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濮 2-平1调整水平井位于东濮凹陷中央隆起带北部濮城背斜南部濮53区块。该井完钻斜深为2879.80,垂深为2370.71 m,水平段长为380 m,总位移为629 m,最大井斜为92.7°。该井在长期注采连通性好的砂层中钻进,极易发生漏失、返水、井壁坍塌等复杂情况。濮2-平1井采用了聚合醇正电胶欠饱和盐水钻井液。现场应用表明,聚合醇正电胶欠饱和盐水钻井液体系具有抑制盐溶解能力和稳定井壁能力,悬浮携砂和抗污染能力强,泥饼质量好。井下摩阻低,钻井液性能稳定,油气层渗透率恢复性好等特点。配合使用随钻堵漏材料和实施工程技术措施,克服了盐水侵、泵排量小等不利因素,成功地防止了地层的漏失。聚合醇正电胶盐水钻井液可满足盐层区块的调整水平井、大斜度、大位移定向井的钻井施工。 相似文献
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介绍了濮 2 平 1井的地质简况及钻井液的主要技术难点 ,概述了钻井液技术措施及其配方优选。现场应用表明 ,聚合物正电胶钻井液在濮 2 平 1井的应用是有效的 相似文献
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G81-4井位于冀东油田高104-5区块构造的中高部位,钻探目的是落实馆陶组9^#-11^#小层含油边界,滚动开发馆陶组8^#-11^#油层。近年来在高104-5区块所布的新井,投产后不出液,经酸化或多次酸化后方能投产。因此G81-4井优选出以保护油层为目的的氯化钾-黑色正电胶钻井液体系,并采用广谱型屏蔽暂堵技术,该体系的主要处理剂为黑色正电胶、氯化钾和广谱型屏蔽暂堵材料。现场应用表明,氯化钾-黑色正电胶钻井液具有很好的抑制性、润滑性和携岩能力,井眼质量好;起下钻和取心施工畅通无阻,电测一次成功,缩短了钻进液对油层的浸泡时间;进径规则,油层封固段平均井径扩大率为2.73%。室内评价和投产后的产量均表现出,该钻进液具有很好的油层保护效果。 相似文献
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工程地质简况 1.工程简况 苏49-2井是位于霸县凹陷苏桥油田苏49潜山的一口生产井。一开使用444.5 mm刮刀钻头钻至井深204 m,下入339.73 mm表层套管至井深202.44 m;二开钻至井深3152 m,下入244.5 mm套管至井深3148.2 m;三开用215.9 mm钻头钻至井深4823.54 m,下入177.8 mm套管至井深4821.49 m;四开用152.4 mm钻头钻至井深5170m,下入127 mm套管至井深5169.21 m。 相似文献
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“正电胶钻井液在定向井中的应用研究”是1995年度局重点科研项目之一。该项目根据陕西地区井所遇地层的特点。丛式井组井身结构、井眼轨迹、井斜角、水平位移等方面井液的要求,以及国内外大斜度远延井的钻液体系发展趋势和为了解决丛式井存在的井眼失稳,电测遇阻等问题,开展此项MSF-2正电胶钻井液工艺技术研究的。 相似文献
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有机正电胶钻井液在陈3平5井的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
陈3平5井是一口中曲率半径水平井。在分析该井技术难点的基础上,通过室内研究优选了钻井液体系。该井直井段采用复合金属离子聚合物钻井液体系,较好地控制了钻井液滤失量,减少了滤液渗入地层,防止了地层水化膨胀。导眼段采用有机正电胶润滑防塌体系。水平段采用暂堵型有机正电胶润滑防塌体系,该体系具有流型好、性能稳定、防塌、携砂效果好的特点,并能有效防止岩屑床的形成,同时对油气层起到很好的保护作用。 相似文献
