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1前言 在制造玻璃时,除去原料熔化后玻璃液中残留的气泡一直是一个比较大的研究课题:为了得到没有气泡的玻璃,许多研究者一直进行研究开发。如今为了减少玻璃中的气泡,基本采用高温熔化、选择澄清剂及使用耐高温不发泡的耐火材料等方法。而从环境及节能方面考虑,开发节能熔窑是一个重要课题。为了适应新的要求,旭硝子在近20年中一直进行用“减压脱泡”取代高温熔化的研发,[第一段] 相似文献
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玻璃制造中,不使玻璃制品中残留气泡是一个比较大的课题,目前这方面已有许多研究与开发。特别是显示器玻璃对气泡的要求越来越严格,目前不仅在质量方面,从环保角度考虑也要开发消除气泡的新技术。目前的脱泡方法需要大量的能源熔化原料,用比较有效的脱泡方法能节省能源并降低碳酸气排放。为此旭硝子正在开发可以低温脱泡的减压脱泡(SAR)技术。为了设计、使用减压脱泡装置, 相似文献
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薄膜间蒸式脱泡塔的工艺剖析 总被引:1,自引:0,他引:1
对薄膜闪蒸式脱泡过程建立了数学模型。推导出液膜厚度(δ2)、平均停留时间(^-t)等计算式,确定了脱泡塔的放大准则。该方法在引进装置的改扩建设计中得到了应用。 相似文献
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玻璃工业是在美国十大耗能工业之一。这耗能实际上大部分耗费在加热熔化玻璃,赶出熔融玻璃液中的气泡,还使熔融玻璃液保持有足够高的温度。Battelle Columbus实验室的Emilio D.Spinosa博士开发了降低能耗的技术。此技术是利用低功率声波能源,使气泡凝聚而加速脱泡速度。用加速脱泡技术可达到20%节能效果(根据文献资料,对典型熔窑而言,在采用声波技术而所增加的能耗低于全能耗的1%情况下,可节约能量20~30%)。 相似文献
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研制的粘胶连续脱泡系统是针对现有技术的缺陷进行改进,在引进的奥地利兰精公司粘胶连续脱泡系统的基础上加以改进设计,其生产效率高、能耗低。介绍了系统的组成和工艺流程、脱泡桶的结构、系统的工况特点。 相似文献
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介绍了连续脱泡的基本原理,做了粘胶在进入脱泡罐前后温降的分析,并与实测分析相对比,得出了一些对普通粘胶更为实用的数据。文章还对连脱真空度的估算提出简便的方法。 相似文献
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介绍了由奥地利兰精公司引进的粘脱连续脱泡装置的特点、工艺流程。脱泡桶结构紧凑,内装双马鞍型金属填料,保证了粘胶有效脱泡面积,减少了生产辅助时间,生产能力大、能耗低;三级抽真空,提高了脱池桶内真空度,且冷凝水循环使用。分析了生产中常见故障原因,并提出了相应的解决措施。 相似文献
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通过应用不同碳原子醇进行PVC糊树脂生产,分析出树脂脱泡性能的变化情况,明确了脂肪醇对PVC糊树脂脱泡性能的影响。 相似文献
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高占勇 《高科技纤维与应用》2013,38(3):54-56
针对目前对位芳纶纺丝箱保温措施较单一,保温效果不理想,不能适应对位芳纶纺丝工艺要求的问题,研发了一种新型对位芳纶纺丝箱。结果表明,该新型对位芳纶纺丝箱的保温措施有较大改进,保温效果明显提高,而且还能减少纺丝原液中的气泡,从而完全满足了对位芳纶纺丝工艺对温度控制和脱泡的要求。 相似文献
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抗辐照玻璃在实验生产过程中,由于熔化和成形过程中的制度和参数问题会出现大量气泡缺陷,产生气泡初期在玻璃料块中分布没有明显规律,玻璃料块中整体有气泡分布.通过分析和实验,有针对性地进行工艺参数调整.通过调整电熔窑搅拌系统和出料管技术参数,基本解决了抗辐照玻璃的气泡问题,能够熔化出质量优良的抗辐照玻璃制品. 相似文献
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