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本文分析了影响板坯连铸机结晶器宽面铜板磨损的主要因素,通过改进铜板表面镀层和足辊的支撑方式,并采用二次上线的使用制度,应用后取得较好的效果,减轻了铜板的磨损,结晶器的过钢量由4万吨提高到7万吨以上。 相似文献
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随着板坯连铸机产能不断提高,济钢第三炼钢厂结晶器铜板所承受的热负荷不断增加,热裂问题日益严重,裂纹深度大多在6~8 mm。通过将结晶器铜板镀层厚度采用阶梯分布形式,优化铜板母材导热性能,铜板弯月面加开X型冷却水槽,浸入式水口改用4孔水口,裂纹深度均控制在2 mm以下,铜板单次过钢量由2.2万t提高到6万t。 相似文献
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宝钢板坯连铸结晶器使用技术实践 总被引:1,自引:0,他引:1
分析发现,结晶器单Ni镀层硬度低,新镀层铜板初次使用容易引起开浇漏钢,使用Co-Ni镀层后,黏结和开浇漏钢得到明显控制;结晶器缓冷有利于改善铸坯纵裂,通过减少铜板水槽深度,提高铜板表面温度,纵裂纹发生率从0.065%降到0.007 9%;不同材质镀层的硬度、耐磨性、热膨胀系数等性能差异较大,采用Co:Ni=1:9的镀层可以提高耐磨性,防止剥落,镀层一次使用寿命可以达到2 500-3 000炉.宝钢通过减少结晶器周边设备故障,提高操作水平,结晶器铜板综合使用寿命由200~300炉提高到400~500炉. 相似文献
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梅山2号连铸机生产的低碳钢板坯在热轧轧制时发生大量边部与面部翘皮缺陷,板坯实物检查有星状裂纹缺陷,结合缺陷的微观分析与现场分析结果,判断为结晶器铜板腐蚀渗铜导致.通过调整铜板镀层成分、调整结晶器足辊对中精度和喷嘴喷射角度等措施进行了改善,显著减少了结晶器的异常腐蚀,2号连铸机结晶器通钢量由4~5万t提升到了 10万t以上,低碳钢板坯星状裂纹缺陷得到有效控制. 相似文献
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基于马钢第四钢轧总厂板坯连铸机结晶器的实际使用现状,分析制约结晶器铜板使用寿命的影响因素,提出了延长结晶器铜板使用寿命的技术措施。实践效果表明,合理调整结晶器出口足辊校弧尺寸、改变铜板热面镀层为阶梯形以增大结晶器下部镀层厚度及将宽面和窄面镀层优化组合均可有效延长结晶器使用寿命。 相似文献
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板坯连铸结晶器铜板温度场研究 总被引:4,自引:0,他引:4
本文建立了结晶器铜板二维非稳态传热数学模型,研究了板坯结晶器铜板温度场。利用工厂实测数据对模型进行了验证。讨论了拉速、冷却水流速、铜板厚度、水垢和铜板镀层对铜板温度分布的影响。 相似文献
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板坯连铸结晶器铜板温度场的数值仿真 总被引:4,自引:0,他引:4
针对 14 0 0mm× 170mm板坯连铸机结晶器铜板的结构优化改造 ,基于控制容积的有限差分方法对改造前后两种铜板结构参数和深入式水口结构参数条件下结晶器铜板的三维稳态温度场进行了数值仿真研究。由仿真得出的结果表明 ,结晶器宽面铜板经优化改造后 (螺栓间距由 16 0mm改成 135mm、冷却水槽由 6 3条改为 5 5条 )传热效果明显增强 :在拉速为 1.4m min时弯月面附近区域改造后结晶器内弧和外弧宽面热面铜板最高温度值分别比改造前结晶器降低了 15℃和 16℃。 相似文献
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钢产量已经连续几年位居世界第一,能耗水平有了明显的改善,1999年下降到1240kgce/t,产值能耗下降到5.542tce/万元,但是副产煤气总的放散量近250万tce。应采用新技术措施,进一步提高煤气的回收利用水平。 相似文献
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本文从影响吨钢模耗的全过程出发,用系统工程技术全面地解决与落实固有技术与管理技术,取得了降低耗的整体优化效果。 相似文献
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青铜峡铝业集团有限公司作为国有大型高耗能企业,经过30多年的生产建设,现已形成年产电解铝23万t,炭素制品14万t,铝型材3000t的生产能力。公司年能源消耗总量高达170万t标准煤,其中电力消耗达到40亿kWh/a,折标准煤161.6万t,因此,降低能耗,尤其是降低电耗不仅会对提高公司自身的经济效益产生直接影响,而且对本地区能源的合理利用和地区经济发展也具有重要意义。 相似文献
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武钢C—8513钢锭模结构设计、分析及其生产实践表明,C—8513钢锭模使用过程应力分析结果与实际效果不相符。该模平均寿命41次,吨钢消耗约30kg(未经修补等),比D—8413钢锭模单耗少30%左右,效果明显。 相似文献
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模厚比K值对钢锭模热应力分布的影响 总被引:1,自引:1,他引:0
采用热光弹法与有限元法,研究了3.0t矩形弧边钢锭模模口角部厚度变化对钢锭模热应力分布的影响,并进行优化设计,使钢锭模的使用寿命提高1倍。 相似文献
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针对承钢中宽带钢加热炉加热板坯水管黑印大、温度不均匀、热效率低等问题,在由推钢式炉改造为步进式炉后,该生产线的产量由60万t/年提高到80万t/年,品种钢生产比例由5%提高到15%,吨钢降低煤气消耗20 m^3,板坯氧化烧损减少0.2%. 相似文献
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分析了鞍钢1700ASP线LF精炼工序成本的构成,指出降低精炼工序成本关键在于降低渣料消耗和电能、电极消耗.通过优化渣料配比和用量,采用降低钢水传搁时间、减少了周转罐投入数量、制定合理的加热制度和加强操作等措施,缩短了加热时间,渣料消耗降低了3 kg/t钢,电能消耗减低了3.01 kWh/t钢,电极消耗降低了0.04 kg/t钢,LF精炼工序成本降低了3.82元/t钢. 相似文献