共查询到20条相似文献,搜索用时 312 毫秒
1.
2.
3.
十三陵抽水蓄能电站压力钢管道上采用了800MPa级高强钢岔管,因为在设计上缺乏检验,为了保证工程的安全,制作了模型岔管进行水压试验。虽然是模型岔管,但由于是采用800MPa级钢,其制造难度不亚于真正的岔管,制作工艺,特别是焊接工艺对今后此类岔管的制造及800MPa级钢的加工与焊接有着重要的参考价值。 相似文献
4.
随着我国水电建设步伐的加快,特别是大容量抽水蓄能电站的兴建,高水头、大直径、高HD值压力钢管不断涌现。目前压力钢管水头已达1300 m,HD值超过5000 m2。这些高参数、大型化压力钢管特别是其岔管对钢材提出了新的要求,为Rm≥800 MPa高强钢的应用开辟了广阔前景。从焊接试验、焊材选用、焊接顺序、质量保证措施及焊接检验、缺欠修复、调整与消除残余应力等方面对Rm≥800MPa高强钢岔管的焊接工艺进行了分析与探讨,可为下一步工程施工提供了借鉴和指导。 相似文献
5.
根据三梁岔管和加强梁空间超静定结构的特征及构造要求,结合设计实践,对该空间曲梁结构的力学模型作了恰当的简化处理,推求出直接计算加强梁内力的公式,不但使这一复杂的高次超静定曲梁结构的内力计算相当简单,工作量大为减小,而且计算结果误差极小,满足工程设计要求。 相似文献
6.
为了探究消音管内高压成形过程中的开裂原因,利用MARC有限元分析软件,模拟了无缝管和焊接管在焊接及内高压成形过程中焊缝附近的温度、应力及壁厚分布情况. 结果表明,无缝管在胀形区会产生560 MPa的周向拉伸残余应力且该区域壁厚减薄率为4%,焊接管在过渡区产生了271 MPa的轴向拉伸残余应力. 轴向拉伸焊接残余应力是内高压成形过程中的不利因素,使焊接管在内高压成形后的轴向压缩残余应力变成轴向拉伸残余应力,导致焊接管容易胀裂. 对焊接热循环曲线和焊接残余应力进行了测量,模拟结果与试验结果吻合良好,验证了模拟结果的正确性. 相似文献
7.
本文介绍用自制的低频脉冲氬弧焊设备进行的高压容器单面焊试验,在试验和数学模式分析的基础上,提出的控制焊接熔池厚度为制定单面焊工艺的主要依据的观点。推荐出高压容器焊接接头的坡口型式及焊接规范。 相似文献
8.
中国电机工程学会第二届电站焊接学术讨论会于1984年11月26~30日在成都召开。出席会议的有65个单位的122名代表。会上交流论文122篇。其中“晶体管电源控制的厚壁管道窄间隙双频MAG全位置自动焊”、“雪花炸药爆压弹的研制和在高压架空线路上的应用”、“葛洲坝2~#船闸巨型人字闸门现场拼装焊接变形的控制”、“水电站70公斤级钢高压岔管的焊 相似文献
9.
针对引子渡水电站引水钢岔管的焊接,对所采用高强钢板的焊接性能和焊接施工难点进行分析,并对焊接施工中的工艺措施作了具体阐述,为其它类似工程的焊接提供了借鉴经验. 相似文献
10.
11.
12.
13.
14.
本文介绍了高压洗涤器管-管板焊接工艺评定试板的形式、焊接方法、焊接参数、焊接顺序以及接头的检验和评判标准等。 相似文献
15.
16.
17.
为检验钢岔管设计的合理性和施工的可靠性,采用应变电测法对钢岔管水压试验过程进行结构应力测试,掌握钢岔管关键应力控制点的应力分布情况;采用有限元法对钢岔管水压试验工况进行结构应力分析,确定该工况下关键应力控制点的抗力限值及应力分布情况。测试数据表明:测试应力值与试验压力呈良好的线性正相关关系,钢岔管管壁最大应力值与试验压力值的相关系数R为0.999 988,钢岔管月牙肋最大应力值与试验压力值的相关系数R为0.999 896,良好的线性关系表明应变计的防护安全可靠,测试系统稳定。基于形状改变比能理论,对测试应力值进行等效处理,转换为Von Mises等效应力值。对比分析测试数据和计算成果:钢岔管水压试验结构最大应力值均小于结构的抗力限值,结构强度满足设计要求。管壁最大应力值位于靠近肋板端部的主管折角处(公切球半径最大部位),月牙肋最大应力值位于月牙肋内侧中部位置,与计算结果吻合,符合钢岔管的结构特性。Von Mises等效应力值与设计计算值最小相差-9.4%,吻合度较高。 相似文献
18.
本文针对不对称H型叠梁焊接过程中出现的挠曲变形问题进行了理论研究,通过焊接试验及理论计算, 分析了影响焊接变形的主要因素,确定了不对称H型梁焊接挠曲变形的经验公式。采用焊前反变形有效解决了不对称 H型叠梁焊接挠曲变形的难题,优化了大型叠梁制作工艺,保证了焊接质量。 相似文献
19.
20.
介绍了加氢裂化高压空冷器管箱结构及研制的适合管与管箱深小孔水平内角与端面MAG自动焊专用设备。通过工艺试验,解决了环缝起弧处根部未焊透与铁水内淌问题。经模拟件及产品焊接证明,焊缝质量满足产品要求。 相似文献