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相似文献
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1.
高炉炭砖抗铁水渗透性的研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
孙丽霞 《炼铁》1991,10(4):10-13
  相似文献   

2.
自焙炭砖侵蚀试验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过对K、Na、Pb、Zn等有害元素对自焙炭砖混合侵蚀的试验研究,分析了昆钢2 000 m3高炉炉体连续上涨的主要原因,弄清了有害元素对自焙炭砖的侵蚀膨胀机理,并采取有效措施对高炉炉体连续上涨进行控制,确保了高炉安全稳定顺行。  相似文献   

3.
以高炉炉缸常见的2种陶瓷杯和2种高导热炭砖为例,模拟高炉炉缸渣铁流动环境,进行动态渣铁侵蚀试验。从试样的宏观形貌、侵蚀质量、微观结构等方面研究了渣铁对陶瓷杯和炭砖不同的侵蚀作用,对不同的侵蚀区域进行了划分和讨论。研究发现:炉缸砖衬不可避免地会受到直接接触的液态渣铁的侵蚀,对于陶瓷杯,在"渣铁侵蚀区"的侵蚀最为严重,而炭砖的侵蚀较为均匀,不存在"渣铁侵蚀区";试样转速由25r/min提高到50r/min,试样的侵蚀加重,可见渣铁的环流作用会加剧炉缸砖衬的侵蚀。为了抑制渣铁对炉缸砖衬的侵蚀,必须提高砖衬抗渣铁侵蚀能力,同时应维持合理的渣铁流动,减弱炉缸渣铁的环流作用。  相似文献   

4.
首钢迁钢2号高炉开炉2年后炉缸便发生水温差异常升高现象,长期被迫加钛护炉,控制冶炼强度。研究炭砖的侵蚀是探索炉缸侵蚀的关键。通过化学成分分析、SEM和EDS等手段,研究2号高炉炉缸炭砖异常侵蚀状态和机理。结果表明,13号风口下方象脚区炭砖主要受铁、钾、硫等侵蚀,其中铁的侵蚀深度最深;20号风口下方象脚区炭砖除受铁、钾和硫侵蚀外,受锌侵蚀也较为严重,但锌的侵蚀深度小于铁、钾和硫的侵蚀深度;出铁口区炭砖主要受锌和硫侵蚀,该区炭砖附近存在串气现象,炭砖表层有裂纹,裂纹处主要为锌和硫。炭砖芯部存在混料不均现象,其将导致碳砖随着炉缸温度和压力的变化而产生裂纹。  相似文献   

5.
6.
唐文华  肖国梁  胡峻峰  刘佳  尹凯 《炼铁》2023,(3):24-27+32
衡钢1号高炉大修投产后不到2年,炉缸个别点温度最高上升到900℃左右,危及安全生产,被迫停炉中修。停炉后观察发现,炉缸炉底呈“象脚状”侵蚀,炉缸第1层炭砖侵蚀严重,最薄弱处炭砖残余厚度仅240mm,从残铁口扒渣门两边炉缸第7~9层炭砖中部可见明显的环裂缝。认为1号高炉炉缸炭砖侵蚀过快的原因主要是:(1)高冶炼强度操作,且炉缸直径偏小,致使炉缸铁水环流强;(2)炉缸炉底耐材部分指标不达标;(3)炭砖冷面与冷却壁之间的炭素捣打料层存在气隙;(4)Pb、Zn及碱金属等有害元素控制不力;(5)铁口深度合格率低。  相似文献   

7.
本钢高炉炉缸炭砖环裂及炉底异常侵蚀的调查分析   总被引:2,自引:0,他引:2  
葛玉荣  李业dun 《炼铁》1991,10(3):46-52
  相似文献   

8.
通过对湘钢炼铁高炉的铁水测温.找出了炼铁铁水罐粘罐的主要原因是铁水温度过低.同时还指出了1#高炉冶炼低硅铁的可行性。通过分析铁水温度的影响因素.找出提高铁水温度的有效途径。  相似文献   

