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相似文献
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1.
崔宪  马钢  集团 《金属矿山》2001,(7):19-21,31
通过以凹山与高村贫磁铁矿混合矿石的选矿试验研究,说明凹山选厂现流程处理混合矿石可以获得合格的精矿,高村铁矿作为凹山的接替矿山在选矿选矿工艺上是可行的,但凹山选厂现有工艺应作部分技术改造。  相似文献   

2.
介绍了南山矿业公司凹山选矿厂选矿车间现行的生产工艺流程和设备及存在问题,后从德国魁伯恩引进先高压辊磨,解决了贫铁矿石入选难题,并针对原选矿系统点多、面广等特点,实现选矿自动化控制,保证了铁精矿的品位与产量,取得了良好的效果.  相似文献   

3.
凹山选矿厂多碎少磨工艺探讨   总被引:2,自引:0,他引:2  
吴新义 《金属矿山》2004,(5):40-41,45
介绍了高效破碎技术——高压辊磨机对凹山选厂细碎产品进行半工业试验及阶段磨选试验研究的情况。试验结果表明,原矿入磨粒度和入磨量可大幅度降低,可提高选厂技术指标和生产能力,从节能、提质、环保等方面均可产出很大效益,具有较好的应用前景。  相似文献   

4.
为提升某选矿厂的生产能力和经济效益,引进新型、高效、低耗的高压辊磨机进行了破碎、磨选工艺改造。经过2个方案的分析比较,确定采用2段开路破碎-高压辊磨超细碎-打散分级-干式磁选抛尾-湿式2段磨选的工艺流程,实现了提前抛掉大量粗粒尾砂,大幅降低入磨量,变尾矿库为排土场的目标;最终获得了精矿铁品位在63%以上,磁性铁回收率在90%以上的铁精矿,扩大了选矿厂生产能力,降低了生产成本,经济效益显著。  相似文献   

5.
高压辊磨机在凹山选矿厂的试验和应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了马钢南山矿业公司凹山选厂在碎矿作业提升生产能力后,引进新型、高效、低耗的高压辊磨机作为改造的关键设备,将碎矿产品粒度由20~0mm降至3~0mm,通过粗粒中场强干、湿磁选机联合抛尾的工艺,减少入磨量、提高入磨品位、稳定尾矿浆输送量和减少了尾矿量,最终扩大选厂生产能力、降低生产成本、提高经济效益.  相似文献   

6.
苑仁财 《现代矿业》2022,(11):133-136
为了减少我国铁矿石对外依存度,确保稳定供应,针对如何充分利用国内超贫磁铁矿资源,对近年国内超贫磁铁矿选矿新技术的特点及应用现状进行了研究及总结,探讨了超贫磁铁矿选矿技术的发展趋势。探究结果表明:老旧选矿厂适合采用三段一闭路破碎+干式预选+高压辊磨闭路超细碎+干式、湿式再选工艺进行改造,新建选矿厂应进一步推广高压辊磨机、细粒级干选及干式筛分设备、搅拌磨机等新设备的应用,采场建立集中破碎干选中心,露天采场应及时进行生态修复;以期为国内新建及改扩建类似超贫磁铁矿选矿厂提供参考。  相似文献   

7.
张家夏楼铁矿属于低品位磁铁矿床,矿石性质简单,铁矿物种单一,嵌布粒度较粗,属于较易选的铁矿石之一。应用高压辊磨流程可以实现提前抛掉大量粗粒尾砂,具有降低入磨量,缓解尾矿库库容等优势,可获得矿石品位达66%以上,磁性铁回收率97%以上的铁精矿,选矿技术经济指标较好。  相似文献   

8.
凹山选矿厂通过进行中碎前安装圆振筛、一次磁选后加筛分作业、二次精选精矿用细筛把关、中矿再磨再选三项优化技术改造措施,使生产工艺流程基本适应原矿性质的变化,达到了生产能力、精矿品位、回收率三提高。  相似文献   

9.
为了验证在某复杂难选铁矿石的选矿工艺中,应用高压辊磨机和立式搅拌磨的优越性,进行了一系列对比试验。结果表明,与颚式破碎机相比,高压辊磨机产品的粉矿率更高,产品的可磨性更好;与球磨机相比,立式搅拌磨机细磨效率更高、效果更好,相同磨矿细度下,立式搅拌磨机磨矿产品的解离度更高,磁选铁精矿品位也更高;高压辊磨+立式搅拌磨在处理复杂难选铁矿石方面具有显著的优势。  相似文献   

10.
随着中国经济的迅猛发展,铁矿石的需求量日益增加。近年来铁矿石进口量逐年递增,对外依存度达到75%。虽然我国铁矿石储量较大,但品位低且禀赋较差,开发利用难选的低品位的贫磁铁矿,对于解决我国铁矿资源短缺的现状意义重大。试验所用矿样来自辽宁省鞍山地区的贫磁铁矿矿石,原矿TFe品位15.85%,主要金属矿物为磁铁矿,少量赤铁矿和褐铁矿,脉石矿物以石英为主,矿石嵌布粒度较细。试验采用"高压辊磨超细碎-干式预选-阶段磨矿-单一磁选"的工艺流程对贫磁铁矿进行分选。最终得到铁精矿品位67.24%,铁回收率60.88%,产率14.75%。  相似文献   