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前9井是中原油田白庙构造北翼的一口评价井,完钻井深为4296m。该井沙二及沙三段地层易缩径、掉块及垮塌,从而引起起下钻遇阻划眼,造成井下复杂。采用了聚磺钾盐钻井液体系,因沙河街地层缩径、垮塌引起井下复杂,造成井眼两度报废填井侧钻。第二次侧钻时采用黑色正电胶-聚合醇钻井液。现场应用及与老井眼钻井情况对比表明;黑色正电胶-聚合醇钻井液有很好的抑制防塌性及较强的井眼净化能力.很好地解决了沙河街组地层缩径、垮塌掉块等现象,井眼稳定;同时具有很好的润滑性及油气层保护作用,保证了钻井施工安全顺利;而且维护方便,性能稳定。 相似文献
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在塔里木东河塘地区用MMH钻井液顺利钻完井深为5970m的DH1—4—7井。实验结果表明,该体系动切力、静切力、动塑比及剪切稀释指数很高,塑性粘度、极限剪切粘度、流性指数很低及结构破坏、形成快而强度不高的独特流变特性,且对粘土分散有强的抑制性和对常用处理剂有良好的配伍性。因此,全井悬浮携带钻屑均很好、井径规则,工程顺利,与邻井相比,纯钻时缩短9.1%,钻井周期缩短14.9%,节省钻头13只,取得了好的经济效益。 相似文献
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用MMH钻井液钻大位移大斜度井 总被引:1,自引:0,他引:1
介绍了大港油田张巨河滩海地区张东构造上张海2-2井使用MMH钻井液钻井的情况。张东构造比较复杂,张海2-2井是用45J钻机钻探的1口大位移大斜度三开定向深探井,是使用MMH钻井液将该井钻探成功的。文章通过实例指出了MMH钻井液的特点及与其配伍的各常用处理剂的作用。 相似文献
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MMH和XY-27为主配制的钻井液,在吐哈油田鄯善地区应用,完成了第一口试验井S519井,成功地解决了齐古组及上部地层因地层胶结性差,渗透性好和泥岩水化分散膨胀引起的缩径、掉块,坍塌等井下复杂情况。 相似文献
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为了解决非常规水平井夏 103-1HF 井三开所面临的井壁稳定、井眼净化、润滑防卡、钻井液流变性控制和油气层保护等钻井液技术难点,通过室内试验对有机胺、铝基聚合物、物理封堵剂、降滤失剂、润滑剂和流型调节剂等进行了优选和复配,确定了铝胺基钻井液的配方。室内评价试验表明,铝胺基钻井液具有强抑制性、强封堵性、优良的润滑性和流变性及抗温性能,其所污染岩心的渗透率恢复率高达90%以上。现场应用表明,铝胺基钻井液流变性能稳定,动塑比保持在0.5左右,API滤失量控制在2.4 mL以内,高温高压滤失量控制在8.0 mL以内,泥饼粘附系数在0.1以内,较好地解决了该井所面临的钻井液技术难点,保证了该井安全顺利完成,且三开井径较规则,平均井径扩大率为2.0%。铝胺基钻井液在夏 103-1HF 井的成功应用表明,该钻井液可以推广应用到该工区其他非常规大斜度井和水平井中。 相似文献
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桩1291HF大位移井钻井液技术 总被引:1,自引:0,他引:1
针对桩129-1HF井摩阻扭矩大、携岩困难、井壁失稳突出等问题,在分析大位移井钻井中钻井液技术难点的基础上,通过评价悬浮剂CDXW的悬浮能力和携岩能力、高效润滑剂 BH-1 在常温和高温高压条件下的润滑效果,以及优化粒度级配、优选页岩抑制剂,形成了铝胺基聚磺钻井液,并对其性能进行了评价.结果表明,铝胺基聚磺钻井液的API滤失量小于3mL,高温高压滤失量小于10 mL,动塑比在0.5以上,黏附系数小于0.05,说明该钻井液抗温性能好,携岩能力强,润滑性能可以满足大位移井的润滑要求.桩129-1HF井使用铝胺基聚磺钻井液钻进的井段,起下钻正常,没有发生井下故障,三开油层段平均井径扩大率仅为3.85%,钻井周期比设计周期缩短了22.09 d.这表明铝胺基聚磺钻井液具有良好的携岩能力、润滑性和抑制性,能有效解决大位移井井眼清洁效果差、摩阻和扭矩大等问题. 相似文献