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对高炉炉身下部用不烧Al2O3-C质耐火材料在水蒸气环境下的抗氧化性能进行了热力学分析和氧化性能实验,总结出其氧化规律,建立了不烧Al2O3-C质耐火材料的氧化动力学模型,此外,还对氧化前后试样的抗折强度进行了测定和比较。 相似文献
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对用于高炉炉身下部的不烧高密Al2O3-C质耐火材料在不同体积比的CO与CO2混合气氛中的抗氧化性能进行了热力学分析和全面大量的实验。发现此种材料具有较好的抗氧化性能,以热力学分析和实验结果为基础,说明了其氧化机制,建立了不烧高密Al2O3-C质耐火材料的氧化学模型。 相似文献
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长期以来,安钢高炉炉身砖衬一直采用粘土砖砌筑,其使用寿命一般不超过3年,成为影响高炉生产的一个限制环节,为扭转这种被动局面,决定于1991年11月利用2号高炉中修的机会,在其炉身中部最易遭受侵蚀的部位采用不烧铝炭砖砌筑。1994年9月 相似文献
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对三安高炉Al2O3炉渣的冶炼实践进行了总结。通过对原料条件和炉渣特性的分析,根据炉渣的异尊尊葚,采取改善炉渣性能,调整送风制度,提高入炉品位,提高焦炭质量,降低入炉硫负荷,控制石灰石入炉,加强炉前管理等措施,使三安高炉生产水平明显提高。 相似文献
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Al2O3—SiC—C复合浇注料的研制及应用 总被引:1,自引:0,他引:1
以高铝矾土热料为主要原料,引入一定量的碳化硅,石墨及其它复合添加剂,以化学结合剂制成的Al2O3-SiC-C复合浇注料在混铁炉兑铁槽上使用,比AM浇注料使用寿命中增长。 相似文献
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高炉炉渣中Al2O3含量高(15%)时造成炉渣流动特性变差,为此不适当的对策给生产操作带来危害。通过对炉渣四大组元的系统试验研究,提出定量调整其他各炉渣组元的比例,合理匹配各组元,关键是关注1 500℃下炉渣黏度变化和熔化性温度的控制,这样向高Al2O3生产转换不会有大的障碍。还通过国内外高炉的炉渣特点对比,提出合理炉渣结构的调节途径,是高Al2O3炉渣生产的切实可行的技术路线。 相似文献
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以电熔刚玉、天然石墨以及利用碳热还原法合成的ZrO2-SiC复合粉体为原料制备了Al2O3-C质耐火材料,研究了ZrO2-SiC复合粉体加入量对Al2O3-C质耐火材料抗热震性能的影响.结果表明:添加质量分数为4%的ZrO2-SiC复合粉体试样的显气孔率最低为18.8%;添加6%ZrO2-SiC复合粉体的试样,在1 200 ℃的温度下热震次数达到10次后,其表面并未出现明显裂纹,且其残余耐压强度为16.71 MPa,耐压强度保持率为40.9%,具有良好的抗热震性能. 相似文献
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高炉富Al2O3炉渣性能分析及优化 总被引:1,自引:0,他引:1
南钢高炉炉渣Al2O3偏高,炉渣流动性差,被迫采用高炉温操作,影响了技术经济指标的进一步提高。本叙述了现场渣样实验室的粘度测定结果,讨论了各种成分及炉渣碱度对粘度影响的实验室研究结果,在此基础上分析讨论了南钢高炉炉渣性能优化的方向和措施。 相似文献