模拟结果均表明:9.28%浓度下氢气完全燃烧,罐体内温度和压力快速增加;燃烧过程中罐体内高温气体通过辐射传热、对流换热和相变传热3种方式向罐体结构散热,使得罐体内温度和压力随时间逐渐降低,达到泄压和冷却的作用;燃烧过程有明显的方向性,即点燃后火焰在浮力作用下沿罐体中心线向上传播,到达顶部后转而沿罐体四周向下燃烧,燃烧初期火焰速度为11.15m/s;试验中由于内部构件的影响,火焰传播更为复杂。  相似文献   

15.
使用MAAP程序计算大亚湾和岭澳核电站严重事故条件下安全壳内的相关质能释放和氢气源项;利用TONUS程序建立安全壳集总参数模型,计算分析氢气在安全壳内的分布情况;结合非能动氢复合器消氢性能、现场条件和氢气分布情况,提出氢复合器布置方案;借助TONUS和GASFLOW程序,分别使用集总参数法和CFD法,验证消氢方案的有效性。验证结果表明,安全壳内氢气浓度满足相关法规要求。  相似文献   

16.
用~(60)Co辐照源γ射线在不同剂量下辐照风干稻种(桂朝2号)。辐照后进行萌发。观察了萌发时的一些酶(过氧化氢酶、过氧化物酶、α-淀粉酶和磷酸酶)的水平。被考察的酶之中,过氧化氨酸与低剂量的γ辐照呈现明显的相关性(辐照剂量率750rad/min,剂量为0、250、750、1500和3000rad)。当幼苗用低浓度(约30 mM)的外源H_2O_2处理时,刺激了对照幼苗的过氧化氢酶活力。  相似文献   

17.
对PdY净化器及传统净化器的透氢速率和氢氦分离性能进行了研究,结果表明:PdY净化器透氢速率随压差的增大而增大,压差在0.004~0.04 MPa的范围内,其透氢速率约为传统净化器的3倍;而采用PdY净化器进行氢氦分离时,可显著缩短氢氦分离时间。经过长时间循环分离后,3种组分的氢氦混合气均得到了较好的分离,氦气中氢气体积分数均降至0.03%。  相似文献   

18.
An amalgamation method is described for the determination of both hydroxide and non-hydroxide hydrogen in sodium. Using a mercury ejector pump and a Toepler pump, hydrogen (non-hydroxide hydrogen) liberated from sodium amalgam at 200°C under vacuum is collected and determined by gas chromatography. Then, the vessel containing the remaining sodium amalgam is filled with argon to a pressure of 600 mmHg and heated at 400°C under argon stream. The hydrogen (hydroxide hydrogen) collected is in the gas phase of a cold trap maintained at liquid nitrogen temperature, which condenses the argon but not hydrogen. The hydrogen thus collected is determined by gas chromatography. The detection limits for non-hydroxide and hydroxide hydrogen possible with this proposed method are 0.05 and 0.1 ppm in sodium, respectively.  相似文献   

19.
新建核电厂的设计必须做到“实际消除”早期与大量放射性释放的可能性,氢气燃爆导致的安全壳失效是必须要“实际消除”的严重事故工况之一。因此对各种消氢措施的特点进行分析研究,建立联合消氢策略评价方法,可为先进压水堆核电厂氢气控制策略选择设计评价提供支持手段。根据严重事故管理中对氢气控制策略的考虑,研究安全壳内局部位置的可燃性是相关设计评价的关键问题。根据可燃性准则、火焰加速准则、燃爆转变准则,本文使用三维CFD程序对典型严重事故工况下安全壳蒸汽发生器隔间内的可燃性及氢气风险进行模拟分析。研究结果表明,虽然喷放源项中有大量水蒸气,蒸汽发生器隔间中仍有较大区域处于可燃限值以内,合理布置的点火器能在设计中点燃并消除氢气。本研究建立的分析方法能用于对核电厂氢气控制策略选择设计的评价。  相似文献   

20.
水-氢同位素液相催化交换反应过程   总被引:2,自引:0,他引:2  
描述了水氢同位素液相催化交换反应的模型,并从动力学和反应过程的角度对模型进行了实验验证。验证结果表明:水氢同位素液相催化交换是一个较复杂的传质反应的串联过程,主要包括汽液相间转化和氢同位素催化交换两个反应。  相似文献   

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