9.
邓勇  刘然  刘小杰  李澳淼  李涛 《钢铁》2020,55(8):175-180
 为了延缓炉缸炭砖侵蚀,基于炉缸破损调查试样分析和试验结果,研究了炉缸炭砖侵蚀过程,提出了基于层次分析理论(analytic hierarchy process,AHP)的界面反应综合调控技术。结果表明,炭砖侵蚀经历3个过程:铁水润湿炭砖、铁水渗透炭砖和铁水溶解炭砖。非稳态下铁水对炭砖的润湿作用使界面迅速由气-固界面转变为液-固界面;铁水渗透在炭砖微晶结构的作用下呈现出树枝状特征,且渗透面积越大、渗透延展度越高,炭砖脆化现象就越明显;在铁水碳欠饱和度的作用下,脆化的炭砖易溶解进入铁水中,导致炭砖被侵蚀。基于AHP的界面反应综合调控技术可帮助高炉操作者明确调控方向和调控重点措施,应从铁水成分调控和炭砖性能调控的几个关键技术采取措施以延长炉缸寿命。  相似文献   

10.
11.
介绍了UCAR炭砖在鞍钢高炉炉缸的应用状况,根据炉缸结构、冷却系统,结合炭砖理化检验结果,分析讨论了鞍钢UCAR炭砖炉缸异常侵蚀原因,认为炉缸炭砖必须使用电煅无烟煤生产工艺,不能使用过量填加石墨的生产工艺,炉缸炭砖不能片面追求导热系数指标,必须综合考虑平均孔径、小于1μm容积比、抗氧化性、抗碱性、抗渣侵蚀和铁水溶蚀率。  相似文献   

12.
在既定冶炼条件下,依据炉内反应平衡学原理,导出了炉温定量推算式及铁水[Si]量推算式,其推算结果与实际数据具有良好对应关系,可用于现场操作推算与调控参考。  相似文献   

13.
通过对硅在高炉内迁移规律的研究,分析了影响焦炭灰分中Si以气态SiO进入煤气的因素,以及影响低硅冶炼热力学和动力学等因素的分析,探析了高炉实现低硅冶炼所要采取的措施。  相似文献   

14.
15.
高炉铁水在出铁,运铁,待兑等过程中,温降一般可达90 ̄110℃,严重影响转炉多吃废钢,浪费能源。分析了铁水温降的几方面原因,并对此提出铁水保温的几项技术措施。  相似文献   

16.
高炉炉缸铁水流场数值模拟   总被引:1,自引:0,他引:1  
铁水环流是造成炉缸"蒜头状"侵蚀的主要原因,而导致铁水环流行程主要是由于炉缸内的死料柱引起的。为此,以流体力学有关理论为基础,建立了炉缸炉底三维流体数学模型,应用FLUENT软件,研究了高炉炉缸中不同死料柱位置、状态及出铁口尺寸对炉缸内铁水流动的影响。结果表明:死料柱有较小的浮起时造成炉底铁水流量较大对炉底产生较强的侵蚀。当中心死料柱尺寸大时自由铁水区的铁水流速较快,反之较慢。当出铁口直径增大时,铁水的质量流量增大,炉缸底部的铁水环流明显增大。  相似文献   

17.
高炉铁水硅含量的神经网络时间序列预报   总被引:5,自引:3,他引:5  
利用BP网络实现了高炉铁水硅含量的时间序列预报,并以高炉铁水硅含量的历史数据对下一炉铁水的硅含量进行离线预报。结果表明,本模型具有较好的预报效果。  相似文献   

18.
刘亮 《山西冶金》2012,(4):66-67
通过对三脱铁水预处理实际生产分析,铁鳞剂在使用效果、生产成本方面存在一定的不足,使用碳素红泥球替代铁鳞剂后,生产过程稳定顺行,脱磷效果良好,碳素除尘灰得到有效的循环利用,取得良好的经济效益和社会效益。  相似文献   

19.
李胜杰 《天津冶金》2011,(5):13-14,23,56
170t铁水罐是安钢两座2000m3级高炉铁水运输的主要设备,其运行数量的多少和维护质量的好坏直接影响着高炉和炼钢能否正常生产。分析了安钢170t铁水罐的实际运行状况,针对存在的问题进行了研究,通过加强铁水罐内衬的科学管理,针对导致粘罐的不同原因制定相应的预防措施与处理对策,保证了铁水罐的正常使用寿命,减少了粘罐现象的发生,使170t铁水罐在安钢运行效果良好。  相似文献   

20.
游强 《山西冶金》2012,35(5):40-41,51
理论联系实践,统筹考虑,多专业共同研究,在现行经验公式的基础上,提出了新的混铁车配置数量计算方法,计算结果较准确。  相似文献   

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