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吕永顺 《机械工人(热加工)》1998,(5):24-25
柴油机齿轮一般采用45钢制造,要进行调质处理,但由于各种因素的影响,经常发生淬火裂纹,给生产造成一定的损失。因此,有必要弄清淬火裂纹产生的原因,采取有效措施,避免裂纹的发生。 1.材质质量与淬火裂纹 发生淬火裂纹的难易因钢材材质的差异而不同。 (1)含碳量的影响 含碘量高,能导致M_S点温度降低,则钢的淬裂敏感性增加。特别是含碳量在0.45%~0.50%范围内,钢的相变点Ac_3、Ar_3陡降,产生低谷。如按常规淬火温度加热,奥氏体晶粒必然粗大,提高了淬透性,故容易发生淬火裂纹。 相似文献
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曾英俊 《机械工人(冷加工)》1989,(6):16-21
磨削裂纹是淬火钢件磨削中较常见的缺陷,我们在磨削东风4型机车柴油机钢曲轴连杆轴颈时,就遇到这个问题。下面我们着重从机加工工艺方面对此问题进行分析,并提出相应的解决办法。一、曲轴曲轴(见图)是柴油机的重要零件,其制造质量直接关系到机车的性能。连杆轴颈是曲轴上的重要部位,它承受交变载荷,工作条件恶劣,制造出符合要求的连杆轴颈对曲轴生产是头等重要的事情。 相似文献
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着重分析了柴油机摆臂轴淬火裂纹的产生原因,综述了其相关防止措施,并通过其热处理工艺及参数的改进,有效地解决了该零件的淬火裂纹问题。 相似文献
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485柴油机连杆断裂失效分析 总被引:2,自引:0,他引:2
谢建庆 《机械工程与自动化》2004,(5):69-70
从三个方面分析了485柴油机连杆断裂失效的原因,得出了一些结论,对改进连杆的设计和制造工艺有很好的参考价值。 相似文献
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本文报道了以应变电测原理和技术对某厂生产的柴油机连杆进行静态应变电测量的结果。得出了在拉、压应力作用下各测点的应变值,计算出了各测点的应力值,确定了该柴油机连杆的危险点,为连杆的设计、应用提供了力学参数,得出了一些结论。 相似文献
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利用断口分析法,对485Q型柴油机连杆断裂失效进行了宏观和微观分析。分析结果表明,其断裂原因是由于连杆的凹坑及凹坑内表面的颗粒状夹杂物所致。断裂性质属于疲劳断裂。 相似文献
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杨秀成 《机械工人(热加工)》2003,(6):47-48
锻件的常规热处理大多是在锻件冷却到室温后,再按工艺规程把锻件由室温重新加热进行热处理。而锻造余热淬火热处理是在锻造后利用锻件自身的热量直接进行淬火热处理,它将锻压加工和热处理紧密结合到一起,使锻件的余热得到充分的利用,除节约能源外,还可使锻件获得良好的综合力学性能。 相似文献
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李文辉 《机械工人(热加工)》1999,(2):30-31
连杆是内燃机的重要部件,工作中承受复杂的交变载荷,因此锻件调质后要求具有优良的综合力学性能。对于中型以上的40Cr连杆锻件(见图1、图2),采用油冷硬度往往偏低,回火后硬度一次交检合格率仅60%左右,且同一连杆硬度偏差大,金相组织与力学性能也达不到要求。尽管我们采取了改善循环冷却装置,提高淬火加热温度等措施,但收效甚微。 相似文献
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在调质热处理过程中,北京二七机车厂生产的调节杆(材质为45钢)等零件曾一度产生裂纹现象,甚至达到批量规模,裂纹发生率最高达87.6%。通过对开裂零件的外观观察,我们发现零件的直径大体分布在8~15mm之间,工件表面裂纹较为平直且沿轴向延伸。图1显示了部分零件的 相似文献
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本文介绍了柴油机连杆锻坯中频电加热工艺及其在生产中的应用,并分析、比较了中频电加热连杆锻坯与目前较多采用的燃油炉加热锻坯的原理及经济效益。结构表明,柴油机连杆锻坯采用中频电加热,对提高产品质量,降低生产成本,节约能源消耗,防止环境污染和改善劳动条件都是卓有成效的。 相似文献