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渗碳钢轴承套圈压力淬火工艺具有工艺流程短,生产效率高,以及淬火质量好等优点。对于该工艺的若干关键技术,如活动淬火模具结构,“模限”规律和压床调整等作了较详细的介绍。 相似文献
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采用复合塔形温挤压工艺挤压204轴承内、外圈时,材料利用率可达53.8%,挤压件尺寸精度高。文内介绍了挤压成形工艺及模具结构等。附图7幅。 相似文献
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为了提高轴承锻坯质量,降低消耗,对403、206、306三个型号共80600套轴承按原套锻辗扩工艺生产的环,经球化退火后,进行了冷精锻工艺试验。冷精锻工艺流程如下:1.涂润滑剂。2.环放在冲床的凹模上,用冲头把环从模口向下推出。3.清洗。下面介绍试验情况。第一次试验15件403外环,重点试验金相、硬度、脱碳和氧化等。第二次试验600套206环,重点试验金相、硬度、脱碳、氧化,零件几何精度,及模具的磨损破坏等。 相似文献
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分析了由外圈淬火压床、内圈淬火机组、液压脱模式死模具、上下料机械手及进出件机构组成的全自动铁路轴承淬火压床系统的特点,介绍了该淬火系统工艺过程.实用表明,采用该淬火系统大大地提高了生产效率,且淬火件尺寸稳定,硬度均匀. 相似文献
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通过对深沟球轴承外圈分组进行热处理试验,分析了工艺参数对套圈热处理变形的影响,制订出合理的热处理工艺,减少了套圈热处理变形。 相似文献
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我厂年产千、百分表六万余套,量杆是其中的关键零件。由于零件细长,形状复杂,过去采用盐炉淬火,淬火后变形大,一次合格率低,氧化、锈蚀严重,长期来成为我厂量具生产的难题。我们在上海工艺所协助下,使用该所研究的ZC—30—13真空淬火炉对量杆进行真空淬火试验,淬火合格率大幅度提高,取得了显著效果。 相似文献
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郝少祥 《机械工人(热加工)》2009,(5):39-40
附图所示的套圈是砂轮模具零件之一。工作时内圆柱表面承受较大的压力和磨擦力,而在过轴线的截面上承受交变的拉应力。因此要求其内圆柱表面具有较高的强度、硬度和耐磨性的同时,在过轴线的截面上具有较大的抗拉强度和屈服强度。 相似文献
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试验结果表明,圆锥套图在淬火过程中外径尺寸胀大,且小端胀大量大于大端。从减小变形量和椭圆的角度考虑,不开搅拌拌为好,用KZ-1快速油优于20#机械油。 相似文献
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许茂德 《机械工人(热加工)》1990,(8):37-43
轴承零件的形变热处理,技术难度较大,目前仍停留在试验阶段。我们采用了新工艺,通过批量生产试用,证明可使套圈的各项性能指标达到技术条件的要求,此工艺适用于轴承工业大批量连续 相似文献
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四工位轴承套圈淬火机床 总被引:1,自引:0,他引:1
给出了针对高碳钢轴承套圈淬火的四工位淬火压床的主要技术参数,在分析压床及淬火模具结构、工作原理及工作过程的基础上,介绍了压床的主要功能及其对于各种形状、尺寸被淬工件的适宜性等创新特点. 相似文献
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陈其南 《机械工人(热加工)》2000,(11):42-43,47
圆锥滚子轴承套圈在热处理过程中产生的淬火变形是客观存在,不可避免的。淬火变形直接影响套圈磨加工的尺寸精度和形位精度,变形严重的磨削时会造成批量废品。加大磨削余量固然可以避免 相似文献
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通过改进冷却设施和提高油的冷却强度 ,既保证淬火时工件表面淬硬和淬透层深度 ,又尽量减少淬火应力所造成的变形或开裂。提高了热处理质量。 相似文献
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从提高轴承套圈冷挤压模具的寿命出发,对W 6Mo5Cr4V2钢的锻造工艺及热处理工艺进行试验,研究了W 6Mo5Cr4V2钢镦拔加工、热处理工艺参数对其性能的影响,最终得到的优化工艺方案在实际生产中取得了良好的效果。 相似文献