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《大电机技术》1978,(1)
一、革新经过电机冲片生产长期以来沿用着四十至五十年代的落后工艺,工艺设备效率低,上下料基本上是手工操作,劳动强度大,安全无保障。一台315吨龙门冲床要3~4个人操作,每班工人要搬动成吨的重量。为了改变这种落后面貌,我们决心乘“工业学大庆”的东风,贯彻“鞍钢宪法”的精神,从315吨龙门冲床的上下料自动化开始,打一场翻身仗。在党支部领导下,革新小组,先后在上海、北京、杭洲、湘潭等地进行了多次调查,开了三次方案讨论会,经深入细致的研究后,确定了方案,集中力量进行制造和安装,于1976年10月15日投入运转,情况良好,能够满足生产的要求。在技术上,我厂第一次采用了直线电机传动方式。除电机、电器元件等外,全部自动,仅用了技措费约500元,为计划费用的1/10。同年十一月份,北京市机械局情报站在我厂组织了技术革新观摩学 相似文献
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北京家用电器研究所经过三年的研究、设计,并与北京七○六厂密切配合,试制成功一台GC25型精密高速自动冲床。9月22日至23日在轻工业部和电子工业部共同主持下通过了技术鉴定。这台冲床为高精度高速自动冲床。其冲次可在100~400次/分范围内无级调节。行程高度可在8~40mm范围内调节。滑块运动由三根导柱导向,具有良好的导向精度,可确保冲压产品质量,提高模具寿命。该机设有自动送料装置、清擦涂油装置及自动放卷(放料)装置,送料节距也可无级调节。这台冲床的使用性能比较完善,能方便地完成调速、计数及点动、单次和连续冲 相似文献
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该生产流水线是为满足我厂JO_2~#6-~#9电机转子铸铝机械化生产用的。现已在生产中使用,每月任务达400—600台。从去年全线使用以来,证明性能良好。为电机转子机械化生产提供了先进的工艺和设备。一、流水线主要技术规格生产率:节拍6—20分钟。机床台数:5台。其中:叠压工序一台;加热工序一台;低压铸铝机一台;切浇口油压机一台;退假轴热套轴机一台。 相似文献
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我厂今年微电子技术改造重点项目之——250吨冲床微机控制自动送料装置最近投入试用。这套装置是四川省机械研究设计院电子研究所、华中工学院和我厂三家密切合作、共同研制的。这是近年来我厂利用研究单位和大专院校的技术优势对大型设备进行数控技术改造的又一可喜成果。这套装置采取微机控制,高压晶闸营起动,低压晶闸营运行,由步进电机执行并与冲床联动的方式实现自动送料。在试用中动作协调,送料准确,调整方便。这台250吨冲床担负着冲制大型水轮发电机、大型汽轮发电机定了铁心冲片的重要任务。使用的材料是成卷的优质硅钢簿板。本来卷料适宜于自动化操作,但多年来都是先将卷料剪切成块料再人工 相似文献
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原设备液压系统老化发热,不能正常工作。经分析研究发现因泵体内圈与齿轮磨擦而形成内部泄漏。经过将此泵的进、出口相互调换,试验表明效果良好。最后经过计算加长油箱长度增加散热面,证明油温不超过55℃,确保设备连续运行,满足生产需要。 相似文献
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一般内重心转子的支承位置均在转子的两端外侧,这种转子不管是盘形的(L《D)还是桶形的(L≥D),都可以原支承点进行平衡,满足要求。但对支承于转子内的转子(见图1和图2),动平衡比较困难。此类型转 相似文献