11.
为了解决柏泉铁矿"先铁后磷"生产工艺存在的流程较复杂、铁尾矿泥化较严重、脱泥作业造成磷流失,以及选磷药剂制度较复杂(需添加调整剂碳酸钠)等问题,进行了"先磷后铁、先浮后磁"工艺试验。结果表明,矿石在一段磨矿细度为-0.074 mm占40%的情况下,以BQ-2为捕收剂、水玻璃为调整剂,经1粗3精2扫闭路浮选流程选磷,获得了P_2O_5品位为31.58%、回收率为77.97%的磷精矿,浮选选磷尾矿经1次弱磁粗选抛尾—粗精矿再磨(-0.045 mm占84%)—2次弱磁精选流程选铁,获得了Fe品位为66.21%、回收率为47.03%的铁精矿。新工艺在取得理想选矿指标的同时,避免了选磷给矿的过磨和泥化问题,省去了磁选尾矿浓缩、脱泥作业,取消了碳酸钠的使用。  相似文献   

12.
张世海 《金属矿山》2005,(Z2):141-142
我国钢铁行业的高速发展,年产钢接近3亿t,而我国的铁矿石资源非常贫乏,50%以上的铁矿石需要进口.强劲的需求拉动国际、国内铁矿石价格日益上涨,过去没有开发利用价值的铁矿也变得价值凸现.结合河北奥威集团涞源鑫鑫矿业选矿厂的设计体会,介绍了如何开发利用低品位铁矿石并取得较高的经济效益.  相似文献   

13.
为了给内蒙古某微细嵌布贫赤铁矿石的开发利用提供技术依据,采用强磁选-反浮选工艺、强磁选-正浮选工艺和深度还原-弱磁选工艺对该矿石进行了选矿试验。结果表明:强磁选-浮选工艺无法实现有效分选,而深度还原-弱磁选工艺在煤用量为30%、助还原剂CCO用量为15%、焙烧温度为1 200 ℃、焙烧时间为90 min的条件下,可以得到铁品位为91.44%、回收率为91.22%的铁精矿。通过X射线衍射和扫描电镜探讨了还原剂CCO的作用机制,发现CCO可以加速体系中的浮氏体还原为金属铁、抑制铁橄榄石的生成从而提高铁精矿回收率,并有一定的脱硫作用。  相似文献   

14.
张敏 《矿冶工程》2017,37(1):57-59
采用3种流程方案(一段磨矿一段选别工艺流程、阶段磨矿阶段选别工艺流程和粗粒抛尾-一段磨矿一段选别工艺流程)对某全铁品位14.34%的铁矿进行选别。试验结果表明, 采用粗粒抛尾-一段磨矿一段选别-浮选脱硫工艺, 可以获得含铁62.85%、钒1.21%、铁回收率48.45%、钒回收率72.32%的优质铁精矿。该流程具有工艺合理、流程简单、生产成本低等优点, 是处理该铁矿较为合理的选矿工艺流程。  相似文献   

15.
为给山西某铁矿大规模开发利用矿区内的低铁含硫矿石提供技术方案,在完成矿石性质分析的基础上进行了选矿工艺研究。结果表明:①矿石中的铁以磁性铁和硅酸铁为主,分别占总铁的54.46%和36.52%,赤褐铁仅占总铁的2.81%,因此,该矿石宜采用弱磁选工艺回收,但铁回收率不高;②采用大块(-75 mm)中磁干抛-粉矿(-12 mm)弱磁干式预选-一段磨矿(-200目55%)-弱磁粗选-粗精矿二段磨矿(-200目95%)-2次弱磁精选-1粗1精脱硫反浮选流程处理铁品位为20.54%、硫含量为0.763%的铁矿石,获得了铁品位为69.65%、铁回收率为48.63%、硫含量为0.09%的铁精矿,硫品位为24.93%、硫回收率为27.77%的含硫杂质可作为硫精矿出售。  相似文献   

16.
张军  张宗华 《金属矿山》2007,37(7):33-35
通过对云南某铁矿选矿厂的矿样分析表明该矿样以赤铁矿、镜铁矿为主,且铁矿物的嵌布粒度较细;进行的分选新工艺流程试验表明,阶段磨矿阶段选别中采用弱磁选-强磁选-重选工艺流程,能使铁精矿品位达到62.15%,回收率达到87.14%,比现有生产铁精品位58.35%、回收率69.18%的生产指标,精矿品位提高了3.8个百分点,回收率提高了17.96个百分点,说明本次试验在提高铁精矿品位、提高回收率等方面都取得很好的指标。  相似文献   

17.
本文以青海某低品位铁矿为研究对象,对其进行了详细的工艺矿物学研究,并根据原矿性质特点进行选矿试验研究。在原矿全铁含量为33.35%,磨矿细度-0.076mm 63.7%,磁场强度为0.18 T条件下,采用一步磁选即可获得全铁含量为69.60%,回收率为88.63%的铁精矿。  相似文献   

18.
针对酒钢选矿过程中存在的部分设备老化、铁矿物回收率低、尾矿铁品位高、伴生有用成分没有得到回收利用、尾矿利用率低等问题, 从选矿技术和设备发展方向对酒钢选矿工艺流程的优化措施进行了探讨。  相似文献   

19.
建水某铅锌矿选矿工艺研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对建水某铅锌硫矿石, 采用混选铅硫-选硫化锌矿-再选(浮选或重选)氧化锌矿的流程, 可以得到铅品位55.71%、铅回收率63.11%的硫化铅精矿, 锌品位48.28%、锌回收率28.71%的硫化锌精矿, 及锌品位31.24%、锌回收率52.88%的氧化锌精矿, 有价元素得到了有效回收。  相似文献   

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