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本文从节省固体燃料消耗、节省点火煤气消耗、节省电耗等三个方面详细叙述了铁业公司烧结车间降低烧结能耗的生产实践。在此基础上展望了今后的节能措施。 相似文献
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在理论上论证了武钢烧结厂三烧车间1~#、2~#烧结机的料层由420毫米提高到510毫米的可能性,并用原始料面风速的测定值说明在现有工艺条件下,提高料层在技术上是可行的。烧结试验指出:随着料层厚度的提高,混合料水分、固体燃料添加量的波动范围变窄。当产量保持一定时,510毫米料层烧结时,固体燃料消耗、转鼓指数、FeO含量等指标均比420毫米料层有改善。 相似文献
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重钢三烧是在移植宝钢技术的基础上进行设计的,设计的工序能耗偏高,自正式投产以来,固体燃料消耗和电耗指标均达不到要求。作者提出降耗的主要措施是,改善燃料粒度质量、减少褐矿比例、降低返矿平衡量、提高作业率、减少漏风率、加强生产组织和提高技术操作水平,如上述措施实现,预计工序能耗可降低约30公斤标煤/吨烧结矿。 相似文献
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固体燃料消耗约占烧结生产总能耗的70%~80%,如何降低固体燃料消耗是降低烧结生产过程能耗的关键。目前天钢烧结工序固体燃料消耗为51.49kg/t,与国内先进水平比有较大差距,具有挖潜空间。本文分析了影响天钢烧结工序固体燃料消耗的主要因素,并结合烧结生产实际及设备现状,制定了一系列降低烧结固体燃料消耗的措施。通过提高料层厚度、降低漏风率、提高料温、优化熔剂结构等措施的实施,烧结固体燃料消耗下降至43.36kg/t,取得了良好的经济效益和社会效益。 相似文献
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论述了武钢烧结厂近年来在生产实践中降低固体燃料消耗方面所采取的措施与取得的进展,使武钢烧结厂固体燃耗逐年下降,并分析了影响烧结过程中的固体燃耗的因素,提出了今后进一步降低固体燃耗的方向. 相似文献
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承钢烧结厂采用“100%外配焦粉烧结”,提高了钒钛矿强度和烧结机生产率,降低了固体燃耗。 相似文献
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武钢烧结厂二烧为393 m2机上冷却式烧结机,投产以来从技术和管理方面采取一系列的措施,使得烧结矿质量不断提高。 相似文献